UPDATE: Problem doch selber gefunden, Probe hat eine Schraube wie fest der Pin gehalten wird bei eingezogenem Zustand, wahrscheinlich ist die Raumtemperatur zu hoch, Schraube gelockert und PIN läuft einwandfrei. Jetzt muss ich nur noch das Bett für G29 von den Abmessungen her richtig konfigurieren, da das Bett bei GRID zu weit aus dem Drucker herausfahren will.von Nathanael - Allgemeines
Na da hatte ich wohl einmal den Vorführeffekt erwischt... 1-mal hats geklappt und nun nicht mehr... X-Homing TOP Y-Homing TOP M280 P0 S160 klappt M280 P0 S10 klappt M280 P0 S90 zieht den PIN hoch und dann blinkt der Sensor wegen Fehler, hmpf ebenso wenn ich so vorgehe M280 P0 S160 klappt M280 P0 S120 Probe zieht den PIN hoch und dann blinkt der Sensor wegen Fehler, hmpf Führe ich folgendes avon Nathanael - Allgemeines
Hatte beruflich etwas viel um die Ohren, daher nun erst meine Antwort. Danke für den Tip da nochmal nachzusehen... Folgendes geändert: #define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command geändert in #define NUM_SERVOS 1 // Servo index starts with 0 for M280 command Nun funktioniert das Homing der Z-Achse auch perfekt. Dann werde ich mal schauen wie es im nächsten Step weitergehvon Nathanael - Allgemeines
Ok, noch etwas probiert aber dann auch mehr verstanden. Folgendes habe ich geändert: // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false //von Nathanael - Allgemeines
M119 ergibt: 23:24:48.797 : x_min: TRIGGERED 23:24:48.797 : y_min: TRIGGERED 23:24:48.797 : z_min: open M119 bei gedrücktem Endstop X ergibt: open werde dann mal alle vorstehenden define's auf true setzen... nur wie sieht es bei z aus? da dieser open meldet, diese define's auf false lassen?von Nathanael - Allgemeines
Wenn man von vorne auf den Drucker schaut ist der Endstop für X links, und der Endstop für Y hinten am Drucker. Ok, dann ist das mit den Minuswerten wie ich mir gedacht habe und hat dann etwas mit den Verfahrwegen zu tun so wie ich das verstehe.von Nathanael - Allgemeines
Hallo liebe Forengemeinde, ich komme bei meinem Drucker einfach nicht so richtig voran und vermute das ich mich irgendwo verannt habe und finde alleine mit suchen und nachlesen keine Lösung: Hier meine Konfiguration: geeetech Prusa i3 B Acrylic Pro Marlinfw 1.1.0 RCBugfix Marlin mit Arduino 1.8.2 Repetier-Host 2.0 BL-3D-Touch Sensor von geeetech ich habe folgende Probleme: Wenn ich G28 X odevon Nathanael - Allgemeines
So, folgende Firmware aus dem Posting von kleinerdrache geladen und es geht schonmal wieder mehr... Jetzt muss ich erstmal alles an meinen Drucker anpassen, puh, hab schon gedacht ich hab was UPDATE Habe nun folgende Firmware installiert, sieht schon mal gut aus, muss noch die Richtungen und Bettgröße besser anpassen. Update in den nächsten Tagen.von Nathanael - Allgemeines
So, nun habe ich ein größeres Problem, habe Arduino 1.8.2 runterladen müssen um die Firmware hochzuladen, gewählt habe ich: Board: Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Prozessor: ATmega2560 (Mega 2560) Port: COM3 Sonst habe ich nichts an Einstellungen geändert. in der configuration.h habe ich geändert auf: #define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER #define LCD_LANGUAGE de #define DISPLAY_CHARSET_HD4478von Nathanael - Allgemeines
Hallo Klaus I. Danke für deine bsiherige Hilfe, aber leider hat das alles bisher nicht wirklich geholfen :-( Wenn ich einen Druckauftrag starte und der G28 kommt fährt der Kopf in die Mitte, 15mm hoch, -8.7mm und dann kommt der G29 Befehl und es werden alle 4 Eckpunkte angefahren und der seltsame daran ist dass der Kopf währenddessen dauerhaft nach oben fährt... Ich werde jetzt nochmal von vornevon Nathanael - Allgemeines
