Strom macht eigentlich keinen "Lärm" beim Fließen . Das Klackern muss also eine mechanische Ursache haben. Beim Ein- oder Abschalten des Stroms entsteht um die Leiter herum ein Magnetfeld, das vermutlich irgendwie damit zusammenhängt - fragt sich nur wie . LG, Willyvon Willy - Elektrik & Elektronik
QuoteXhnnas Nach regen Rumprobieren ist mir eins aufgefallen: Wenn ich das Hotend anschalte, liegt die Temperatur immer da wo sie liegen soll. Wenn ich den Druck starte, zeigt er jedoch das obrige Bild. Einzige zusätzliche Komponente: Heizbett. Das ist vermutlich der entscheidende Hinweis. Wie misst Du die Heizbetttemperatur (gleicher Sensor wie beim Hotend)? Welche Arduino-IDE-Version hast Duvon Willy - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Lustig - oder auch nicht Da fragt man sich, was ein SSR anderes macht als schalten > Ich habe Bang-Bang auf 2 Sekunden gestellt Wie geht das denn? Eigentlich soll Bang-Bang einschalten, wenn die Temperatur unter Sollwert ist und darüber ausschalten. LG, Willyvon Willy - Elektrik & Elektronik
QuoteEdwin Hallo Willy, das mit dem separaten Poti, ist so ein Gedanke für eine einfachere Justierung des Betts. Ich baue reativ oft um und muß jedesmal neu justieren. Ich würde mir das schon in die Nöhe des Endstopps bauen, aber so, daß ich es ohne weiteres Werkzeug justieren kann. Ich dachte auch daran mir einen aufsteckbare Drehknopf mit Einteilung zu drucken. Vielleicht kann man das ja einfvon Willy - Elektrik & Elektronik
@Edwin: > Wie wiederholgenau sind diese Endtstops denn? Gute Frage. Ich habe folgenden Testaufbau gemacht: Durch den RAPS128 Treiber hat eine Motordrehung 25600 Microschritte. Der Magnet läuft auf einem Kreis mit 18 mm Radius - also 113 mm Umfang oder 4,4 µm pro Microschritt. Wenn ich jetzt das Poti bei einem Versuch in eine beliebige Stellung drehe (bei jedem Versuch eine andere) und mitvon Willy - Elektrik & Elektronik
Hallo, die ersten 6 Prototypen der 3,3 V Hall-O-Endstops sind fertig . Zwei davon sind hier zu sehen: Bei dem vorderen ist ein Spindelpoti mit 11 Umdrehungen verbaut und der Einstellweg beträgt rund 4 mm. Der hintere hat ein normales Poti mit einem Einstellweg von etwa 1,5 mm. Mit dem Spindelpoti ist grundsätzlich eine genauere Einstellung möglich, doch erstens ist die Schraube richtig übel kvon Willy - Elektrik & Elektronik
Die Angabe "Torque 130 m/Nm" spricht nicht für die Kompetenz des Verkäufers. Werden die Meter rausgekürzt, dann bleibt eine reziproke Kraft und kein Drehmoment . Angaben zu Widerstand, Nennstrom, Induktivität fehlen. LG, Willyvon Willy - Elektrik & Elektronik
Die ACT Motoren aus der Bucht dürften OK sein. Deutlich unter 40 Ncm sollte das Haltemoment aber nicht liegen. LG, Willyvon Willy - Elektrik & Elektronik
Eure Chinesen sind Taiwanesen Titel: "Taiwanese engineer working on ...." LG, Willyvon Willy - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Mit deinem Programm müsste es doch relativ einfach möglich sein, in einem ersten Durchlauf die Umrechnung auf relative Koordinaten zu machen? LG, Willyvon Willy - Software
