Für die meisten Motoren an TMC2130 WATTEROTT PRINT gilt: rot M2B blau M2A grün M1A schwarz M1B (auf dem print werden zwei anschlüsse vom ic zu den pins vertauscht)von sertukla - Elektrik & Elektronik
Ich traue es fast nicht zu sagen aber der Fehler war die Verdrahtung des Motors. War aber nicht nur meine Schuld. Ich habe die Spulen ausgemessen und nach Datenblatt angeschlossen. Nach unzähligen Versuchen das Teil zum Laufen zu bringen versuchte ich andere Schemas und es lief. Unglaublich. *facepalm* Zum festhalten für andere mit dem Problem (FHNW lol) Für die meisten Motoren an TMC2130 gilt:von sertukla - Elektrik & Elektronik
Der Aufbau ist genau der selbe, wie wenn man einen Motor für X-Achse an einen TMC2130 anschliesst, der auf einem ramps 1.4 ist. Der ramps hat ja kaum bauteile, sprich nur verbindungen. Diese habe ich direkt von tmc2130 auf den arduino verdrahtet.von sertukla - Elektrik & Elektronik
Erstmals Danke. Dieses // #define HAVE_TRINAMIC habe ich selbst zu beginn des troubleshoot hinzugefügt. Ist aber nicht nötig im 1.1.9 und konnte auch nicht kompiliert werden, daher habe ich es mal auskommentiert bis er die bewegung machte. ( im 1.1.9 muss jede achse der treiber zugeordnet werden.) Alle jumper raus? Heisst wie auf folgendem Bild (so ist es auch bei mir) Beide SMD 0 Ohm Widerstvon sertukla - Elektrik & Elektronik
Der grosse Jumper ist offen ( 0.5 Megaohm gemessen) an den kleinen berüchtigten zwei jumper sind bereits zwei ultra small SMD widerstände versetzt angelötet. (jeweils 0 ohm gemessen) Es betrifft die X achse. Das ganze ist auf einem experimentierbrett aufgebaut. Config_adv im Anhang. Danke. EDIT: Ich verwende Marlin 1.1.9 - 1.1.8 versuchte ich auch schon aber mit dem hat sich der Motor nichtmalvon sertukla - Elektrik & Elektronik
Danke für die schnelle antwort. Sind über SPI.von sertukla - Elektrik & Elektronik
Hallo zusammen Ja, ich weiss dieses Thema gibt es x fach auf google und hier im forum und ich habe bereits so ziemlich alle durchforscht. Werde aber nicht schlauer. Ich habe ein arduino mega 2560 board mit TMC2130 treibern und der motor dreht sicht einfach nicht richtig. Nur hin und her. Wenn man mit der Hand leicht nachhilft dreht er. Im Stand hat er viel Kraft. Speisung 12v. Motor: Wantai 42von sertukla - Elektrik & Elektronik