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It´s the dice V2 Hotend, compatible with the E3D ecosystem but as you said really small.
The only shop i know which is selling this is and its made by the maker of the dice 3D printer.
Im really in love with it because it has no cables on the side so you can place the fans closer to the hotend.
You are right about your assumtion, there is one direct drive extruder and all the other tools are b
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mrc
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CoreXY Machines
Hey guys,
i just want to show you what im working on since the last few years. The latest iteration contains a watercooled toolchanger, kind of a shared cooling concept and i would love to know what you think about that.
Im using this printer for my work as an industrial designer and i want to do experiments with mutlimaterial printing. I startet with a Kraken configuration but the leakage of th
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mrc
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CoreXY Machines
QuoteHardwarekiller
Quotedrop effect
Hi,
ich versuche seit längerem mehr details herauszufinden zu GT2 Zahnriemen, besonderes die Themen Vorspannung und Riemenbreite interessieren mich.
Hast du eine wissenschaftliche Vermutung wieso es hier solche Unterschiede gibt? Hat sich die Riemenbreite bei Y-Achse genauso gut ausgewirkt auf das Druckergebniss?
Was willst du mit dem GT2 Müll ?
Da wirst du
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mrc
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Mechanik
QuoteKevinOConnor
Quotemrc
i attached the the Log file, you can download the Klipper directory from my drive:
EDIT: i missed to change the delay (8) in this log, nevertheless it behaved exactly the same as with the delay (only Y running).
Neither the log nor the "Klipper directory" link you sent show the code change. In order to help I'd need to see the log from after the change as well as th
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mrc
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Firmware - experimental, borrowed, and future
Hey Connor thanks again for you reply.
i attached the the Log file, you can download the Klipper directory from my drive:
EDIT: i missed to change the delay (8) in this log, nevertheless it behaved exactly the same as with the delay (only Y running).
meanwhile i reinstalled and flashed everything without further sucess. I switched temporary back to repetier firmware without any issues.
Best
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mrc
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Firmware - experimental, borrowed, and future
Thanks a lot for your fast help!
The Installation worked flawless thanks to the very well done Documentation.
Endstops, Thermistors and Heater are working so far.
But my Stepper are making Problems, till now only one Stepper is working (Y).
X isn´t moving at all, the motor is only stalling.
Z responses to Homing but it´s only wiggling, not really noisy so i don´t think its losing steps.
I do
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mrc
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Firmware - experimental, borrowed, and future
Hey Kevin, your Firmware is one awesome piece of Software, congrats!
I want to go all in with Klipper on my CoreXY with Ultratronics board.
The only thing holding me back are the timings of my External Stepper.
Im using Leadshine DM422C, they are great but pretty Slow.
The Timings are really well described but a bit weird in comparison with other Drivers:
b) t2: DIR must be ahead of PUL effect
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mrc
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Firmware - experimental, borrowed, and future
Nene aber das hört man bei Nema 23 Steppern schon ganz ordentlich. Außerdem sieht man ob sich das Viereck was er fährt verschiebt oder nicht, da die Lager eine Schmiermittelkante bilden.
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mrc
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Projekte
Der letzte post ist schon ne ganze weile her, daher poste ich jetzt mal ein Umfangreiches Update.
Die Mechanik ist jetzt so gut wie abgeschlossen,
die XY Achse bewegt sich relativ zufriedenstellend und ist bis auf weiteres starr genug.
Sobald der Drucker läuft werde ich allerdings alle Druckteile durch Glasfaserverstärkte ABS teile ersetzen.
Die Z Achse habe ich mit 20er und 15er Profilen auf
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mrc
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Projekte
warum möchtest du unbedingt ein PC Netzteil verwenden?
Man bekommt nen riesigen Kabelsalat, aufgeteilte Stromkreise und ein riesen Gehäuse für relativ viel Geld und wenig Leistung.
Ich würde eher ein Meanwell Netzteil empfehlen:
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mrc
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Elektrik & Elektronik
Ich hab den Fehler gefunden und schäme mich ein bisschen.
