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        <title>Reprap Forum - Elektrik &amp; Elektronik</title>
        <description>Gen 5,6 oder 7? AVR oder ARM? Ramps oder Rumba? Megatronic oder Rambo? Hier gehts um Fragen zu verschiedenen Reprap-Elektroniklösungen und einzelnen Bauteilen aber auch um Netzteile, Relais und die Verkabelung.</description>
        <link>https://reprap.org/forum/list.php?249</link>
        <lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 16:40:56 -0400</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,897035,897035#msg-897035</guid>
            <title>Vellemann K8400 drv8825 Probleme (11 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,897035,897035#msg-897035</link>
            <description><![CDATA[ Hallo zusammen, vielen Dank für die freundliche Aufnahme.<br />
<br />
Als Neuling in dieser Gemeinschaft möchte ich Sie herzlich aus dem Allgäu grüßen.<br />
<br />
Ich habe ein Anliegen bezüglich meines Druckers. Leider ist der Schrittmotortreiber defekt. Obwohl ich bereits einen neuen bestellt habe, gelingt es mir nicht, den Motor in Betrieb zu nehmen.<br />
<br />
Muss man vielleicht eine Firmware aufspielen oder sonstige Einstellungen vorzunehmen?<br />
<br />
Ich wäre Ihnen für Ihre Unterstützung sehr dankbar.<br />
Ich hoffe, ich habe mein Thema in die richtige Kategorie eingeordnet.<br />
Ich habe Bilder der Treibermodule, wobei das schwarze Modul das defekte ist und das lila Modul das neue darstellt, mit dem ich aktuell Probleme habe.<br />
Ich weiß leider nicht, welchen software oder Firmware der drucker hat, da müsste ich erst nachschauen. Ich habe den Drucker geschenkt bekommen, da er nicht funktionierte. Nun habe ich alles zusammengebaut und eingerichtet. Ich habe dan diagnostiziert, dass dieses Modul defekt ist.<br />
Ansonsten funktioniert alles. <br />
Danke und hoffe auf eur Mithilfe. <br />
<br />
Gruß Zafer<br />
<br />
*** EDIT by VDX *** - hab' die Bilder aus dem Original-Thread rüberreferenziert - schaumema, obs so funktioniert:<br />
<br />
[<a href="https://reprap.org/forum/file.php?160,file=121450,filename=20250730_202506.jpg" target="_blank" >reprap.org</a>]<br />
<br />
[<a href="https://reprap.org/forum/file.php?160,file=121451,filename=20250731_160013.jpg" target="_blank" >reprap.org</a>]]]></description>
            <dc:creator>Dream61</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Fri, 01 Aug 2025 12:14:33 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,896260,896260#msg-896260</guid>
            <title>brauche etwas Hilfe (1 Antwort)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,896260,896260#msg-896260</link>
            <description><![CDATA[ Hallo zusammen, ich verwende derzeit einen ucn5804b, um meine Schrittmotoren anzutreiben, aber das Problem ist, dass er, soweit ich das aus dem Datenblatt weiß, nur 4-Phasen-Schrittmotoren unterstützt. Ich habe vor, 2-Phasen-Schrittmotoren zu verwenden (<a href="https://www.oyostepper.es/category-67-b0-Motor-paso-a-paso-de-2-fases.html" target="_blank"  rel="nofollow">https://www.oyostepper.es/category-67-b0-Motor-paso-a-paso-de-2-fases.html</a>), kann ucn5804b 2-Phasen-Motoren unterstützen? Noch etwas: Es gibt einige Probleme mit der Qualität des ICs. Mehrere meiner Freunde und ich haben gerade unseren UCN5804b gemäß dem Schaltplan im Datenblatt angeschlossen und er ist durchgebrannt. Ich vermute, dass es ein Problem mit den Ausgangskabeln sein könnte. Der Strom vom Schrittmotor fließt in den IC. Können Sie mir einen Rat zum Schaltungsdesign geben? Mein Gedanke könnte sein, eine Diode und einen Widerstand an der Ausgangsleitung anzubringen, um den Strom zu begrenzen.<br />
<br />
Ich weiß, dass der Widerstandswert mithilfe des Ohmschen Gesetzes berechnet werden kann, aber wie sieht es mit der Nennleistung des Widerstands aus? Bitte führen Sie mich zu diesem speziellen Widerstandsteil.]]></description>
            <dc:creator>Karen</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 13:32:56 -0500</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,896148,896148#msg-896148</guid>
            <title>Mks Gen L V2.1 Schrittmotor problem. (keine Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,896148,896148#msg-896148</link>
            <description><![CDATA[ HI,<br />
 <br />
Ich habe ein Problem mit meinem NEMA 17 Schrittmotor und der Marlin-Firmware. <br />
<br />
Folgende Konfiguration verwende ich:<br />
Schrittmotor: NEMA 17<br />
Treiber: A4988<br />
Firmware: Marlin (Standard-Konfiguration, [attachment 121228 Configuration.h])<br />
Steuerungssoftware: Pronterface<br />
Netzteil: 19 Volt, 3,42 A<br />
<br />
<br />
Wenn ich versuche, den Schrittmotor über Pronterface anzusteuern, dreht er sich nicht. Habt ihr Ideen, woran das liegen könnte?]]></description>
            <dc:creator>Nikita</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 10:32:27 -0500</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,895391,895391#msg-895391</guid>
            <title>Endschalter Z-Achse? (2 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,895391,895391#msg-895391</link>
            <description><![CDATA[ Hallo,<br />
ich will meinen Selbstbaudrucker nach langer Zeit mal versuchen in Betrieb zu nehmen. Eigentlich ist mir mittlerweile alles soweit klar.<br />
Nur bei der Z-Achse habe ich noch ein Verständnisproblem. Wo plaziert ihr da den Endschalter? Kann man den so einstellen das die<br />
Düse dann in Druckposition ist? Bei mir scheint der Nullpunkt beim rausfahren aus dem Endschalter zu sein, da fährt er erstmal<br />
tiefer wie die Druckposition. Wie macht ihr das?<br />
MfG<br />
Hans]]></description>
            <dc:creator>Holzwurm56</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 13:02:39 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,895339,895339#msg-895339</guid>
            <title>Frage zu MKS Gen V1.4 (1 Antwort)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,895339,895339#msg-895339</link>
            <description><![CDATA[ Hallo,<br />
ich habe vor längerer Zeit mal einen Drucker mit dem Mainboard MKS Gen V1.4 gebastelt. Jetzt will ich versuchen den in Betrieb zu nehmen.<br />
Da gibt es einen Stecker J17 12-24V/Gnd mit 3 Pinpaaren. Sind die irgendwie gesteuert? Das linke Pinpaar ist anscheinend für den Lüfter vom<br />
Hotend und ist gesteuert, beim Heizen vom Hotend geht er aus und wenn die Temperatur erreicht ist geht er an. Weiß jemand wie es mit den<br />
anderen 2 Pinpaaren aussieht? Wie kann man die steuern? Über Marlin oder Repetier_Host?<br />
MfG<br />
Hans]]></description>
            <dc:creator>Holzwurm56</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 16:46:10 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,895218,895218#msg-895218</guid>
            <title>Nema 23 mit RAMPS 1.4 und Schrittmotortreiber DRV8825 (keine Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,895218,895218#msg-895218</link>
            <description><![CDATA[ Hallo zusammen, <br />
<br />
ich habe folgende Problemstellung: <br />
Ich besitze einen Nema 23 Schrittmotor, welchen ich gerne über einen Arduino Mega 2560, einem Ramps 1.4 Board und einem Schrittmotortreiber DRV8825 betreiben möchte. <br />
Ich habe den Nema 23 auf den RAMPS 1.4 an der x-Schnittstelle angeschlossen. (siehe auf der angehängten Datei gelb markiert). Das wären dann 2B, 2A, 1A und 1B auf dem Ramps 1.4 Board.<br />
Die Reihenfolge der Kabel von links nach rechts wäre blau, rot, grün, schwarz. Ich hoffe diese Belegung passt soweit.<br />
Den Schrittmotortreiber habe ich auch auf den RAMPS 1.4 platziert. Außerdem habe ich mit den Jumper die drei Brücken unterhalb der Schnittstelle 2B, 2A, 1A und 1B überbrückt. Dort habe ich dann auch den Schrittmotortreiber darüber gesteckt. <br />
<br />
Nun möchte ich gerne schauen, ob ich den Nema 23 zum Laufen bringe. Allerdings bewegt sich momentan noch nichts. <br />
Ich bin in diesem Thema noch ein Anfänger und wolte daher fragen, ob es vielleicht ein Testprogramm gibt, welches ich dann auf den Arduino spielen kann, um zu schauen, ob sich der Nema 23 dreht. Dieser braucht keine besonderen Sachen machen, er sol sich rein drehen, damit ich sicherstellen kann, dass alles richtig verkabelt und angeschlossen wurde. <br />
Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar!<br />
<br />
Vielen Dank im Voraus!<br />
<br />
Viele Grüße Luis]]></description>
            <dc:creator>Luis2801</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 01:52:25 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,894673,894673#msg-894673</guid>
            <title>Marlin homing funktioniert nicht (1 Antwort)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,894673,894673#msg-894673</link>
            <description><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
nach einigen Problemen mit dem 3D-Drucker (Eigenbau: MKS_GEN_L, TMC2209 Treiber und LCD 1284 Smart Controller), habe ich die Steuerung und LCD-Anzeige erneuert und die neueste Version 2.0.5.3 von Marlin installiert.<br />
Die bisherige Confih.h habe ich übernommen.<br />
<br />
Ich kann jetzt aber nicht mehr homen. Sitze bereits 2 Tage an dem Problem, studiere nochmals alle Dokumentationen und Foren-Fragen und komme nicht weiter<br />
<br />
Beim "Auto home" bewegen sich alle Achsen nur einen Ruck in +Richtung, d.h. vom Endanschlag weg.<br />
Endschalter sitzen: X-links, Y-hinten, Z-induktiv am Bed.<br />
Manuell lassen sich die Achsen in alle Richtungen bewegen, Endschalter schalten aber nicht.<br />
Kann jemand bitte helfen?<br />
<br />
Übersichtlichkeitshalber habe ich nur die relevanten Stellen der Config.h kopiert:<br />
<br />
<pre class="bbcode">
<span style="color:#00FF00">//============================= Z Probe Options</span>

