Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 08:43 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 08:48 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 09:02 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 09:45 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 10:25 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 24. September 2016 01:19 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 04:04 |
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Jein. Der Hotend Lüfter im DICE ist ein dünner 5V Lüfter mit genug Power zur Hotend-Kühlung.Quote
der Thomas
Mir ist das aufgefallen: "Bei Hotendlüfter: is doch klar () Der hängt ja an Dauer-5V." Zitat von Terri auf Seite 1. Sollte der nicht mit 12 V laufen?
Grüße
Thomas
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 08:41 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 08:48 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 09:05 |
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Treibertausch hatte ich schon probiert. Da läuft alles wie es soll bzw wenn der Z-Treiber auf X/Y steckt passen da die Verfahrwege auch noch...Quote
SteBa
Kann ja fast nur an einer schwergängigen Z-Achse oder einem defekten Treiber liegen.
Halbiere doch einfach mal probehalber die Beschleunigung der Z-Achse. Falls es dann funktioniert behaupte ich mal dass deine Z-Achse einfach noch viel zu schwergängig ist.
E: Und natürlich Treiber umstecken. Von Z auf X und umgekehrt. So findest du relativ schnell heraus ob es am Treiber liegt.
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 09:22 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 09:44 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 10:02 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 10:24 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 10:49 |
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Danke für die BlumenQuote
toolson
Ich hab absichtlich nicht hingeschrieben wie der Fehler zu finden ist.
Du hast 3 Top Drucker und bist lang genug dabei.
Vergleich das Verhalten doch mal mit deinem P3.
Nachdem du den Hauptschalter eingeschaltet hast kannst du die Spindeln leicht drehen.
Nach einem Fahrbefehl nicht mehr, denn die Motoren sind nun bestromt und halten ihre Position. Nach einigen Minuten schalten die Treiber wieder ab (kannst du auch im Menü machen) und die Spindeln sind wieder leichtgängig drehbar.
Kannst du die Z-Spindel an der Kupplung nach einem Fahrbefehl mit 2 Fingern leicht drehen? Wenn ja hast du den Fehler eingekreist.
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 11:07 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 11:25 |
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Quote
Skimmy
Leute, bitte macht den Terri nicht wuschig und schlagt so komische Dinge vor.
Das ist das völlig normale Geräusch, wenn der Motor zu wenig Kraft hat und Schritte überspringt -> Schrittverlust
Das kann an folgenden Dingen liegen und ist in der Reihenfolge zu überprüfen:
- zu wenig Vref / Motorstrom: dreh den testweise auf, bis 1,7V kannst du ohne schlechtes Gewissen drehen, wenn alles läuft, wieder runterdrehen!
- verkantete / krumme Z-Spindel: macht sich dadurch bemerkbar, dass das Bett im unteren Bereich fehlerfrei (oder fehlerfreier) verfahren lässt. Kann man im Video ja erkennen, dass es schlimmer wird, je höher das Bett fährt.
- Zu hohe Beschleunigung: auch wenn du angeblich die gleichen Bauteile eingebaut hast, kann dein Zusammenbau vllt schwergängiger sein. In Folge sind die vorgegebenen Beschleunigungen zu hoch. Du kannst peobieren, die zu reduzieren.
Zu der 3-Beichen/4-Beinchengeschichte: ist in diesem Fall egal.
Und wenn hier nochmal jemand vorschlägt, steps/mm zu ändern oder Jumper für das micro-stepping umzustecken, so möchte er bitte den Thread verlassen ;-)
#=================# # MOTION-SETTINGS # #=================# arm_solution corexy # Sets the arm solution for this machine. The arm solution converts position in millimetres into actuator positions ( usually in steps ). On cartesian machines those are proportional to each other, but for example on a linear delta machine, some fancy math is required for the conversion. Possible values : cartesian, corexy, linear_delta, rotatable_cartesian, morgan alpha_steps_per_mm 80 # Steps per millimetre for alpha stepper motor ( this is the X axis for a cartesian machine ) beta_steps_per_mm 80 # Steps per millimetre for beta stepper motor ( this is the Y axis for a cartesian machine ) gamma_steps_per_mm 800 # Steps per millimetre for gamma stepper motor ( this is the Z axis for a cartesian machine ) acceleration 8000 # Acceleration in millimetres/second/second. Higher values make your machine faster and shakier, lower values make your machine slower and sturdier. This is generally proportional to the weight of the tool you are trying to move. z_acceleration 2000 # Acceleration for Z only moves, same as acceleration but for movements of the Z axis. Do not set this value if you use a delta arm solution. acceleration_ticks_per_second 1000 # Number of times per second the speed is updated. Do not modify unless you know exactly what you are doing ! junction_deviation 0.3 # Similar to the old "max_jerk", in millimeters. Defines how much the machine slows down when decelerating proportional to the vector angle of change of direction. See here and here. Lower values mean being more careful, higher values means being faster and have more jerk z_junction_deviation 0 # Junction deviation for Z only moves, -1 uses junction_deviation, 0 disables junction_deviation on z moves. Do not set this value if you use a delta arm solution. #================# # SPEED SETTINGS # #================# default_feed_rate 60000 # Default rate for G1/G2/G3 moves in millimetres/minute. This is overrided by the first F ( feedrate ) parameter after reset, and never used again. default_seek_rate 60000 # Default rate for G0 moves in millimetres/minute x_axis_max_speed 60000 # Maximum allowable speed for the X axis, in millimetres/minute. Smoothie will never exceed that value for that axis. y_axis_max_speed 60000 # Maximum allowable speed for the Y axis, in millimetres/minute. Smoothie will never exceed that value for that axis. z_axis_max_speed 1800 # Maximum allowable speed for the Z axis, in millimetres/minute. Smoothie will never exceed that value for that axis. alpha_max_rate 120000 # Maximum allowable speed for this actuator ( as opposed to axis, they are the same on a cartesian machine, but not on a delta machine for example ), in millimetres/minute. beta_max_rate 120000 # Maximum allowable speed for this actuator, in millimetres/minute. gamma_max_rate 1800 # Maximum allowable speed for this actuator, in millimetres/minute.
z_acceleration 2000 # Acceleration for Z only moves, same as acceleration but for movements of the Z axis. Do not set this value if you use a delta arm solution.auf 1000 geändert - ohne sichtbaren Erfolg.
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 11:43 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 12:18 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 16:39 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 16:53 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 17:36 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 26. September 2016 21:00 |
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Spät in der Nacht noch mal hier antworten. Drucker steht in der Firma, morgen mach ich mal weiter.Quote
69291954
Hi,
spiel bitte mal die Firmware neu ein, ist bei Smoothie ja ein Klacks.
BG Jörg
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 27. September 2016 04:33 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 27. September 2016 09:00 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 27. September 2016 10:08 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 27. September 2016 10:40 |
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Yes - aber jetzt kommt mein fragender Knackpunkt.Quote
Wurstnase
Du solltest mal vref neu einstellen. Auf jeden Fall so, dass du den Kühlkörper auch anfassen kannst.
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 27. September 2016 10:45 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 27. September 2016 11:00 |
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Re: DICE - Langsam verzweifel ich 27. September 2016 11:05 |
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