Mahlzeit zusammen,
ich habe gestern meinen mechanischen Endstop an der Z Achse gegen einen Kapazitiven Sensor ausgetausch den ich noch rumfliegen hatte. Erhoffe mir dadurch eine bessere Widerholgenauigkeit gegenüber der mechanischen Komponente. Der Sensor befindet sich auf dem X Carriage meines Sparkcube derivates.
In der Firmware habe ich keine Einstellungen geändert, lediglich die Logik des Endstops invertiert.
Endstop löst auch richtig aus und Bett triggerd den Endstop 2 mal. Nachdem er das gemacht hat, fährt er jedoch die Z Achse nochmal einen Schwung nach oben so dass die Düse ins Bett kracht.
Dies hat er bei dem mechanischen Endstop nicht gemacht. Weiß jemand woran das liegen könnte?