Zum einen waren die timings von Twi127 nicht 100% korrekt,
laut der leadshine anleitung muss das DIR Signal 1.5-2ms vor dem STEP signal kommen.
// Stepper Einstellungen
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 10
#define DIRECTION_DELAY 8
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 80000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define DOUBLE_STEP_
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mrc
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Elektrik & Elektronik
Ich würde gerne mehr Berichten aber leider bekomme ich das Board mit meinen Leadshine Steppern einfach nicht zum laufen.
Zuerst hab ich probiert die Leadshine direkt anzuschließen:
So bekomme ich keinerlei Feedback vom Motor, der Steppertreiber leuchtet grün (betriebsbereit) allerdings ist der Motor weder enabled noch bewegt er sich wenn ich ihn in Repetier ansteuere.
Also hab ich mir wie von
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mrc
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Elektrik & Elektronik
Wäre ebenfalls dabei, hoffentlich mache ich das hier richtig.
1. druckbar (3 FSR-Sensoren, 3 PEEK-Stempel, 3 Alu-Hülsen, Versand)
2. davipet (6 FSR-Sensoren, Versand)
3. hardy1234 (1 Platine , 3 FSR-Sensoren, 3 Peek-Stempel, 3 Alu-Hülsen, Versand)
4. PaddyCube (1 Platine, 3 FSR-Sensoren, 3 PEEK-Stempel, 3 Alu-Hülsen, Versand)
5. mrc (1 Platine, 3 FSR-Sensoren, 3 PEEK-Stempel, 3 Alu-Hülsen, Vers
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mrc
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Schwarzes Brett
Ich habs endlich geschafft mich der Elektronik zu widmen und stecke schon im ersten Schritt fest.
Die MarlinKimbra kompiliert nicht im geringsten und bei Repetier (1.0.0dev) stecke ich ebenfalls an folgender stelle fest:
Zeile 1648 in der Commands.cpp
else if(com->hasH()) Extruder::setHeatedBedTemperature(heatedBedController.preheatTemperature + (com->hasO() ? com->O : 0),c
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mrc
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Elektrik & Elektronik
Sehr schöne Lösung Stud!
Das müsste bei einem 32Bit Board wie dem Ultratronics auch funktionieren oder?
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mrc
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Elektrik & Elektronik
Ich poste den Prozess einfach mal ungefragt
Der Prozess startet mit dem unbehandeltem Druckteil,
in diesem Fall kommt es aus einem 3D Systems Projet, lässt sich aber auf FDM teile übertragen.
Wie schon erwähnt wird es unbehandelt mit Sprühspachtel lackiert (ab Bild 3) und anschließend geschliffen.
Ich starte meistens mit 80er Schleifpapier und glätte damit vor allem die Rillen, durch das
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mrc
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Allgemeines
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht die druckteile ungeschliffen und dick mit füller(Sprühspachtel) zu lackieren und dann erst zu schleifen. Am besten nicht zu lange schleifen (nur bis man an den Kunststoff gelangt). Das ganze wiederholt man bis die gewünschte oberflächengüte erreicht ist. Für schnelle Teile mache ich es ein mal, wenn ich eine perfekte hochglanzlackierung haben möchte können
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mrc
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Allgemeines
Ich denke ich habe gefunden was ich gesucht habe:
Relativ kompakte Lösung und der Preis ist auch noch in Ordnung.
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mrc
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Projekte
Quoteradry
Wer auch immer die Gerüchte in die Welt gesetzt hat, dass Misumi eine USt id verlangt, es ist somit widerlegt. Ich wünsche euch einen glorreichen Kaufrausch
Stimmt leider, du hattest wohl Glück. Ich hab versucht mich zu registrieren und habe dann eine eMail bekommen dass mein Account wegen des verdachts der Privatnutzung nicht freigeschalten wird.
Mal sehen ob eine Kleingewerbe au
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mrc
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Mechanik
Vielen dank für die Informationen!
@twi127
verwendest du den Optokoppler für alle Signale (Step+/-, Dir+/-)?
