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Quotetwinshouse
Ich vermute mal das es Standard ist, dass vor jedem Print das Bett nivelliert wird und nicht wie bei anderen Bearbeitungsmaschinen eine Nivellierung solange verwendet wird bis man eine neue macht.
Im gleichen Link (Saving and Loading). EEPROM muss aktiviert sein und nach dem Leveln einmal mit M500 alle Werte gespeichert werden. Wenn der Drucker jetzt neu startet, muss man nur no
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Wurstnase
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Die Treiber kann man so programmieren, dass da zb ein Pin ein Signal schaltet. Ähnlich wie ein Endstop. Ob der Treiber dann weiter fährt liegt an dir bzw der Firmware. "Problem" der Treiber könnte ggf sein, dass die eine Mindestgeschwindigkeit benötigen damit der Trick funktioniert.
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
Schick wie immer und natürlich in orange.
Gibt's dazu auch was in Action?
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Wurstnase
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Offtopic
@printey, das ist allgemein nicht richtig.
Ich hab hier z.B. eine programmierbare Endstufe von Nanotec. Diese unterscheidet zwischen Endstop und Referenzpunkt. Der Referenzpunkt kann dort immer überfahren werden. Dient aber auch zum Einstellen der Nullposition.
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Wurstnase
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GLCD. Da war ein Dreher drinne.
Ein grafisches Display für den Arduino Due habe ich damals unter Marlin zum laufen gebracht. Im Prinzip das was du auch hast. Nur läuft das dann mit 3,3V statt 5V.
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Wurstnase
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Ich hab immer berechnete Werte eingetragen. Beim CoreXY ging da vor drei Jahren zumindest nix anderes und Z hat immer gepasst.
Beim Display kann ich dir nicht helfen. Nachdem ich das GLDC von Vincent zum laufen gebracht habe, hab ich es eingepackt und nie wieder genutzt. Da hängt eh nen RPi dran um den zu steuern.
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Wurstnase
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Jetzt weiß ich auch warum dein Turm höher ist als er sollte.
Bei deinem z-Hub bei Retract hattest du Schrittverluste die sich langsam aufaddiert hatten.
25mm/s kommen dann auch schnell zusammen. Die Geschwindigkeit wird aus einer Kombination aus den Achsen berechnet.
Ich hatte damals bei meiner M6 Gewindestange auch über 5mm/s Probleme. Hatte das afaik dann auf 3 reduziert. Ich hatte kein Ful
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Wurstnase
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Wie hoch ist deine maximale Geschwindigkeit von Z? Mit dem Full Graphic solltest du am besten unter 12.000 bis vielleicht 15.000 Schritte pro Sekunde bleiben. Bei deiner Z-Achse mit 4000 Schritten pro Millimeter heißt das unter 3mm/s. (Ich gehe Mal davon aus, dass du einen ATmega als Controller hast)
Warum aber dein Turm höher geworden ist, kann ich so spontan auch nicht sagen.
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Wurstnase
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QuotePeter1956
Je nach Firmware und Parametrierung läuft der Extruder-Motor aus Sicherheitsgründen nur wenn auch eine min. Temperatur des Hotends erreicht ist.
Und im Host sollte eine Fehlermeldung kommen. Aus dem Kopf in etwa "Cold extrusion prevented".
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
Ich bin schon länger raus bei Marlin und weiß nicht was die ganzen GCodes (M420) genau machen. Aber bei mir reicht ein G28 und danach ein G29. Vielleicht haut das M420 irgendwas dazwischen?!?
Wenn du schon Glas sagst, dann misst du aktuell mit einem Kapazitiven Sensor? Ich hatte bei mir einen Induktiven der direkt auf Alu gemessen hat.
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
Moin,
ich hatte mir auch einmal eine kleine Schaltung für nen CNC Shield zusammen gebastelt. Hab allerdings ein Nucleo Board (STM32 mit 180MHz) dafür genommen.
Wie sieht denn deine Schaltung für den Spannungsteiler aus?
Wenn ich deinen Text richtig lese, hast du den Thermistor an 5V. Aber wenn ich jetzt mal kurz beim RAMPS abgucke ist der Widerstand an 5V.
Edit: So in etwa.