#define FIX_MOUNTED_PROBE
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -35, -10, 0 }

// Most probes should stay away from the edges of the bed, but
// with NOZZLE_AS_PROBE this can be negative for a wider probing area.
#define MIN_PROBE_EDGE 10

// X and Y axis travel speed (mm/m) between probes
#define XY_PROBE_SPEED 8000

// Feedrate (mm/m) for the first approach when double-probing (MULTIPLE_PROBING == 2)
#define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z

// Feedrate (mm/m) for the "accurate" probe of each point
#define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE   10 // Z Clearance for Deploy/Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES  5 // Z Clearance between probe points
#define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE     5 // Z Clearance between multiple probes
//#define Z_AFTER_PROBING           5 // Z position after probing is done

#define Z_PROBE_LOW_POINT          0 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping

// For M851 give a range for adjusting the Z probe offset
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -10
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 10
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders

// Disables axis stepper immediately when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false

// Warn on display about possibly reduced accuracy
//#define DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING

// @section extruder

#define DISABLE_E false             // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER   // Keep only the active extruder enabled

<span style="color:#00FF00">// ======================= @section machine</span>

// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false

<span style="color:#00FF00">// =========================@section extruder</span>

// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
#define INVERT_E4_DIR false
#define INVERT_E5_DIR false
#define INVERT_E6_DIR false
#define INVERT_E7_DIR false

<span style="color:#00FF00">// ===========================@section homing</span>

//#define NO_MOTION_BEFORE_HOMING // Inhibit movement until all axes have been homed

//#define UNKNOWN_Z_NO_RAISE      // Don't raise Z (lower the bed) if Z is "unknown." For beds that fall when Z is powered off.

//#define Z_HOMING_HEIGHT  4      // (mm) Minimal Z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
                                  // Be sure to have this much clearance over your Z_MAX_POS to prevent grinding.

//#define Z_AFTER_HOMING  10      // (mm) Height to move to after homing Z

// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

// @section machine
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 220
#define Y_BED_SIZE 210

// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 130
/**
 <span style="color:#00FF00">*===========================Software Endstops</span>
 *
 * - Prevent moves outside the set machine bounds.
 * - Individual axes can be disabled, if desired.
 * - X and Y only apply to Cartesian robots.
 * - Use 'M211' to set software endstops on/off or report current state
 */

// Min software endstops constrain movement within minimum coordinate bounds
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif

// Max software endstops constrain movement within maximum coordinate bounds
//#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif

#if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  //#define SOFT_ENDSTOPS_MENU_ITEM  // Enable/Disable software endstops from the LCD
#endif
</pre>]]></description>
            <dc:creator>hardyy</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:12:11 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,894621,894621#msg-894621</guid>
            <title>Sparkcube 1.1XL goes Klipper (7 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,894621,894621#msg-894621</link>
            <description><![CDATA[ Hallo Experten,<br />
<br />
Ich war schon einige Jahre nicht mehr hier online.<br />
Meinen Sparkcube habe ich schon eine lange Zeit in meiner Werkstatt zum Umbau und da ich über andere Drucker verfüge, entstand kein großer Leidensdruck.<br />
Nun habe ich mich erstmals wieder intensiv mit dem Thema beschäftigt und stelle fest, dass sich sehr viel getan hat. Erst dachte ich, dass ich mir mal einen Qidi q1 Pro bestelle aber dann las ich weiter und denke, dass ich über Klipper doch einiges auch mit dem Sparkcube realisieren kann. Macht vielleicht mehr Spaß.<br />
<br />
Aktuell ist der Sparkcube komplett auf 24V ausgelegt und steuert seine 6 Schrittmotoren über ein RADDS 1.6 (+ Arduino Due ) mit Erweiterungsplatine mit RAPS128 (THB6128) über Marlin an. <br />
<br />
Mein erster Gedanke: es wird einfacher sein, ein leistungsfähiges Board für Klipper zu nehmen, was auch für den ganzen Schnickschnack vorgerüstet ist. Also großes Touchpanel, Autoleveling, Resonanzkompensation, Kamera, Filamentüberwachung, leistungsstarke Bettheizung (24V) usw.<br />
<br />
Ich bin ausgebildeter Elektroniker und ITler und ich habe in jeder Schublade ein paar Raspberrys liegen. Daher sollte die Umsetzung technisch kein Thema sein.<br />
<br />
Nun hat jeder Hersteller die beste Werbung für sein Produkt im Bezug auf Klipper.<br />
<br />
Was würdet ihr empfehlen? <br />
Es muss zu meinen Erwartungen passen, die 24V berücksichtigten und sehr gut von Klipper unterstützt werden.<br />
<br />
Schon mal Danke<br />
Gruß <br />
Andreas]]></description>
            <dc:creator>Boui3D</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 15:21:58 -0500</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,894562,894562#msg-894562</guid>
            <title>TMC-Verbindungsfehler (3 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,894562,894562#msg-894562</link>
            <description><![CDATA[ Hallo,<br />
ich habe ein unerklärliches Problem.<br />
Nach dem ich mein Hotbed neu nivelliert habe und mir eine Meßuhr angeschafft habe, wollte ich auch die Achsenbewegungen neu konfigurieren.<br />
Mein Drucker ist Eigenbau mit MKS_GEN_L,  TMC2209 Treiber und LCD 1284 Smart Controller.<br />
Die Achsen habe ich über Ponterface mit der Meßuhr nachgemessen und die Korrektur in Marlin configuration.h eingetragen.<br />
Beim Kompilieren habe ich folgenden Fehler bekommen: error expected initializer befor '-' token, was sich auf den Serial-Port bezog. Ich hatte drin "-1"<br />
also änderte ich es in "0" und Kompilieren ud Hochladen verlief ohne Fehler.<br />
<b>Aber jetzt:</b><br />
Ich wollte die Bewegungen der Achsen nachmessen, ob die Korrektur wirksam ist. Ich bekomme keine Verbindung mit Ponterface mehr. Nach "Connect" hängt er sich auf.<br />
Der LCD -Controller zeigt die Meldung: <b>TMC-Verbindungsfehler</b>". Außer dem ist auch die Schriftdartellung "verschwommen".<br />
Nach dem Abzug der USB-Verbindung ist die Schrift wieder klar, aber nur zu etwa 95%. Die Meldung "TMC-Verbindungsfehler" besteht weiter.<br />
Aber ich kann über den LCD-Controller die Achsen bewegen, also sind die TMC-Treiber in Ordnung.<br />
Wie kann ich dem Fehler auf den Grund gehen? Ignorieren ist bestimmt nicht das Wahre. Ob andere Funktionen bzw. der Druck läuft, will ich vorerst nicht testen, nicht dass etwas schiefläuft.<br />
<br />
<b>Nachtra</b>g:  Habe festgestellt, daß ich die Achsen (alle) nur in + Richtung bewegen kann. D.h. beim Einschalten wird die Achsen-Position mit "0" angezeigt und die Bewegeung kann nur in + Richtung verändert werden.<br />
bzw. wieder zurück bis "0" aber nicht weiter in - Richtung.]]></description>
            <dc:creator>hardyy</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:36:42 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,894178,894178#msg-894178</guid>
            <title>Hilfe: Stepper TMC2209 mit Nema17 Schrittmotor &quot;zuckt&quot; nur (1 Antwort)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,894178,894178#msg-894178</link>
            <description><![CDATA[ Hallo zusammen, <br />
<br />
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen. Ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten 3D-Drucker (Marke: „Eigenbau“) zugelegt, den ich gerne zum laufen bekommen möchte. Natürlich ist das nicht der beste und einfachste Weg um mit dem Thema zu starten, aber das ist eine andere Sache. Soweit habe ich auch alles in Marlin angepasst und den Drucker komplettiert, nur die Motoren bekomme ich einfach nicht zum laufen und hoffe, dass mir hier jemand den entscheidenden Tipp geben kann. <br />
<br />
<b>Was ist das Problem:</b><br />
Die Schrittmotoren „zucken“ nur, wenn ich sie verfahren möchte. <br />
Leider finde ich zu den Motoren keine Dokumentation und PIN Belegung… Die Motoren sind zwar vom Vorbesitzer vorverdrahtet, aber ob das zum Board passt, konnte ich bislang nicht herausfinden<br />
<br />
<br />
Ich bekomme weder die X,Y,Z-Achsen, noch den E0 zum laufen<br />
Hotend, Bed, Temp.Sensoren zeigen alle richtige Werte an und laufen.<br />
<br />
<b>Was habe ich bislang gemacht:</b><br />
1.)	MARLIN Software entsprechend angepasst (entsprechend Video unten, ich habe aber auch schon etliche andere Settings ausprobiert):<br />
<br />
CONFIG.h:<br />
<br />
<pre class="bbcode">
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2209</pre>
<br />
<pre class="bbcode">
/**
 * Default Axis Steps Per Unit (linear=steps/mm, rotational=steps/°)
 * Override with M92
 *                                      X, Y, Z [, I [, J [, K...]]], E0 [, E1[, E2...]]
 */
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 500 }

/**
 * Default Max Feed Rate (linear=mm/s, rotational=°/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z [, I [, J [, K...]]], E0 [, E1[, E2...]]
 */
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 }

//#define LIMITED_MAX_FR_EDITING        // Limit edit via M203 or LCD to DEFAULT_MAX_FEEDRATE * 2
#if ENABLED(LIMITED_MAX_FR_EDITING)
  #define MAX_FEEDRATE_EDIT_VALUES    { 600, 600, 10, 50 } // ...or, set your own edit limits
#endif

/**
 * Default Max Acceleration (speed change with time) (linear=mm/(s^2), rotational=°/(s^2))
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
 *                                      X, Y, Z [, I [, J [, K...]]], E0 [, E1[, E2...]]
 */
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1000, 1000, 100, 10000 }

//#define LIMITED_MAX_ACCEL_EDITING     // Limit edit via M201 or LCD to DEFAULT_MAX_ACCELERATION * 2
#if ENABLED(LIMITED_MAX_ACCEL_EDITING)
  #define MAX_ACCEL_EDIT_VALUES       { 6000, 6000, 200, 20000 } // ...or, set your own edit limits
#endif

/**
 * Default Acceleration (speed change with time) (linear=mm/(s^2), rotational=°/(s^2))
 * Override with M204
 *
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
 */
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves</pre>
<br />
<br />
CONFIG.adv.h:<br />
<br />
<pre class="bbcode">
#define MICROSTEP_MODES { 16, 16, 16, 16, 16, 16 } // [1,2,4,8,16]</pre>
<br />
<br />
<pre class="bbcode">
#if HAS_TRINAMIC_CONFIG || HAS_TMC26X

  #define HOLD_MULTIPLIER    0.5  // Scales down the holding current from run current

  /**
   * Interpolate microsteps to 256
   * Override for each driver with _INTERPOLATE settings below
   */
  #define INTERPOLATE      true

  #if AXIS_IS_TMC_CONFIG(X)
    #define X_CURRENT       750        // (mA) RMS current. Multiply by 1.414 for peak current.
    #define X_CURRENT_HOME  X_CURRENT  // (mA) RMS current for sensorless homing
    #define X_MICROSTEPS     64        // 0..256
    #define X_RSENSE          0.11     // Multiplied x1000 for TMC26X
    #define X_CHAIN_POS      -1        // -1..0: Not chained. 1: MCU MOSI connected. 2: Next in chain, ...
    //#define X_INTERPOLATE  true      // Enable to override 'INTERPOLATE' for the X axis
    //#define X_HOLD_MULTIPLIER 0.5    // Enable to override 'HOLD_MULTIPLIER' for the X axis
  #endif

  #if AXIS_IS_TMC_CONFIG(Y)
    #define Y_CURRENT       800
    #define Y_CURRENT_HOME  Y_CURRENT
    #define Y_MICROSTEPS     16
    #define Y_RSENSE          0.11
    #define Y_CHAIN_POS      -1
    //#define Y_INTERPOLATE  true
    //#define Y_HOLD_MULTIPLIER 0.5
  #endif

