Hallo BeSpace, Der Spannungswandler auf deinem Board packt das LCD Display nicht, hatte das Selbe Problem. Ich habe das Problem mit einem zus. 5V Netzteil gelöst und die 5V direkt auf die 5V pins vom Board gelegt. Das Board also mit Ext. 5V versorgt. Auch mein Raspi wird aus dem selben Netzteil versorgt. Der Drucker läuft seitdem ohne Probleme. Mein Spannungswandler auf dem Board ist übrigens auvon 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
Ich hatte bei meinem Eigenbau ein identisches Problem, ich hatte als xy Endstops die magnetischen Sensoren verwendet. Es stellte sich herraus dass die empfindlich auf ext. eingestreute Störsignale reagieren. Ganz besonders wenn die Zuleitung zusammen mit einer Motor Zuleitung verlegt werden. Abhilfe schaffte eine getrennte Leitungsverlegung (Motor&Endstop)und eine Umrüstung auf Microschaltervon 3dSchrauber - Allgemeines
Danke für den Link Max, Ist eine geniale Konstruktion, die 2. Ebene mit Zugseilen zu verbinden da wäre ich nicht drauf gekommen. Gruß Achimvon 3dSchrauber - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Bei Radds und Arduino Due und Repetier muss man: "Wichtig: in der Repetier Firmware ist #define STEPPER_HIGH_DELAY 2 zu setzen, da der Due zu schnell für die Treiber ist." evtl. gibt es hier bei Marlin ein identisches Problem Gruß Achimvon 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
Hallo Heli, Dein Druckobjekt scheint ziemlich klein zu sein, da bekommst Du Probleme mit der Temperatur bzw. der Abkühlung. Dein Druchbett mit den 100 Grad strahlt zu viel Wärme in den Ausdruck ein. Versuche einmal die Druckbetttemperatur auf 70 Grad zu veringern. Evtl. ist Dein ABS auch etwas zickig, wenn möchtest dann lasse mir mal die STL zukommen dann kann ich den Ausdruck mal antesten. Ichvon 3dSchrauber - Austria RUG
Hallo anjoku, Ich habe meine Löcher in 30x30er Profil mit dem Stufenbohrer und Akkuschrauber gebohrt ohne Probleme. Nur zum vorbohren taugt der nicht. Leider kann ich nicht sagen wo es den zu kaufen gibt, der war bei einem Montagesatz mit dabei. Aber wahrscheinlich ist der Drucker ja schon fertig Gruß Achimvon 3dSchrauber - Mechanik
Hallo Srek, es freut mich dass Du dir die Zeit genommen hast zu Antworten, Danke. Ich werde Deine Erkenntis dass die eigentlichen Grenzen wo anders liegen gerne annehmen und verwerfe den Gedanken. Gruß Achimvon 3dSchrauber - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo BastelKlug, Mit 200€ wirst nie hinkommen. In deiner Rechnung fehlen noch so einige Dinge: Netzteil 40€ Board 60€ 32 Bit Controller (Brauchst für core xy ) 40€ Silikon Heizmatte 20€ Div. Pc Lüfter 30€ nur um einige zu nennen. Meine Eigenbau Eigenkonstruktion Core xy mit 330x330 Bauraum ist auf 1700€ gekommen, und ich habe günstige China Linearführungen verwendet was ich bereue, machen nvon 3dSchrauber - Allgemeines
Abend Matze, Ich habe mal ein Zip mit meinen Blenden und Abdeckleisten etc. mit angehängt. Sowie Bilder STL's mit Freecad erstellt............. Gruß Achimvon 3dSchrauber - Projekte
Hallo Matze, Super dass es bei Dir stetig voran geht, mit deinen ausgesuchten Linearführungen bist mir einen guten Schritt voraus. Ich habe mir die die günstigen China MGN 15 & 12 er verbaut. Ich habe Probleme damit, laufen nicht sauber und werden zunehmend schlechter (sichtbare Wellen im Ausdruck). Denke werde die 300€ in die Hand nehmen und auch die CPC Führungen einbauen. Das 128er microvon 3dSchrauber - Projekte
Das Projekt scheint nun eingeschlafen zu sein, da sich die Lage in den Krankenhäusern mit Beatmungsplätzen zur Zeit wieder bessert stellt sich mir die Frage ob an dem Projekt hier weitermachen einen Sinn ergibt. Wie ist der Projekt Stand bzw. besteht noch Interesse ?von 3dSchrauber - Projekte