Motorstrom zu hoch, wodurch der Treiber immer kurz abschaltet? LG, Willyvon Willy - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Es ist auf jeden Fall originell, die Anzahl der Dateien in Gramm auszudrücken, z.B. "Anzahl an Dateien 38g" bei der Freiheitsstatue LG, Willyvon Willy - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
QuoteFridi nimm ein Spindelpoti ... Das wollte der Vertrieb mir nicht gönnen ... Aber evtl. hilft ja Dein Argument LG, Willyvon Willy - Elektrik & Elektronik
Wie schon angekündigt, bin ich dabei, 3,3 V Hall-O-Endstops zu entwerfen. Auf den Endstops ist ja üblicherweise ein Poti, mit dem der Schaltabstand eingestellt werden kann. Wie groß soll der Einstellbereich sein? Eher so um die 0,4 mm oder bis zu 2 mm? Ich tendiere zu 0,4 mm, da die Grobeinstellung ohnehin mechanisch erfolgt und so ein Poti nicht beliebig feinfühlig gedreht werden kann. LG, Wvon Willy - Elektrik & Elektronik
Dein Link führt auf die dot-com Seite, wo auch einige Chinesen anbieten. Richtig in China landest Du mit China-Bucht LG, Willyvon Willy - Neue Ideen - Archiv
Das ist logisch und richtig. Die einzelnen Schritte werden jetzt fast doppelt so schnell ausgeführt. Dadurch kannst Du jetzt fast doppelt so schnell fahren - was den Drucker auch nicht gerade leiser macht LG, Willyvon Willy - Elektrik & Elektronik
Einfach mal ein Full-Graphic anschließen und von der trägen Reaktion genervt sein - ist bei mir aber auch nur Halbwissen vom Hören-Sagen . LG, Willyvon Willy - Elektrik & Elektronik
QuoteSkimmyWer weiß auf die Schnelle, wie hoch die Vref der Treiber bei 24V sein muss? Für gleichen Strom genauso wie bei 12 V - zumindest theoretisch (Datenblatt). Gemessen geht der Strom bei 24 V etwas runter. LG, Willyvon Willy - Elektrik & Elektronik
Quotemantus stoppt der drucker wirklich? ich dachte das muss ich extra in der FW aktivieren das er die endstops auch wärend des druckvorgangs checkt. Ja gut, aktivieren muss man das natürlich in der FW. Wer aber seine Kabel mit ausreichend Abstand (ggf. Schirm) zu den Motoren verlegt hat und sicher gehen will, dass nix schief geht, der soll eine möglichst sichere Möglichkeit bekommen LG, Willvon Willy - Elektrik & Elektronik
Beim Drucken LOW und am Endstop HIGH (3,3 ... 5V) bei aktiviertem Pullup-Widerstand in der FW ergibt: 1. Kabel fällt ab => Pullup zieht Eingang auf HIGH => Drucker stoppt 2. Kabelbruch GND-Leitung => Eingang auf HIGH => Drucker stoppt 3. Kabelbruch Signal-Leitung => Eingang auf HIGH => Drucker stoppt 4. Kabelbruch 3,3 ... 5V Leitung => Eingang hochohmig auf LOW => Druckvon Willy - Elektrik & Elektronik
QuoteSamsDabbyWürden die Treiber das überhaupt mitmachen? Kann man die Treiber bestromt überhaupt schalten? Und wie kompliziert wäre es dann,dass ganze in die Software zu integrieren? Bestromt schalten ist kein Problem, das habe ich beim Testen gemacht. Die Software-Anpassung ist aber nicht ohne, da kleinere Microschritte verloren gehen können, wenn zwischenzeitlich auf größere Schritte umgesvon Willy - Elektrik & Elektronik
Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Zweifel kommen mir, ob HIGH beim Drucken wirklich richtig ist . Wenn z.B. der Stecker am Hall-O abfällt, dann liegt zwar keine Spannung mehr an, doch dieser Zustand ist nicht wirklich LOW sondern "undefiniert". Die Chancen stehen zwar gut, dass Spannungsschwankungen (Motoren etc.) am Microcontroller-Eingang zu einer Endstop-erreicht-Meldung führen, dovon Willy - Elektrik & Elektronik