  #if AXIS_IS_TMC_CONFIG(Z)
    #define Z_CURRENT       800
    #define Z_CURRENT_HOME  Z_CURRENT
    #define Z_MICROSTEPS     16
    #define Z_RSENSE          0.11
    #define Z_CHAIN_POS      -1
    //#define Z_INTERPOLATE  true
    //#define Z_HOLD_MULTIPLIER 0.5
  #endif</pre>
<br />
2.)	TMC 2209 Treiber gesteckt und unterschiedliche Einstellungen am Poti vorgenommen. Von 0,5V bis 2V lässt sich am TMC2209 alles einstellen. (ich muss jedoch gestehen, dass ich nicht weiß, welche die richtige Volt-Zahl ist.<br />
3.)	[<a href="https://www.youtube.com/watch?v=H00Ed2widSU" target="_blank"  rel="nofollow">www.youtube.com</a>]  entsprechend diesem Video habe ich alle Anpassungen on Marlin vorgenommen ( um die Fehlerquellen zu minimieren, habe ich keine anderen Änderungen vorgenommen)	<br />
<br />
<b>3D-Druck Setting:</b><br />
•	Board: Bigtreetech SKR Pro 1.1<br />
•	Display: Bigtreetech TFT 35<br />
•	Endschalter gezogen und die PINs entsprechend „gebrückt“  um die Fehlerquelle vom Endschalter zu minimieren<br />
•	24V Netzteil<br />
•	Schrittmotor: ACT Motor Nema17 17HS4413AG5.18<br />
o	PIN Belegung Board zu Motor (vom Vorbesitzer… ob das passt… keine Ahnung )<br />
<br />
<br />
<b>SKR Pro 1.1</b>---------------------------<b>Schrittmotor</b><br />
Pin1: Schwarz	------------------------Pin1: Schwarz<br />
--------------------------------------------Pin2: nicht belegt<br />
--------------------------------------------Pin3: nicht belegt<br />
Pin2: Grün-----------------------------Pin4: Grün<br />
Pin3: Blau------------------------------Pin5: Blau<br />
--------------------------------------------Pin6: nicht belegt<br />
--------------------------------------------Pin7: nicht belegt<br />
Pin4: Rot--------------------------------Pin8: Rot]]></description>
            <dc:creator>Nisl</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 15:59:36 -0500</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,893945,893945#msg-893945</guid>
            <title>Stepper-Motoren für die Z-Achse führen nur eine Bewegungsrichtung aus (2 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,893945,893945#msg-893945</link>
            <description><![CDATA[ Moin Moin,<br />
<br />
<br />
<br />
Ich bin grad dabei, meinen zusammengebastelten Drucker zu testen. Alles läuft bis jetzt ganz gut, bis auf die Bewegung der Z-Achse. Wenn ich die Z-Achse bewege oder die Auto-Home Funktion betätigen, fährt die Z-Achse nur in die negative Richtung. Auch beim Nullpunkt setzen via 3D-Touch, passiert das selbe.<br />
<br />
Weißt jemand vll, woran das liegen kann?]]></description>
            <dc:creator>Denno</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 14:06:00 -0500</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,893633,893633#msg-893633</guid>
            <title>CTC Bizer auf Mega 2560 umbauen (keine Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,893633,893633#msg-893633</link>
            <description><![CDATA[ Mion Leute<br />
<br />
Mein Bizer ließt seit 2018 keine Dateien mehr über die SD-Karte. Die Formatierung wird aber erkannt.<br />
Jetzt stand der Drucker die ganze Zeit nur rum. Darum habe ich mich entschieden, den Drucker auf einen Mega 2560 mit einen Ramps 1.4 umzubauen. <br />
Hat da jemand bereits erfahrungen?<br />
<br />
MfG]]></description>
            <dc:creator>der Markus</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 12:17:48 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,893588,893588#msg-893588</guid>
            <title>Ramps 1.4 in bq witbox - hotend heizt nach Einschalten des Druckers sofort auf (keine Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,893588,893588#msg-893588</link>
            <description><![CDATA[ Hallo!<br />
<br />
Ich habe eine bq witbox und bin eigentlich sehr zufrieden damit! Nun musste ich das Ritzel beim Extruder tauschen, wobei es dann an einer wohl im Betrieb durchgescheuerten Stelle an einem Kabel zum hotend einen Kurzschluss gab.<br />
<br />
Nun tritt der im Betreff geschilderte Fehler auf: gleich nach dem Einschalten des Druckers heitzt das hotend ungeregelt auf. Ich tippe, nachdem ich mich etwas eingelesen habe, auf das "MOSFET".<br />
<br />
In der bq witbox ist, wenn ich mich nicht irre, ein modifiziertes RAMPS 1.4 verbaut. Leider funktioniert der 1:1 Austausch nicht, da sich der Stromanschluss auf einen von aussen aufgesetzten Stecker ändern würde. Den Platz habe ich nicht!<br />
<br />
Es können eigentlich nur 2 MOSFETS sein. Eine von den Beiden bei D9, D10, oder?<br />
<br />
Nun meine Fragen:<br />
<br />
* Kann mir jemand sagen, welchen der Beiden es genau betrifft<br />
* was wären die Spezifikationen von diesem MOSFET. Aus dem was auf dem einen steht, den ich sehe, werde ich nicht schlau. Kann ich später noch hier abschreiben. Wie gross wären die Schwierigkeiten beim Austausch der MOSFETS. Hat jemand vielleichr einen Namen und eine Bezugsquelle?<br />
* wenn ich einen kompletten Tausch von Ramps 1.4 auf 1.6 mache - ich würde auch die Treiber tauschen - müsste ich da was in der Programmierung ändern oder genügt es das Ganze einfach nur wieder zusammen zu stecken? Der Stromanschluss sollte beim Ramps 1.6 passen, da Kabel geklemmt.<br />
<br />
Ich bin eher ein "Mechaniker" als ein "Elektroniker".<br />
<br />
Vielen Dank für die Hilfe]]></description>
            <dc:creator>Meinewitbox</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 13:25:29 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,893535,893535#msg-893535</guid>
            <title>3D-Druck - Fehler in der Elektronik? (10 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,893535,893535#msg-893535</link>
            <description><![CDATA[ Hallo im Forum,<br />
<br />
ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wollte meine Erfahrungen mit meinem 3D-Druckerprojekt teilen. Vor einiger Zeit habe ich mir einen 3D-Drucker zugelegt und bereits viele tolle Dinge gedruckt. Jetzt habe ich mich entschieden, einen eigenen 3D-Drucker zusammenzubauen. Ich habe schon eine Menge Bauteile besorgt und ein bisschen herumgebastelt.<br />
<br />
Heute wollte ich die Schrittmotoren testen und habe die Konfiguration in Marlin erstellt. Anschließend habe ich es auf mein Mega 2560 geflasht (hoffentlich habe ich das richtig gemacht, xD).<br />
<br />
Wenn ich das Mega 2560, Ramps 1.6 und das 12864 LCD über den USB-Anschluss an meinen Computer anschließe, funktionieren die Geräte einwandfrei. Aber sobald ich sie über ein 12V Netzteil mit 360W anschließe, sehe ich nur eine kleine Beleuchtung auf dem Ramps 1.6. Alle anderen Teile wie das LCD-Display und der Mega 2560 bleiben aus.<br />
<br />
Hat jemand von euch vielleicht Erfahrung mit diesem Problem und kann mir weiterhelfen? Ich wäre sehr dankbar für eure Ratschläge und Tipps.<br />
<br />
Vielen Dank im Voraus!<br />
<br />
[attachment 120569 20231006_185251.jpg]<br />
[attachment 120570 20231006_185209.jpg]<br />
[attachment 120571 20231006_184245.jpg]]]></description>
            <dc:creator>Denno</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Sat, 07 Oct 2023 12:51:27 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,893418,893418#msg-893418</guid>
            <title>Mischbetrieb von 2208 + 2209 möglich? (keine Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,893418,893418#msg-893418</link>