Hast du vielleicht ein Foto wie du die Stepper mit dem Optokoppler angeschlossen hast?
PS: Ich werde Repetier installieren
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mrc
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Elektrik & Elektronik
Danke für deine Antwort, du hast dir da ne schicke Wasserkühlung zusammengebaut!
Dass ein Wasserbecken ausreicht hab ich mir schon fast gedacht,
allerdings hab ich da mit meiner Schusseligkeit ein paar Bedenken wenn das neben Elektronik steht...
Wäre es auch möglich einen dieser One in All PC Wasserkühlung wie diese hierzu benutzen?
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mrc
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Projekte
Ich hab mal eine Frage und bitte um verständnis, mit Elektronik hab ich eigentlich wenig am Hut.
Über Google u.ä. habe ich gelesen dass es beim Duet und Radds Probleme mit Externen Treibern gibt da die Signale (Step, Dir usw) in 3.3V statt 5V übertragen werden,
die Leadhsine allerdings 5V Signale brauchen.
Stimmt das?
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mrc
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Elektrik & Elektronik
I had the very same problem and it is solved really easy:
The DRV8825/4 Stepper needs a higher latency more than (1.8ms when I'm right)
Just set the delay to 1 in the firmware
STEPPER_HIGH_DELAY 1
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mrc
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General
Soweit ich weiß druckt sowohl Stratasys als auch Zortrax ziemlich erfolgreich mit Z-Lift,
wie Chaosstifter schon erwähnt hat muss es halt relativ flott gehen.
Die DualX Achsen aufbauten sind ziemlich interessant, aber ich glaube mit ooze shield komm ich ganz gut weg.
Ich habe schon ABS & HIPS im Dualdruck mit einem anderen Drucker verwendet und es hat eigentlich ganz gut geklappt.
@Chaossti
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mrc
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Projekte
Die Befürchtung hab ich auch, erstmal bau ich es aber auch als Dualextruder auf.
Wenn das ordentlich klappt kommen die zwei weiteren Hotends dazu.
Außerdem habe ich für Z Kugelumlaufspindeln verbaut damit der Z-Hop ordentlich läuf, das sollte auch helfen.
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mrc
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Projekte
Hallo an alle,
da mein CoreXY Build an dem ich bereits seit über einem Jahr arbeite und Prüfungs/Arbeitsbedingt immer wieder unterbrechen musste, in die Umsetzungsphase kommt möchte ich ihn hier mal kurz vorstellen.
Die Eckdaten:
Außenmaße: 562x500mm
Druckraum: 290x300 Singlehead, 270*250 Quadhead
Druckkopf: E3D Kraken
Extruder: 2xDirect Drive / Bowden Push-Pull Hybrid (Später wechsel ich warsc
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mrc
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Projekte
Ich habe leider das Ultratronics V1.0 Rev E bekommen, mal sehen ob es Ärger macht.
Wo bekommt man denn das 1.1? Auf Reprapworld gibts nur das 1.0.
Leider ist mein Urlaub auch vorbei und es dauert daher wohl noch etwas länger bis ich es ernsthaft testen kann.
Anbei noch ein Foto im Größenvergleich mit Printrboard und Minitronics:
Grüße aus Offenbach!
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mrc
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Elektrik & Elektronik
Ich finde den HTD Riemen für den 3D Druck eher ungeeignet, der ist eigentlich für mittelschnelle Hochlastanwendungen gedacht.
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mrc
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Mechanik
Super vielen dank, den Back Move zu vergrößern hat das Problem gelöst!
Was meinst du mit Prellen?
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mrc
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Software
Ich habe ein Problem mit meinem GRR Neo,
nachdem ich das teil wieder aufgefrischt habe spinnt der z-Endstop manchmal.
Meistens macht er es richtig: Endstop wird angefahren, zurück und wieder angefahren
Manchmal läuft es aber wie folgt: Der Endstop wird angefahren, z-achse fährt zurück fährt den Endstop aber nicht erneut an, speichert die position allerdings trotzdem als 0 Punkt.
Ich werde da ni
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mrc
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Software
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