QuotefelkoBei welchen Anwendungsszenario ist EIN dynamisch einstellbarer Treiber sinnvoll? Keine Ahnung . Ich wollte die Erweiterungsplatine aber über alle AUX-Kontakte verbinden, da die Platine erstens genauso breit ist wie die AUX-Leiste und zweitens viele Kontakte für eine gewisse Stabilität sorgen. Bisher gibt es aber nur rund 10 Erweiterungsplatinen aus einer Prototypenfertigung. Mit denvon Willy - Elektrik & Elektronik
Hallo, Angelo nötigt mich , "richtige" 3,3 V Hall-O-Endstops für das RADDS zu entwerfen. Da stellt sich jetzt die Frage, wann die LED leuchten soll. Möglichkeit 1: Beim Erreichen der Home-Position geht die LED an, sonst ist sie aus. Möglichkeit 2: Die LED leuchtet beim Drucken und ist nur in der Home-Position aus. Der Signal-Ausgang beim Drucken wird auf HIGH (3,3 ... 5 V) stehen und nur in dvon Willy - Elektrik & Elektronik
QuoteSamsDabbyWäre es denkbar die Microschritte im laufenden Betrieb ändern zu können?? Also quasi über die Software, anstatt über Dippschalter? Denkbar ist das. Für 6 Schrittmotortreiber würde das aber 18 zusätzliche digitale Ausgänge erfordern - bzw. 9, wenn nur die Achsen einstellbar sind. Es gibt aber nur noch 12 AUX-Ausgänge. Da finde ich die Erweiterungsplatine für 2 zusätzliche Extrudervon Willy - Elektrik & Elektronik
Wenn der Wert ab ca. 215°C sprunghaft ansteigt, dann würde ich eher auf einen Kontaktfehler im Thermistor tippen, als auf eine falsche Temperaturtabelle. So ein Kontaktfehler kann ab einer bestimmten Temperatur auftreten - hatte ich mal bei unserer Heizung. LG, Willyvon Willy - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
QuoteTraumflug...nachdem mir neulich die Schuppen von den Augen gefallen sind, wie das mit dem kleinen Pololu-Ersatzboard funktionieren soll. So : Das "Hühnerfutter" ist auf der Rückseite und auf alles überflüssige wurde verzichtet. LG, Willyvon Willy - Elektrik & Elektronik
QuotederschutzhundBei einem Rückzugweg von 2mm und einer Geschwindigkeit von 40mm/s ergibt sich eine Zeit von 0.05 sek. Selbst wenn man die Zeit verdoppelt für zurück und wieder vor sind das nur 0.1Sek.. Das ist nichts! Beim klassischen Wade wurden 10 mm/s empfohlen und Skeinforge macht u.U. sehr viele Retracts. Aber die Retracts wegzulassen hat zumindest den Vorteil, dass nicht genau nach einevon Willy - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
SPI ist beim DUE auch in der Mitte - das war schon arg nervig, die Treiber-Steckplätze beim RADDS entsprechend anzuordnen Wenn knicken, was mach ich dann mit dem Teil? DOS-Spiele spielen ... LG, Willyvon Willy - Elektrik & Elektronik
QuoteLe-Seaw das ding ist kompatibel aber die Stecker passen halt nicht, was die dabei geritten hat verstehe ich nicht so ganz. So richtig kompatibel ist es nicht. Die 3-fache Pin-Leiste hat nur in einer Reihe digitale IO-Pins. Die 2-te Reihe ist komplett Vin und die 3-te komplett GND. Dadurch fehlen rund 16 digitale IO-Pins. Das wird bei den Druckern recht knapp und an 5 Extruder (Farbdruck) ivon Willy - Elektrik & Elektronik