ebenfalls einen guten Abend Matze, Bei meinem Extruder (auch der ACT Motor) ohne Übersetzung, habe ich keine probleme mit Schrittverluste. Da arbeitet sich eher das Triebrad durch das Filament hindurch. Link Genau die Umlenkungen habe ich auch bestellt ==>60% Ausschuss, auch bei "namhaften Händlern" wird der China Type verkauft, scheint keine anderen GT2 zu geben. Habe da schon einige durchvon 3dSchrauber - Projekte
Hallo Matze, Ich habe meine Rapps128 auf ca 1,7A eingestellt und alles läuft super, habe genügend Kraft Reserven. Als Motoren verwende ich ACT 17HS4417 laufen bisher Problemlos. Kein Lagerschaden etc. ca.1800h Betriebszeit auf dem Buckel. Als Riemen verwende ich 9mm GT2 von Powge (Vom Ali) auch 1800h schon am laufen, zeigen aber schon geringen Verschleiß. Ich denke werde die demnächst vorsorglivon 3dSchrauber - Projekte
Ich habe mich einmal an den Grundrahmen gesetzt. Besteht aus Baumarktmaterial und ausgedruckten Teilen. kann variabel eingestellt werden ist einfach und schnell zusammen gebaut. Hier nun die Bilder vom Bauprinzip, die genauen Abmessungen kann dann Andreas selbst festlegen. Gruß Achimvon 3dSchrauber - Projekte
Hallo zusammen, hätte da noch folgende Anregungen: In die Konstruktion sollte noch eine Sicherheitsüberwachung vorgesehen werden. z.B. Ein Reed schalter der die stattfindende Bewegung überwacht. Ein Signal Flankenwechsel in Zeit X, wenn der aus bleibt weil z.B Stepper defekt dann wird ein Signalgeber geschaltet. Der Schrittmotor sollte auf einen druckbaren Halter montiert werden welcher von dervon 3dSchrauber - Projekte
Freut mich dass der Drucker nun rennt. Zur Roten LED kann ich nicht,s sagen, könnte sein dass der Treiber erst eine Motor Bewegung benötigt um fest zu stellen dass kein Kurzschluss vorliegt. Gruß Achimvon 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
Die Brücke ist so im Rumba Schaltplan mit eingezeichnet, die ist wohl fest auf dem Board also bestand.von 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
Ohne gestecktem Treiber im Board sind die Motorpins laut Rumba Schaltplan potentialfrei, ich habe die Motorpins in meinem Plan also zweckentfremdet um die vorhandenen Klemmen auf dem Board verwenden zu können. Was spricht dagegen Fridi ?von 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
Du betreibst die Treiber nicht parallel sondern in Reihe, d.h. der Ausgang des Board Treibers steuert den Ext. Treiber. Du musst nicht nur den Board Treiber entfernen da sonst gar nicht,s mehr geht, sondern die genannten Signale mit Stiftleiste oder mit Adapter abgreifen. Siehe meinen vorherigen Beitrag und den von Hansjürg. Alternativ kannst wenn technisch fitt bist, Du die benötigten Signalevon 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
Ich kenne deine Treiber nicht, jedoch die gängigen Treiber die ich kenne benötigen das Signal direkt vom Board. Dh. Der kleine Stepper on Board muss raus und du müsstest die Signale mit einer Pinleiste direkt vom Stepper steckplatz abgreifen. (Ena+ Ena- Dir+ Dir- Pul+ Pul-) müsste so auch auf deinem Ext. Treiber so stehen und in microschrift am Treibersteckplatz auf dem Board das Gegenstück. Je nvon 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
Wenn ich deine Verkabelung richtig deute dann steuerst Du mit den kleinen Treibern auf dem Board die 3A Treiber an? Ich bin mir nicht sicher ob das so geht,mit den Treibern auf dem Board die 3A Treiber an zu steuern. Ich denke deine 3A Treiber sollten direkt mit den steuersignalen vom Board und nicht über den Umweg über die kleinen Treiber angesteuert werden.von 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