            <description><![CDATA[ Hallo, ich hab da eine Frage. Vor kurzem hab ich mir einen TENLOG TL-D3 Pro Drucker zugelegt. Das Ding läuft eigentlich ganz gut. Jetzt ist Extruder ausgefallen. Meine Vermutung die Schrittmotortreiber sind defekt war soweit zutreffen. Ich habe Testweise einfach mal Druckkopf Treiber 1 und 2 getauscht. <br />
<br />
Ich habe noch 4 Stück TMC 2209 rumliegen als auch ein TMC 2208, aber mit Pfostenleisten nach oben, die im Drucker sind ohne Pfostenleisten.<br />
<br />
A ) kann ich die 2209 einfach anstelle von 2208 verwenden?<br />
B ) kann ich den TMC 2208 mit Postenleiste auch verwenden? Ich würde dann die 3 hochstehenden Pfosten kurzerhand abzwicken, dass es zu keiner Kollision mit dem Kühlkörper kommt.<br />
<br />
Danke schon mal für Eure Antworten.]]></description>
            <dc:creator>cheffeundwackl</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Sat, 09 Sep 2023 05:38:03 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,893210,893210#msg-893210</guid>
            <title>Tronxy X5SA: Wieder Layershifts (keine Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,893210,893210#msg-893210</link>
            <description><![CDATA[ Leider habe ich mit meinem Tronxy X5SA wieder ein Problem, diesmal ist es das (alte) Problem, der Schichtversatz. Kurz zur Vorgeschichte: Ich hatte dieses Problem schon vor einigen Monaten und so wirklich eingrenzen konnte ich die Ursache nicht. Habe zur Sicherheit aber die Steppermotoren mit 40mm Kühlern ausgestattet und beim Mainboard den Lüfter auf Dauerbetrieb geschaltet, um Hitzeprobleme zu eliminieren. Die Zahnriemen sind auch ordentlich gespannt und jetzt seit vorgestern habe ich trotz neuem Mainboard wieder das alte Problem.<br />
<br />
Nach einigen Schichten (8-10) habe ich einen Versatz, was für mich nach einem Hitzeproblem aussieht, und zwar beim Mainboard. Dazu passt auch, dass es immer dann aufgetreten ist, als es im Zimmer relativ warm war mit &gt;25°C.  Gestern und über die Nacht habe ich mit Dauerlüftung per offener Balkontür ein größeres Gehäuse gedruckt (insgesamt &gt;21h) und alles hat super funktioniert, aber heute ist es wärmer. Dagegen spricht, dass beim neuen Mainboard wie gesagt der Lüfter dauernd die Treiber anpustet und diese sogar auch extra Kühlkörper haben, im Gegensatz zum Originalmainboard. Das Doofe beim Tronxy X5SA ist, dass der Ausbau des Mainboards, oder das Reinschauen und Einbauen eines Tempsensors ein Riesenaufwand ist ...<br />
<br />
Mechanik schließe ich  erst mal aus. Die Riemen sind ordentlich gespannt und die Motoren haben echt sau viel Kraft. Habe eben, nachdem ich den Schichtversatz gemerkt habe und der Druck eh im Eimer war, einfach versucht per Hand einen neuen Schichtversatz herbeizuführen, durchs Blockieren des Schlittens. Der hat einfach locker meine Hand oder den ganzen Drucker weggeschoben, ohne dass die Riemen durchgerutscht sind ...<br />
<br />
Was kann das sein?<br />
<br />
Edit: Der Versatz ist, soweit ich das sehen kann, auf der X- und Y-Achse identisch, etwa 1mm.]]></description>
            <dc:creator>Mollari</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Sat, 05 Aug 2023 15:06:23 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,892971,892971#msg-892971</guid>
            <title>Tronxy X5SA::( Extruderprobleme mit neuem Mainboard (3 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,892971,892971#msg-892971</link>
            <description><![CDATA[ [attachment 120389 Extruder1.jpg]<br />
<br />
Moin Leute, ich lese hier schon seit längerem mit, jedoch habe ich jetzt Probleme mit meinem Tronxy X5SA und habe beschlossen mich hier zu registrieren.<br />
<br />
Ich kam auf die glorreiche Idee, am Mainboard meines Tronxy X5SA im eingeschalteten Zustand zu schrauben und natürlich musste mir dann auch die Schraube vom Lüfter runterfallen und hat den Treiber der Z-Achse weg gebrutzelt. Habe mir also ein neues Board gekauft, welches für den X5SA und X5SA Pro geeignet sein soll. Eingebaut und alles funktioniert, sogar besser als vorher mit etwas mehr Funktionen. Außer die Fördergeschwindigkeit des Filaments, die ist komplett hinüber. Aber so was von ...<br />
<br />
Aus irgendeinem Grund wird viel zu viel gefördert, auch der Extrusionsfaktor scheint darauf keinen Einfluss zu haben. Habe diesen schon auf 90% gesenkt und trotzdem ballert der Motor das Filament regelrecht durch die Düse, siehe Bild. Das sollten nur 2 Schichten zu 0,3mm sein aber es entsteht immer diese Katastrophe. Auch wenn ich im Tool-Menü einfach nur das Filament durchlaufen lasse, scheint er Vollgas zu geben, keine Ahnung welcher Wert dort versucht wird zu erreichen. Sogar mein Extruder mit Doppelgetriebe hat dabei Probleme und fängt an zu stottern.::o<br />
<br />
Weiß jemand was die Ursache ist und wie man das dauerhaft fixen kann? Das Board soll laut dem Info-Menü für den X5SAPRO-UB geeignet sein und die Firmware ist Marlin 2.17.0 und das Slicing wurde natürlich auch für Marlin 2 im Superslicer gemacht.]]></description>
            <dc:creator>Mollari</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 13:16:28 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,892799,892799#msg-892799</guid>
            <title>Genauer Endschalter (6 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,892799,892799#msg-892799</link>
            <description><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
ich habe hier ein Problem mit meinem E3D Toolchanger wo ein Mikroschalter als Z-Taster verbaut ist. Dieser hat leider eine Wiederholgenauigkeit von bis zu 0,2 mm. Durch den geringen verfügbaren Platz von nur ca. 20 mm Höhe scheiden leider alle genauen Schalter aus dem Rennen die ich sonst benutze. Meine Überlegung momentan ist es einen Taster selbst zu bauen der mit einer Lichtschranke arbeitet, wegen der Genauigkeit. <br />
<br />
Hat das von euch jemand schon mal gemacht oder kennt einer eine bessere Lösung?<br />
<br />
mfg,<br />
Rickenharp]]></description>
            <dc:creator>Rickenharp</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Mon, 22 May 2023 05:18:22 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,892507,892507#msg-892507</guid>
            <title>Nema 42 20 N.m. 3P oder Nema 42 20 N.m. 2P (4 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,892507,892507#msg-892507</link>
            <description><![CDATA[ Hallo zusammen,<br />
Ich bin jetzt nicht der Profi was Servo oder Schrittmotoren angeht.<br />
Dewegen wäre meine Frage was der Unterschied zwischen den beiden Nema 42 3Phasen 20 N.m. und Nema 42 mit 2 Phasen ist ?<br />
20 N.m. sind doch bei beiden fast gleich. <br />
Ich möchte in meine Drehbank (Optimum2304) die einen 1,1 KW 230V 1P Motor 1400U/min hat , einen stärkeren Servo oder Schrittmotor einbauen.<br />
Mein jetziger wird über FU gesteuert der aber im unteren Bereich (100U/min.) kaum Kraft hat. <br />
Z.b. bei Gewindeschneiden ist das nicht so der Hit. Auch beim Abdrehen von Material egal welches kann man keine 3mm auf einmal zerspanen,<br />
da wäre doch ein Servomotor besser.<br />
<br />
Ich benötige nur ein , aus, Drehzahlregelung und rückwärts.Spindelsteuerung für Gewindeschneiden hab ich schon mit Schrittmotor realisiert.<br />
<br />
Danke Achim]]></description>