@Klaus I. Ich habe das nun alles einmal abgearbeitet, hat auch alles ohne Probleme, jedenfalls mit guter Rückmeldung geklappt. Gebe ich jedoch nachdem ich per M500 ins EEprom gespeichert habe den G28 Befehl ein, dann fährt der Kopf wieder nach x und y zur Mitte und wieder mm nach oben... und meldet jetzt Z=8.7 und das wieder nach jedem G28 Gespeichert hatte ich M851 Z-8.7 .... Denke ich werde neuvon Nathanael - Allgemeines
Hallo euch beiden, also mal folgende Angaben und Effekte von meiner Seite: X = 96 ; Y = 133 ; Z = 8 G28 ausgeführt x/y homing, z-achse fährt ca. 15mm hoch X = 96 ; Y = 133 ; Z = 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z = 0 , fahre dann die Z-Achse um 11mm hoch, egal ob am Display oder per Repetier M851 Ergebnis : Z Offvon Nathanael - Allgemeines
Führe ich den G29 Befehl erneut aus geht es mit dem Einmessen an der Stelle wieder weiter wor er stehen geblieben ist und die Echo-Werte bleiben identisch, nur das er einfach weiter hoch fährt... Nach dem dritten mal ausführen gleiches Prozedere, nur bleibt der Kopf dann beim letzten Punkt stehen, neue Werte und der Sensor blinkt jetzt wegen eines Fehlers, bekomme aber keinen angezeigt/ausgeworfvon Nathanael - Allgemeines
Denke du meintest G29 Z15... Wenn ich diesen Befehl eingebe fährt der Kopf an die vordere Linke Position und fängt dann an die vier Eckpunkte der Platte einzumessen und fährt dabei dauerhaft immer weiter nach oben und stoppt erst nach dem letzten Punkt... Hier scheint also irgendwo noch etwas zu deutlich falsch zu sein... nur wo? Befehl: G29 Z15 Echo: 17:26:52.566 : echo:Home X/Y before Z Homevon Nathanael - Allgemeines
Manual Home Pos ist alles auf 0 gesetzt Z_SAFE_HOME ist aktiviertvon Nathanael - Allgemeines
Ok, danke schonmal... aber das war leider noch nicht die komplette Lösung. Ich kann nun über das Display ins Minus fahren, aber sobald ich den Befehl G28 ausführe gibts neue Probleme... G28 X-Achse Homing und Wert wird auf 0 gesetzt, fährt dann wieder zum Punkt zurück -> X=96 Y-Achse Homing und Wert wird auf 0 gesetzt, fährt dann wieder zum Punkt zurück -> Y=133 Z-Achse Homing und Wert wvon Nathanael - Allgemeines
Also ich habe mal eben nachgemessen, ich habe einen Achsabstand von 21mm bei meinem Prusa... Was meinst du mit Scan von dem Teil? Meine erster Test verlief recht zufriedenstellend mit dem Drucken, sodann habe ich mir gleich mal noch Anti-Z-Wobble ausgedruckt thingiverse.com und machte mich dann an den Druck der Halterung thingiverse.com für den Geeetech-Auto-Bed-Sensor. Das hat alles wunderbar gvon Nathanael - Allgemeines
So, hier mal meine erfolgreiche Rückmeldung: Danke für den Hinweis von kleinerDrache, das war ein Teil des Fehlers und durch den Beitrag von Klaus I. mit den Unterschieden musste ich ncoh die Invert-Y-Achse auf true setzen, jetzt läuft es perfekt das Homeing!!! Danke auch nochmal für den M119-Befehl, das hat es gleich mal erleichtert zu prüfen ob der Endstop funktioniert oder nicht, war nicht dvon Nathanael - Allgemeines
Hallo, ich bin neu hier im Forum. besitze nun seit ein paar Wochen einen Geeetech Prusa i3 Acrylic Pro B. Habe diesen fertig zusammengebaut und habe es bisher nicht selbst geschaft ein Problem bei der Y-Achse zu beheben, trotz intensiver Recherche im Netz. Ein Par Daten zum Drucker: Geeetech Prusa i3 Acrylic Pro B Board: GT2560 Software zum Steuern: Repetier-Host Software für Firmware: Arduino mvon Nathanael - Allgemeines