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Wurstnase
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Allgemeines
Ist zwar schon ewig her, dass ich nen Sensor an meinem Drucker hatte, aber damals gab es einen Repetable Test für den Sensor. Damit könnte man mehrmals die gleiche Position anfahren. Das könnte man nutzen um bei unterschiedlichen Bedingungen den Sensor zu testen. Heizbett an/aus, Hotend an/aus, sonstiges Zeugs.
Check ggf. deinen Gcode ob nach dem G29 kein G28 mehr kommt.
@horst, eigentlich e
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
#define BOARD_RADDS 1502 // RADDS
Das sieht nicht richtig aus.
Das müsste eher so sein:
#define BOARD_RADDS
Ansonsten poste doch mal deine Config.h als Anhang.
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Wurstnase
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Software
Check mal die Kabel von deinen Motoren.
Wenn da eine Phase nicht richtig angeschlossen ist, kann so ein Verhalten auftreten.
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
Ich hab bei Marlin4due schon seit Jahren nichts mehr gemacht. Guck dir das normale Marlin an. Das wird gepflegt und dort gibt es bei 2.x auch eine funktionierende Version für den Arduino Due.
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Wurstnase
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Software
Ganz im Ernst. Das Board hat mit Qualität soviel zu tun wie nen Schornsteinfeger und ein Reinraum.
Das Board gehört nur an einen Ort. Die Mülltonne. Oder du kaufst dir Ersatz für die FETs, oder du nutzt keinen!!! Port an den blauen Terminals. Auch nicht mit SSR.
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
Ist nicht wirklich egal. Der Mosfet schaltet nur bei 10V sicher durch. Dazwischen ist der Widerstand erheblich höher. Es ist ja schon Pfusch wenn man nen LogicLevel Mosfet der sicher bei 4,5V durch schaltet an einen Due anzuschließen der nur 3,3V liefert.
Hier aber sind Fets verbaut die 10V brauchen. Dein Mega liefert 5V. Dein Board würde ich eher entsorgen.
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
Sind dem Hersteller die logic level Fets ausgegangen, oder warum sind auf deinem Board B55NF06 anstatt B55NF06L.
Die Dinger können da ganz schön heiß werden. Würde ich auf jeden Fall ersetzen.
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
Quoteluclass
Meine Vermutung ist folgende:
Der 0,9° Stepper wird ja von dem TMC im 256´er Microstepping gefahren um die Geräusche drastisch zu reduzieren, was ja auch wunderbar klappt.
Das Microstepping wiederum kann sich (so mein Verdacht) nachteilig auf die Haltekräfte des Steppers auswirken.
Ich bin z.B. an den Motoren der Z-Achse in der Lage diese mit nur leichter Mühe zu verdrehen.
Nein. S
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
Die TMC2130 können keine Schrittverluste erkennen. Sie erkennen, dass ein Schrittverlust eintreten könnte. Dementsprechend lassen die sich dann konfigurieren.
Ein Modus erzeugt ein Signal bei drohendem Schrittverlust. Man könnte die Geschwindigkeit dann z.B. reduzieren. Oder dieses Signal als einfachen Endstop nutzen. Aber das funktioniert auch nicht bei allen Geschwindigkeiten.
Ein andere Modus
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Wurstnase
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Allgemeines
Quoteg1cs2009
Jetzt haben wir aber 12V. Also kurz gerechnet, P=U x I entspricht I =P/U = 667/12V = 56A
Wenn er jetzt noch auf 24V geht dann hat er I=667W/24V= 28A
Beides nicht Lebensgefährlich und Bezahlbar.
Wenn die Bude abfackelt, sind auch 12V lebensgefährlich.
Ich habe bei 200x200 eine Matte mit 350W bei 24V. Das benötigt bei meine Aluplatte im Keller knappe 5 Minuten für 90°. (+/- 2 Min
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
Sowas hab ich mir schon gedacht. Viel Spaß damit.
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Wurstnase
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Software
Kommt nach dem G29 wieder ein G28 bei dir? Dann werden die Messungen wieder verworfen.
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Wurstnase
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Software
QuoteInhumierer
QuoteFridiDie Motoren sind nicht alle zur gleichen Zeit an.
Schrittmotoren werden auch bei Stillstand mit dem beim Treiber eingestellten Strom versorgt. Die sind also schon während des Drucks immer an.
Bei welcher Spannung?
[\Fangfrage]
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Wurstnase
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Elektrik & Elektronik
Guck doch mal an was dir dein Drucker genau sendet. Da müsste man den Fehler ja sehen.
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Wurstnase
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