            <dc:creator>Achim64</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 12:29:45 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,891947,891947#msg-891947</guid>
            <title>Octopus v1.1 TMC2209 Motoren stottern (3 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,891947,891947#msg-891947</link>
            <description><![CDATA[ Hallo liebes Forum,<br />
<br />
mein erster Post, vielleicht hat Jemand einen Erfahrungswert für mich.<br />
<br />
Vorgeschichte:<br />
<br />
Bei meinem Tronxy X5SA 400 (24V) hatte mich die Bednivellierung gestört, weshalb ich ein anderes Gehirn einbauen wollte.<br />
<br />
Der erste Versuch mit einem BTT SKR 1.4 Turbo und TMC2208 lief gut, allerdings kam es zu einem Kurzschluss (Eine Adernhülse ist mir auf die Platine gefallen), das Board war danach tot, alle Kontrollleds erloschen.<br />
Der zweite Versuch wieder mit dem BTT SKR 1.4 Turbo und den TMC2208 aus V1 brachte ebenfalls keinen Erfolg. Eine bessere Diagnose war nicht möglich, da mit USB/Serial Connection (Pronterface) keine Verbindung möglich war, entweder durch einen defekten TMC2208 oder das Board war bei Anlieferung defekt.<br />
Zu diesem Zeitpunkt müsste dauch der neue MK8 Extruder gekommen sein.<br />
Großer Frust, ein ungefähr halbes Jahr Pause.<br />
<br />
Dritter Versuch BTT GTR 1.0 mit TMC2130, ich konnte die Schrittmotoren nicht ansprechen, habe einen Konfigurationsfehler mit SPI vermutet. Hier sind mir die extrem heißen Treiber aufgefallen, auch hier gab es Gegentests mit dem TMC2208 aus V1.<br />
Riesen Frust. Ein ungefähr Jahr Pause<br />
<br />
Aktuelle Baustelle:<br />
Nun hab ich mir das BTT Octopus 1.1 (F407) mit TMC2209 zugelegt. Grundeinrichtung ist da, TFT geht, USB/Serial Connection klappt, M122 und M119 können abgerufen werden.<br />
Bei der Konfiguration der Stepper ist mir direkt das stottern aufgefallen, ich bin aber von einem Konfigurationsproblem ausgegangen habe geforscht und Gegentests gemacht) das stellt sich wie folgt da.<br />
<br />
Alle original Steppermotoren des Tronxy stottern, aber an dem nachgekauften Extruder (Ein BTT MK8) läuft der Steppermotor sauber.<br />
Ich hab X,Y,Z Treiber an den Extrudersteppermotor angeschlossen, auch das läuft sauber, so konnte schon mal defekte Treiber ausschließen.<br />
<br />
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann eine defekter Treiber den Schrittmotor zerstören, und zwar alle 5, oder kann es sich auch um einen Konfigurationsfehler handeln (Stichworte, Vollschritt, Halbschritt, Microsteps, Sind Tronxy Motoren irgendwie speziell?)<br />
Der Schrittmotor des Extruders kommt ja in der Konfigurationsreihenfolge sehr spät dran (Weil man den Motor in der Standardkonfiguration ohne Vorheizen nicht testen kann). Ich bin mir aber ziemlich sicher das auch dieser mehrfach Kontakt mit den TMC2208 hatte.<br />
<br />
Aus Verzweifelung, hab ich schon 4x ACT 17HS5425L2X2 / Hybridschrittmotor NEMA 17, 1,8 °, 2,5 A, 3,1 V bestellt. Mal schauen ob das dann sauber läuft.<br />
<br />
Danke<br />
<br />
hier noch das aktuelle M122. Mit den TMC2209 (Es ist nur ein Treiber drauf, X-Achse)<br />
SENDING:M122<br />
        X    Y    Z    E<br />
Address        0    0    0    0<br />
Enabled        true    false    false    false<br />
Set current    850    800    800    800<br />
RMS current    826    1436    1436    1436<br />
MAX current    1165    2025    2025    2025<br />
Run current    26/31    25/31    25/31    25/31<br />
Hold current    13/31    12/31    12/31    12/31<br />
CS actual    13/31    0/31    0/31    0/31<br />
PWM scale<br />
vsense        1=.18    0=.325    0=.325    0=.325<br />
stealthChop    true    false    false    false<br />
msteps        16    256    256    256<br />
interp        true    false    false    false<br />
tstep        max    0    0    0<br />
PWM thresh.<br />
[mm/s]<br />
OT prewarn    false    false    false    false<br />
triggered<br />
 OTP        false    false    false    false<br />
pwm scale sum    38    0    0    0<br />
pwm scale auto    3    0    0    0<br />
pwm offset auto    82    0    0    0<br />
pwm grad auto    14    0    0    0<br />
off time    4    0    0    0<br />
blank time    24    16    16    16<br />
hysteresis<br />
 -end        2    -3    -3    -3<br />
 -start        1    1    1    1<br />
Stallguard thrs    8    8    0    0<br />
uStep count    264    0    0    0<br />
DRVSTATUS    X    Y    Z    E<br />
sg_result    370    0    0    0<br />
stst            *    *    *<br />
olb<br />
ola<br />
s2gb<br />
s2ga<br />
otpw<br />
ot<br />
157C<br />
150C<br />
143C<br />
120C<br />
s2vsa<br />
s2vsb<br />
Driver registers:<br />
        X    0xC0:0D:00:00<br />
        Y    0x00:00:00:00     Bad response!<br />
        Z    0x00:00:00:00     Bad response!<br />
        E    0x00:00:00:00     Bad response!<br />
Testing X connection... OK<br />
Testing Y connection... Error: All LOW<br />
Testing Z connection... Error: All LOW<br />
Testing E connection... Error: All LOW <br />
<br />
<br />
Bei M119 hatte ich auch ein komisches Phänomen:<br />
Mit aktiviertem Sensorless Homing und Steckbrücke für den Endstop via UART<br />
<br />
SENDING:M119<br />
Reporting endstop status<br />
x_min: TRIGGERED &lt;- Das könnte aus meiner Sicht ja das Stottern erklären<br />
y_min: TRIGGERED<br />
z_min: TRIGGERED<br />
<br />
Ohne Sensorless Homing und ohne Steckbrücke für den Endstop:<br />
SENDING:M119<br />
Reporting endstop status<br />
x_min: open &lt;- Auch hier stottert der Motor<br />
y_min: TRIGGERED<br />
z_min: TRIGGERED<br />
<br />
JST-Kabel hab ich getauscht, Gegengetestet<br />
Die aktuellen TMC2209 bleiben eiskalt (und laufen am Extruder)<br />
<br />
Nachtrag: Firmware ist Marlin 2.1.2 - Nur das nötigste ist konfiguriert, MAINBOARD, SERIAL_1, SERIAL_2, XYZ STEPPER TMC2209, TMC_DEBUG, MONITOR_DRIVER_STATUS<br />
Die gesamte Mechnik X+Y ist abegbaut, nur bei der Z Achse ist noch mechanisch angeschlossen.<br />
<br />
<br />
Was wäre euer Ansatz?<br />
Danke]]></description>
            <dc:creator>Simeonitron</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:51:49 -0500</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,891699,891699#msg-891699</guid>
            <title>Hall E Endstop (2 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,891699,891699#msg-891699</link>
            <description><![CDATA[ Hallo, ich habe für ein Projekt <a href="https://a.aliexpress.com/_msJ9ODu" target="_blank"  rel="nofollow">diese Endstops</a> bestellt. Weiss jemand welche Spannung sie benötigen? Sie werden im Voron 2.2 und 2.4 eingesetzt.]]></description>
            <dc:creator>hafo</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 19:28:20 -0500</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,891517,891517#msg-891517</guid>
            <title>Arduino DUE abgeraucht :X (11 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,891517,891517#msg-891517</link>
            <description><![CDATA[ Heyho,<br />
<br />
frohes Neues erstmal :)<br />
<br />
Wie soll es auch anders sein:<br />
Es ist Wochenende, der Drucker soll mal wieder richtig ackern und nach ca 10 Std meldet mir der RepetierServer, dass er die Verbindung zum Drucker verloren hat.<br />
Das LCD leuchtet nurnoch und kein Text mehr zu sehen. Also erstmal den Drucker neu gestartet, natürlich passiert nichts.<br />
