Show all posts by user
Page 1 of 5
Pages: 12345
Results 1 — 30 of 136
So,
hab meine Platte nochmal mit 400er angeschliffen und mit mehr Brim gedruckt. Zusätzlich hab ich die Lüfter deaktiviert. Jetzt hält es super und es gibt auch kein Warping mehr.
Ich bin echt beeindruckt, was die gedruckten Teile alles mitmachen. Selbst wenn man darauf tritt geht es wieder in die ursprüngliche Form. Weißbruch oder sonstwas ist nicht zu sehen.
by
Rossini
-
Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Hmmm,
ich hab es bis jetzt noch nicht geschafft, zuverlässig das Nylon auf dem Druckbett zu behalten.
Die erste Schicht wird schön abgelegt. Aber später löst sich das Teil vom Druckbett wärend des Drucks, bzw. gibts warping an den Ecken (war es da zu Heiss?).
Habs auf einer FR4 Platte mit unterschiedlichen Temperaturen probiert.
Gibts da irgendwelche Tipps?
by
Rossini
-
Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
Hallo Hage,
schönen Drucker verkaufst da. Wie groß ist der Druckraum?
Mit freundlichen Grüßen
Joe
by
Rossini
-
Schwarzes Brett
Hallo,
zwei fragen an die Allgemeinheit:
1) sind jetzt als Stecker jst-ehr oder jst-xh die richtigen oder passen beide?
JST-XH passen nicht ohne Modifikation.
2) wie ist jetzt die Steckerbelegung? Das Datasheet und die Infos hier, widersprechen sich für mich.
Da bin ich jetzt total verwirrt. Hab eben die Motoren ausgemessen und folgende Spulen festgestellt:
PIN 1 2 3 4 5 6
G a a' b' b G
by
Rossini
-
Schwarzes Brett
Bei mir ebenfalls.
Vielen Dank für die tolle Abwicklung.
Joe
by
Rossini
-
Schwarzes Brett
I'm sure there are more things possible to optimize in generating the g-code than in optimize the generated g-code.
He wrote that his optimization are for slic3r generated g-code. Maybe it optimizes other g-code as well, but who knows
Your problem with missing 2-5 mm track is more a problem with your extruder retract settings.
by
Rossini
-
Experimental
If you only use 1 Perimeter it matters a lot. IMHO if you use 2 or 3 perimeter it doesn't matter a lot.
I'm very interested in your optimizations. But why are you implementing a post-processor and not a optimized version of e.g. slic3r?
by
Rossini
-
Experimental
Hi Hardy,
sehr hart bemüht hast dich aber nicht ;-)
Schön wenn auf Github andere das Repo kopieren. Schaut nach einem interessanten Projekt aus.
lg
by
Rossini
-
Laser-Ecke
Hast eigentlich schon
versucht?
by
Rossini
-
Software
Quotemf-fahrer
Falls jemand noch welche braucht, habe auch noch welche über.
Gleiche Konditionen. Eben PN schreiben.
Vielen Dank. Platine ist gut angekommen.
by
Rossini
-
Schwarzes Brett
Radds usw. ist heute gut verpackt bei mir angekommen.
Erster Test mit USB hat funktioniert.
Eine Frage: den Lüfter den du beigepackt hast, 12V oder 24V?
Vielen Dank nochmals
by
Rossini
-
Schwarzes Brett
Also hast du genau den Sensor? Schottky-Diode lässt sich ja leicht besorgen.
by
Rossini
-
Elektrik & Elektronik
Hallo Leute,
da ich jetzt mein Ramps auf RADDS umstelle wollte ich nochmal nachfragen, wie der Induktive Sensor LJ12A3-4-Z/BX-5V am besten jetzt am RADDS angeschlossen wird.
Hab jetzt schon einiges gelesen und bin jetzt nur verunsichert.
Die einen schreiben, Signal einfach anschließen, die Anderen sagen noch eine Schottky-Diode dazwischen und gut ist, Opto-Koppler, Spannungsteiler ... etc.
Was
by
Rossini
-
Elektrik & Elektronik
Delta kinematik? corexy? scara? rampen berechnen?
by
Rossini
-
Allgemeines
Es gibt einige Vorteile bzw. nette features. z.b. kann man mehrere ramps einsetzen. Z.b einen extra für z-achse und extruder. den zweiten für x und y achse.
Wer schon ein 8-bit system mit octoprint im einsatz hat sollte sich das auf jedenfall ansehen.
Zum konfigurieren ist es wesentlich einfacher als marlin oder repetier-firmware, weil alles in einem configurationsfile am raspberry passiert.
z
by
Rossini
-
Allgemeines
Du könntest noch das externe Mosfet Modul über einen anderen Pin steuern. Dann hättest noch den D8 frei für z.B. einen extra Lüfter.
by
Rossini
-
Elektrik & Elektronik
On 29. Mai 2016 13:41
QuoteTraumflug
Had a look at the firmware code now. Nice work! Quite readable once one groks this DECL_... mechanism.
Of course I'm curious how klipper manages to about double the maximum step rate compared to Teacup. After reading sources I think it's because there is no stepper motor synchronisation. At least I can find none. Each movement command is for one stepper onl
by
Rossini
-
Firmware - experimental, borrowed, and future
Using them now on my ramps with 1/16 steps in my corexy. They work very good. Little vibrations and very little noise. Thumbs up.
Tried them also with 1/32 steps, then no noise at all.
by
Rossini
-
Stepper Motors, Servo Motors, DC Motors
Hi,
sind die 15 Euro inkl. Kühlkörper oder ohne?
mfg
by
Rossini
-
Schwarzes Brett
Ja in der Repetier-Firmware hab ich es zuerst mal probiert zu invertieren. Das hat auch geklappt. Aber das ist wieder eine Änderung der Firmware die jedesmal berücksichtigt werden muss und somit auch eine Fehlerquelle.
Der Inverter in "Hardware" ist mir da noch lieber.
War einfach jetzt das erste mal, dass ich mit "Nicht-Blackbox" Teilen 230V geschaltet hab.
by
Rossini
-
Druck- und Heizbetten
Geht natürlich. Eben erfolgreich getestet. BC547B Transistor mit 4,7kOhm und 10kOhm Widerstand zusammengewürfelt und davor geschaltet. Läuft.
Hab trotzdem noch ein mulmiges Gefühl
by
Rossini
-
Druck- und Heizbetten
Leider schaltet das Ding invertiert. Also bei 0V ist es an und bei 5V ist es aus. Also einfach so auf z.b. D4 hängen ist nicht.
by
Rossini
-
Druck- und Heizbetten
Ja, 5 Volt könnten ja über die Pins D4, D5, D6 und D11 am Ramps gesteuert werden.
So wäre der 12V Ausgang für was anderes frei.
by
Rossini
-
Druck- und Heizbetten
Page 1 of 5
Pages: 12345