Ahhhh. Wikipedia fragen, dann hat man auch die ganzen Steigungen: http://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde Wäre auch im RepRap-Wiki nicht uninteressant. Oder hab ich's übersehen? Grüße Guidovon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Zum Thema Microstepping. Ich verstehe das ganze so, das hier entsprechend kleinere Drehungen des Schrittmotors ausgeführt werden. Ganz ohne Jumper -> Half-Stepping, also die weiteste Drehung. Da der Antrieb mit Gewindestangen eh sehr fein ist (zumindest feiner als die Bewegung über Zahnriemen) kann man doch ein großes Stepping nehmen damit die Maschine nicht zu langsam läuft. Also Half-Stvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Die Formel zum berechnen habe ich schon gesehen, ich hatte aber nirgends den Steigungswert von M10 und M5 Gewindestangen. Woanders stand das man es eben noch durch einen einfachen Dreisatz errechen kann, eben wieviel er hätte fahren sollen, und wieviel er gefahren ist. So bin ich vorgegangen, und habe die Werte rausbekommen. Wenn es für die X-Achse stimmt (übrigvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Ein paar neue Daten. Gesendet wird im Video G91, G1 Z1.0 F200, G90 zum vorfahren und G28 Z0 zum zurückfahren. Ich habe das ganze nochmal nachvollzogen und in Pronterface das G-Code Debugging eingeschaltet. Das Problem ist übrigens wieder aufgetreten. Wobei es aber auch rund 30mal vorher "gut ging". Ich habe auch im "Störfall" nochmal eine Postkarte in die Lichtschranke gehalten, kein Effektvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Beim Video habe ich in Printrun bei der Z-Ache auf +10 und Z-Home abwechseln gedrückt. Ich tippe mal hinter letzterem wird ein G28 Z0 stehen.von TheZock - Elektrik & Elektronik
Naja, die Dioden sollten dann evtl. in's Boarddesign mit einfließen. Ich mess die Tage erstmal, dann weiss man mehr. Übrigens glaube ich das nur bei der Z-Achse die Leitungen eng zusammen liegen. Da es aber ALLE Achsen betrifft, auch die wo die Leitungen nicht direkt zusammen liegen, habe ich meine Zweifel. Grüße Guidovon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Lötstellen sehen gut aus. Es betrifft auch alle 3 Opto-Endstops. Oszi ist mangels Geld nicht am Start. Die Signale kann ich aber gerne mal die Tage nachmessen. Die Signalleitungen LIEGEN neben den Motorleitungen. Nicht verdrillt, ungeschirmt...Kann das der Grund sein? Das vom Motor her was in die Signalleitung geht und so den Atmel "verwirrt"? Würde ein Kupfergeflecht als Schirmung ausreichvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Dachte auch es liegt an was optischen, weil der genutzte Winkel ja auch silbern ist, und ein Loch hat. Wenn ich WÄHREND der Motor "schreit" einen schwarzes Stück Plastik dazwischen halte passiert rein garnichts, es geht munter so weiter. Erst wenn ich ein wenig am Kabel wackel (und dabei habe ich das Gefühl das die LED auch ihre Helligkeit ändert) hört der Spuk auf. Grüße Guidovon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Übrigens, urheber des Videos bin ich. Ist das also Eurer Meinung nach ein Fehler in der Firmware, so das ich mal eine andere ausprobieren sollte? Welche könnt ihr empfehlen? Sind eigentlich die im Hintergrund zu hörenden (hört sich an wie ein murmeln) Leerlaufgeräusche normal? Dieses "murmeln" kommt vor wenn die Motoren angesteuer wurden, und dann in Ruheposition stehen bleiben. Es verstummvon TheZock - Elektrik & Elektronik