<br />
Eine kleine Geruchsprobe bei der Elektronik gemacht und festgestellt: Es riecht nicht gut.<br />
<br />
Radds vom DUE getrennt und was sehe ich auf dem DUE? <br />
Ein kleines "löchlein" (zumindest mit dem Auge) im Mikrokontroller.<br />
Da gab es scheinbar einen schönen Kurzen, wieso auch immer.<br />
<br />
Hatte jemand schonmal was ähnliches mit dem DUE in Verbindung mit dem Radds?<br />
<br />
Da ich ja mindestens einen neuen DUE brauche:<br />
<br />
Gibt es derzeit noch irgendwo gute und günstige Klones oder sind die alle verschwunden? (Finde irgendwie keine Oo, der Durchgebrannte ist ein Original)]]></description>
            <dc:creator>denndenn</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 07:16:35 -0500</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,891465,891465#msg-891465</guid>
            <title>Additional Servo motor with Rambo (keine Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,891465,891465#msg-891465</link>
            <description><![CDATA[ Dear all, <br />
I have a question driving an additional Servo motor with a Rambo board using Marlin firmware. <br />
<br />
The Rambo board we are using is v1.3L. <br />
<br />
So far I could drive an additional servo. I am using a servo motor Graupner DES 678 88 BB with 4,8 to 6 Volts with a current of 790 mA to 1170 mA. (<a href="https://www.d-power-modellbau.com/graupner/servos/graupner-des-678-bbmg-high-torque-coreless-16mm-digitalservo" target="_blank"  rel="nofollow">Graupner Servo Specs</a>))<br />
I am using the following pins: <br />
#define SERVO0_PIN 22 // Motor header MX1 for servo motor <br />
<br />
I tried to switch to a stronger servo motor from amazon with the following specifications: <br />
Electrical Specification: Idle current(at stopped):4mA(5V)/5mA(6.8V) Operating speed (at no load):0.16 sec/60°(5V)/0.14sec/60°(6.8V) Stall torque (at locked):18 kg-cm(5V)/21.5 kg-cm(6.8V) Stall current (at locked):1.8A(5V)/2.2A(6.8V) Control Specification: Control System  PWM(Pulse width modification) Pulse width range:500～2500μsec Neutral position:1500μsec Running degree:180°or 270°(when 500～2500μsec) Dead band width:3 μsec Operating frequency:50-330Hz Rotating direction:Counterclockwise(when 500～2500 μsec)<br />
<a href="https://www.amazon.com/-/de/dp/B07HNTKSZT/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;crid=3CHRTHMV89T7P&amp;keywords=MS24-uf+miuzei+servo&amp;qid=1672239466&amp;sprefix=ms24-uf+miuzei+servo,aps,192&amp;sr=8-3&amp;language=en_US&amp;currency=USD" target="_blank"  rel="nofollow">Miuzei Specs</a><br />
<br />
Is there any chance to get this kind of servo to run or is the maximum ampere output to limited on this pins? Is there a chance to use other pins which can generate more power? Or is the problem somewhere different? <br />
<br />
Thanks for your help in advance.]]></description>
            <dc:creator>TomRett</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Wed, 28 Dec 2022 10:44:55 -0500</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,891302,891302#msg-891302</guid>
            <title>Drucker resetet, wie finde ich den Fehler (1 Antwort)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,891302,891302#msg-891302</link>
            <description><![CDATA[ Hallo, ich habe mir meinen Tronxy X5A umgebaut. Bin auf der Ziellinie.Unter anderem habe ich folgendes Problem. Wenn der Drucker nur eingeschalten ist, läuft er erst mal. Irgendwann, so nach 5-10 Minuten (keine Bewegung) resettet er. <br />
<br />
Was kann das sein? Wie gesagt, keine Bewegung, alles steht still, kein Heizer an usw.]]></description>
            <dc:creator>cheffeundwackl</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Sat, 10 Dec 2022 14:35:12 -0500</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,890358,890358#msg-890358</guid>
            <title>Probleme mit MKS GenL und 12864 Display (2 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,890358,890358#msg-890358</link>
            <description><![CDATA[ Hallo Zusammen,<br />
<br />
nachdem vor einiger Zeit an meinem Vellemann das Orginal Board den Geist aufgegeben hatte,<br />
wollte ich wegen eigentlich guter Erfahrungen mit dem "MKS genL"  <br />
auf dieses umbauen.<br />
<br />
Dazu ( weil schön groß ) ein 12864LCD  Display <br />
[<a href="https://www.roboter-bausatz.de/p/lcd-12864-reprap-full-graphic-smart-controller-fuer-ramps-1.4-mit-sd-card-reader" target="_blank"  rel="nofollow">www.roboter-bausatz.de</a>]<br />
<br />
Leider vertragen sich die beiden nicht :(<br />
<br />
Das Problem mit den verdrehten Buchsen auf dem MKS ist mir bekannt, dafür hab ich neue Kabel angefertigt.<br />
<br />
Zuerst hatte ich gar keine Anzeige auf dem Display und der kleine Lautsprecher piepte wie verrückt.<br />
Gelegentlich zeigte es etwas an ....<br />
manchmal auch nur halb....<br />
... und wenn was angezeigt wurde, dann sprang die Temperaturanzeige vom Bett wild hin und her.<br />
<br />
Dachte erst das Board wär defekt... habe dann ein anderes Display getestet ( LCD 2004 )<br />
[<a href="https://www.roboter-bausatz.de/p/lcd-2004-reprap-full-graphic-smart-controller-fuer-ramps-1.4-mit-sd-card-reader" target="_blank"  rel="nofollow">www.roboter-bausatz.de</a>]<br />
damit gibt es keine Anzeigeprobleme.<br />
<br />
Also ein neues Display bestellt....  -&gt;&gt; gleiche Probleme<br />
<br />
Dann habe ich die Zeile:<br />
<br />
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER  <br />
<br />
wie auf der Seite zum Display beschieben um diese um diese drei Zeilen ergänzt, <br />
<br />
#define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(250)<br />
#define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(250)<br />
#define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(250)<br />
<br />
Damit startet die Anzeige zwar, aber die Temperaturanzeige vom Bett spinnt immer noch, und das Heizbett will unregelmäßig heizen.<br />
Stecke ich nur den USB ein , ohne Netzversorgung , kommt sofort Fehler Übertemperatur Bett.<br />
<br />
Am Sensor liegt es nicht, der funktioniert ja auch mit dem anderen Display.<br />
Es spielt auch keine Rolle wenn ich die Sensoren vom Bett und der Heizpatrone vertausche , es ist immer die Anzeige vom Bett welche spinnt.<br />
<br />
<br />
Als FW hab ich Marlin 1.1.9.1 <br />
und das ganze sollte mit 24V laufen.<br />
<br />
hat jemand eine Idee  ??<br />
<br />
LG]]></description>
            <dc:creator>keinPlan</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 15:24:04 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,890327,890327#msg-890327</guid>
            <title>Rasenroboter autharke Stromversorgung! (8 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,890327,890327#msg-890327</link>
            <description><![CDATA[ Hallo Leute !<br />
Schon relativ weit verbreitet sind die Rasenmäher Roboter in unseren  Gärten.<br />
 Abgesehen von den Selbstgebauten sind auch etliche vor den diversen Anbietern am Arbeiten. Auch ich hab einen und betreibe den jetzt schon über ein Jahr lang nicht mehr mit Strom aus dem Netz,  sondern über eine kleine PV- Anlage , die ich teils auf die Hütte und ein weiteres Panel dahinter gestellt habe.<br />