Dumme Frage, zu Bild 7 was sind das für 3 schwarze Gehäuse welche mit xyz beschriftet sind?von 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
Hallo zusammen, Mir geht der Gedanke durch den Kopf einen Bowden und Direkt Extruder zu kombinieren. Die XY Achse auf 2 Ebenen aufteilen welche im Gleichlauf übereinander arbeiten, die Hotend Ebene mit Bowden Hotend und darüber auf der 2. Ebene mit sep. XY Motoren den Extruderantrieb. Beide Ebenen sind mit einem kurzen Bowden entkoppelt. Der Druckkopf wäre von der Hauptmasse entkoppelt, und durcvon 3dSchrauber - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
@ Würfel Drucken: stelle 6 Würfel auf die Druckplatte (in Cura) möglichst wild versetzt. Der Drucker soll sich möglichst viel bewegen beim Drucken. 3 davon skalierst Du auf die Doppelte Höhe. Nun sollte sich dein Schrägversatz schlagartig verändern wenn er nur noch die 3 höheren Würfel Druckt, da ja die Richtungswechsel pro Schicht weniger werden und damit auch die evtl. Schrittverluste pro Schicvon 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
Der einzige Unterschied ist der heet brake. Die kann man für kleines Geld bekommen und sind untereinander problemlos austauschbar. Habe immer beide Typen Da, siehe Bild.von 3dSchrauber - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hatte ein änliches Problem mit meinem CTC Bizer, hatte alles Überprüft, Pullys nachgezogen, Stepper untereinander getauscht, Mechanik etc. letzten endes war die Zuleitung für die Schrittmotoren zu dünn ausgelegt. Ich habe dann 0,35mm litzen verwendet. Und siehe da Problem war behoben. Je mehr Richtungsänderungen im Druck waren um so schlimmer waren die Schritt Verluste. Teste mal folgendes: Drvon 3dSchrauber - Elektrik & Elektronik
@Selbsthaltung, das kommt auf den Aufbau an, Du startest deinen Drucker durch einen Taster ==>Schütz bzw. Relais zieht an und geht in selbsthaltung und bestromt deinen Drucker. Durch div. Sicherheitskontakte kann nun die Selbsthaltung unterbrochen werden wodurch Schütz abfällt und den kompletten Drucker dauerhaft abschaltet. Ab dem Zeitpunkt sind alle Komponenten Radds,Pi,12v,24v, stromlos. Drvon 3dSchrauber - Projekte
Betreff Kühlung, Mit dem kleinen Lüfter hatte ich ebenfalls Probleme, habe dann mir das Da: https://www.thingiverse.com/thing:929326 ausgedruckt und auf einen 40x40 Lüfter umgebaut. Für PLA verwende ich einen PTFE Inliner, Das HeadBreak habe ich mit Wärmeleitpaste in den Kühlkörper eingeschraubt. Wichtig beim PTFE Inliner ist ein genauer Einbau, wenn der Inliner z.B. zu lang ist wird er gequetscvon 3dSchrauber - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Ohh Ja, allerdings. Deine Verkleidung schaut super aus, wie machst es mit der Filament zufuhr, über einen Bogen von oben? oben offen?. Überlege auch ob Du deinem Drucker nicht einen höheren Sockel mit Doppelboden verpasst in dem die ganze Technik dann mit rein geht. Ebenfalls hättest Du dann in der Front Platz für das Display, Schalter, Bedienknopf etc. Da kommt einiges an Baugruppen zusammen, bvon 3dSchrauber - Projekte
Hallo zusammen, Ich würde die Z-Spindeln hängend lagern, dann hängt das Hotbed Gewicht an den Spindeln. Mit 4 Führungen habe ich keine Probleme. Da verklemmt bei mir nicht's. Ich habe beide Spindeln mit einem Motor angesteuert und einen Umlauf Riemen. Eine geringe Spindelsteigung von zb.1,5mm da ansonsten das Hotbed durch das Eigengewicht wandert wenn die Stepper ausgeschaltet sind. Habe mal Bvon 3dSchrauber - Projekte