Rumspielen mit der Riemenspannung ect. hat nichts genützt und leicht Läuft auch alles die Treiber hab ich auch Grad getauscht, dort wandert das problem nicht mit 2,5A Nema17 200/1,8Grad Stepper Edit: Fehler behoben!! es hat sich herausgestellt, als ich ein wenig mit dem Oszi rumgesessen habe das die impulse auf der X Achse Kürzer sind als auf den anderen, also habe ich in der stepper.ccp imvon Kombi90 - Allgemeines
Okay, jetzt bin ich Komplett verwirrt Wenn ich in der X Achse einen Polulu Einsetze und den Stepper darüber betreibe gibt es keinen Versatz Mehr und die Teile werden Gerade (in Y und Z ist immernoch ein TB6560) jedoch ist der Motor zu Leistungsstark Für den kleinen Chip, dieser stirbt nach wenigen Minuten und kleinere Motoren sind wiederum zu schwach die Goldene Frage: Warum ? wenn ich denvon Kombi90 - Allgemeines
Hab ich geändert, immernoch nen schiefer Turm von Klotz...von Kombi90 - Allgemeines
Quotevinmicgra Wie hoch hast du das "high_delay" in der Firmware eingestellt? vincent. Damit meinst du bestimmt die Impulslänge.. die ist unverändert und noch auf Standart Einstellung. (wo stellt man das überhaupt ein ?) Das signal kommt sauber am Treiber an , Kontrolliert mit dem Oszi Wiederstand ist ebenfalls Gut, 0,01Ohm.. vermutlich Toleranz Die Treiberspannung liegt hier Empfohlen beivon Kombi90 - Allgemeines
ich habe mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt sodass ihr euch das etwas falsch vorstellt... ich Greife auf dem Ramps an den sockeln der Polulus nur Enable, Dir, Step und GND ab die schrittmotoren selbst sind mit dem Treiber über Geschirmtes Kabel verbunden und bilden sozusagen eine Einheit.. ich tausche also nicht die Stepper auf dem Ramps sondern die Signale der Achsen sodass ich avon Kombi90 - Allgemeines
Moin, an den Treiberbausteinen Liegt es nicht.. die Bleiben ja bei den Achsen und wenn ich X und Y Tausche Wandert der Fehler ja... dann Funktioniert X Wunderbar und in Y Läuft es weg.. der Fehler müsste dann eigentlich im Ramps oder im Arduino Liegen, den habe ich aber bereits gegen 2 Andere getauscht.. selber Fehlervon Kombi90 - Allgemeines
Guten Tag, Ich baue im moment an einem selbst Konstruierten 3D Drucker, er arbeitet mit der Marlin Firmware auf einem Arduino 2550er Chip mit Ramps 1.4 Board und hört auf den Namen Kleby(2.0), allerdings sind anstatt Polulu Treiber für X Y und Z TB 6560 Treiber angeschlossen, die auch ganz wunderbar arbeiten.(Optokoppler sind bereits gebückt worden was keine nennenswerte Besserung brachte.) Jevon Kombi90 - Allgemeines