 So komme ich auf eine Leistung von 270 Wp und kann damit auch meine restlichen Gartengeräte, wie  Heckenscheren, Rasentrimmer , Sense usw betreiben. <br />
Wenn man bedenkt, daß bei meinem Mäher, ein Yardforce 900ECO , einer der preiswertesten Mäher überhaupt am Markt, doch immerhin permanent 70 Watth  über den ganzen Tag verbraucht werden,  macht das über den Sommer von März bis Ende Oktober doch ein ganz schönes Sümmchen von 416 Kilowatt an Stromkosten aus. Mal Strompreis/Kilowatt kann sich selber jeder ausrechnen was der Betrieb kostet.<br />
Habt Ihr so etwas auch schon einmal überlegt.?<br />
 Bisher funktioniert das sehr gut. <br />
Verbaut habe  ich  2 PV Platten, 1 x 120Wp und 1x 150Wp,  einen Laderegler 50 A,   2 Batterien mit je 35Wh und einen Wechselrichter für 400 Watt in der Hütte des Rasenrobis! <br />
Der Betrieb übers Jahr funktioniert einwandfrei, es sei den es regnet einige Tage hindurch, dann brauchen die Batterien wieder einen Tag um aufgeladen zu werden.<br />
Gekostet hat mich der Scherz ca 450 Euro!<br />
Also hat sich das kleine Gartenkraftwerk schon nach eineinhalb  Jahren  fast selbst finanziert!<br />
Und ich hoffe es tut noch einige Jahre seinen Dienst.]]></description>
            <dc:creator>Georgio.Ferlini</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 10:09:05 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,889912,889912#msg-889912</guid>
            <title>Hardwareberatung (15 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,889912,889912#msg-889912</link>
            <description><![CDATA[ Moin zusammen,<br />
<br />
ich bin vor etwas über einem Jahr vom Ramps auf ein Bigtreetech SKR 1.4 Turbo gewechselt.<br />
Anfangs war ich echt begeistert, was damit alles möglich ist und wie durchdacht das Board ist.<br />
Allerdings kämpfe ich auch schon seit langer Zeit (4-8 Monate) mit unerklärlichen Fehlern. <br />
Mal Druck der Drucker Stundenlang problemlos - mal bleibt mitten im Druck eine der drei Delta Achsen plötzlich Stromlos stehen um mal das schlimmste Beispiel zu nennen.<br />
<br />
An der Software (Marlin) Hab ich alles mögliche erfolglos rumprobiert  Und auch Treiber und Motoren hab ich getauscht und teils erneuert, ohne dass sich etwas gebessert hat.<br />
<br />
Nun bin ich (leider erst jetzt) zu der Einsicht gekommen, dass es das SKR1.4 sein muss, das den Fehler verursacht und will es ersetzen.<br />
Da der Verkäufer sich quer stellt und mir keinen Ersatz schickt, habe ich nun die Qual der Wahl.<br />
<br />
Falls es sowas gibt, würde ich auch ein paar Euros mehr in die Hand nehmen (aber natürlich auch nicht übertreiben) und dafür dann etwas bekommen, was etwas zuverlässiger ist, was Hardwarefehler angeht.<br />
Den Funktionsumfang des SKR1.4T finde ich wie gesagt super und möchte da auch keine großen Rückschritte machen. (Beispielsweise auf Displaysupport, RGB LEDs und Funkschnittstellen kann ich aber sehr gut verzichten, da der Drucker ohnehin über einen Pi mit Repetier Server und Touchscreen gesteuert wird.)<br />
<br />
Das SKR2 und seine erste Revision klingen erstmal nach dem logischen Nachfolger, was ich da aber so gelesen habe sind die beiden Varianten regelrechte Treiber-Killer...<br />
<br />
Gern sollte das neue Board auch schon den Weg in den Mainstream gefunden haben, damit die Community bereits ausreichend groß ist, falls man mal Hilfe braucht.<br />
Und wenn das von einem Händler kommt, der eine Garantieverlängerung bietet wäre das natürlich auch hervorragend! (Nicht weil ich diese in Anspruch nehmen will, sondern weil der dann hoffentlich genau darauf achtet nur Qualität zu verkaufen)<br />
<br />
Kann mir jemand etwas empfehlen?]]></description>
            <dc:creator>Junkie</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 13:21:42 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,889858,889858#msg-889858</guid>
            <title>Anet A8 Plus Druckbettfehler (1 Antwort)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,889858,889858#msg-889858</link>
            <description><![CDATA[ Hallo Zusammen und vielen Dank für die Aufnahme im Forum.<br />
<br />
Mein Problem ist das wenn ich den Drucker anschalten ein lautes durchgängiges piepen aus dem Display kommt und auf dem Display steht Temp. Überschritten: Bett...Drucker gestoppt Bitte neustarten. <br />
Es ist auch kein Verbinden mit Octoprint möglich<br />
Ich habe zuletzt mit ABS gearbeitet. Da das Druckbett nur sehr schwer auf Temperatur kam hab ich es in Alufolie eingewickelt. Ich konnte so auch ein paar Teile Drucken. <br />
<br />
Zum Drucker:<br />
Anet A8 plus<br />
Mainboard Anet V1.7<br />
Marlin FW<br />
<br />
Unternommene Untersuchungen:<br />
am 6 Poligen Druckbettstecker Durchgang gemessen bei Pin 1, 2 zu Pin 5,6.<br />
Wiederstand an PIN 3 u 4 ca. 1K Ohm.<br />
Mit abgezogenen Kabel gleicher Effekt wie oben beschrieben.<br />
<br />
Ich würde gerne das defekte Bauteil eindeutig identifizieren das ich es wechseln kann. <br />
Kann es sein das die Firmware aus irgendeinem Grund zerschossen ist?<br />
Habt ihr evtl noch Vorschläge was ich unternehmen kann?]]></description>
            <dc:creator>P4tm4n</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 08:13:22 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,889577,889577#msg-889577</guid>
            <title>Sparkcube XL V1.1 Z endstop (3 Antworten)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,889577,889577#msg-889577</link>
            <description><![CDATA[ Hallo Leute<br />
<br />
<br />
Wo platziere ich denn den Z endstop am Drucker?<br />
<br />
<br />
thx im voruas.]]></description>
            <dc:creator>Razam</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 04:54:09 -0400</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://reprap.org/forum/read.php?249,889354,889354#msg-889354</guid>
            <title>Steuergeräte Einlagern - Elektrolytkondensator (1 Antwort)</title>
            <link>https://reprap.org/forum/read.php?249,889354,889354#msg-889354</link>
            <description><![CDATA[ Hi zusammen,<br />
<br />
ich brauch mal die Hilfe von euch Experten. Es geht um das Thema Einlagerung von Steuergeräten. Auf dem Steuergerät sind Tantal und Aluminium Elektrolytkondensatoren verbaut. Der Hersteller gibt eine Lagerdauer von 2 Jahren an, in dem man im sicheren Bereich ist. Danach kann es zu leicht erhöhten Leckströmen kommen aufgrund der anhaltenden Oxidation.<br />
<br />
Die Steuergeräte werden bei der Produktion mit 12 Volt bestromt. Der Kondensator hat eine Kapazität von 220 µF - Wie schätzt ihr Funktion bei einer verlängerten Lagerdauer ein. z.B. 5, 10 oder 15 Jahre. <br />
<br />
Mein begrenztes nicht Wissen würde eigentlich sagen, dass bei der Konstellation nicht viel passieren dürfte und das Steuergerät ohne Bestromung auch noch nach längerer Zeit überleben dürfte. <br />
Ich würde mir eher bei Kondensatoren im Bereich ~230V + sorgen wegen der Leckströme machen. <br />
<br />
Zumal direkt nach dem Anschluss und Bestromung der Selbstheilungsprozess der Kondensatoren starten würde. Oder sehe ich den Vorgang zu "simpel"?]]></description>
            <dc:creator>Xhnnas</dc:creator>
            <category>Elektrik &amp; Elektronik</category>
            <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 21:46:12 -0400</pubDate>
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