Die neueren versionen von Github sind nicht mehr für die Arduino IDE gemacht sondern für den Atom Editor mit AVR Toolchain. Sie enthalten KEINE libs (die werden Dynamisch über eine .ini Datei eingebunden) und sind von den Includes etwas anders aufgebaut.von kleinerDrache - Software
@Printey Drehregler, Software ist die letzte Marlin 2.0 bugfixed von Git. @Micro3D Die Deploy Werte und die Homing_high hab ich schon wieder drin, ohne geht das ABL garnicht. Er rast nur super schnell von Messpunkt zu Messpunkt ohne wirklich zu messen. Per Display hab ich noch nicht ausprobiert werd ich nachholen danke.von kleinerDrache - Software
Stimmt hatte ich auch schon probiert von 4 über -4 bis 0 und wieder umgekehrt. Die null ist drinn weil das der einzige Wert ist bei dem er nicht voll ins Bett rauscht. Bei -4 und 4 steht wie gewünscht auch die 4 im Display, allerdings läuft der Drucker sobald ich auf den Button für -0.1 drücke ERST die vollen 4 mm richtung Bett. Bei Null ist dann da aber auch Schluss mit fahren und es geht nichtvon kleinerDrache - Software
So zum Zwölfzigsten mal ein Problem mit der Induktiven Probe. Leider brachten alle bisherigen Versuche und Suchen keine lösung. Zur Ausgangssituation: Firmware: Marlin 2.0 Bugfixed (Probleme sind aber auch in älterer Firmware die gleichen) Drucker: Stark modifizierter Geeetech Prusa I3 Pro X Zum Problem: Ich home den Drucker, was Problemfrei funktioniert (Z-Probe tut was sie soll). Jetzt wilvon kleinerDrache - Software
Bei meinem MK8 Extrduer hatte ich das auch, da lags an einer gebrochenen Plasik Achse auf der die Rolle mit der Nut lief. Dadurch hatte ich starke schwankungen in der Andruckstärke.von kleinerDrache - Allgemeines
QuoteLazyBee Ich habe gerade noch einen Blick auf das Display geworfen. Dort steht bei Z 6,4 und G28 Z verboten. Was bedeutet das? bedeutet das er deinen Offsetwert gefressen hat, und ebend diesen Wert noch nach unten fahren würde wenn du G1 Z0 machst. G28 ist verboten weil Du ja schon auf ausgelöstem Sensor stehst. Das "safe homing" ist ne gute Idee. Er homed dann Deinen Sensor in der Bettmvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
also grobe Fehler sehe ich nicht in Deiner config. Wie kommst Du drauf das er deinen Offsetwert nicht nutzt ? Wenn er den nutzt sollte nach dem einschalten und homen im Display vom Drucker dein negativer Offsetwert als Z+ stehen. Edit: Bei mir stehen nach dem Homen sämtliche Werte der Z-Probe drin.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Edit muss mich berichtigen: In Marlin selber als NEGATIVEN Wert Im Startscript als POSITIVEN Wert.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Da werden auch keine negativen Werte errechnet Abstand des ind. oder cap. Sensors zum Hotend abmessen und im folgenden eintragen. Dabei kann für den Z-Offset die folgenden Prozedur angewendet werden: 1.) Mit "G28" alle Achsen zurücksetzen. (Home all axis) 2.) Mit "G92 Z10" die Z-Achsen Position auf 10mm Höhe setzen ohne die Achse zu bewegen. 3.) In 0,1mm Schritten den Abstand vom Hotend zum Heivon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER kann nur positiv sein da sonst Dein Sensor ja tiefer wäre als Deine Nozle und dann eher aufs Bett kommt als Deine Nozle. Das runterfahren nach dem Autoleveln erledige ich mit meinem Startscript per G92.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
hätte Interesse an dem Set "Arduino, Ramps und Display"von kleinerDrache - Schwarzes Brett
Dan musst Du schon schauen welchen SPI (der DUE hat ja nur 2) die Firmware verwendet. Welche Firmware willst Du denn einsetzen ?von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Hmmm Ich nutze auch Repetier Server/Host und überlege gerade in wie weit der Slic3r dadurch eingeschränkt wird ?von kleinerDrache - Software
SPI ist ein Bus-System, man kann also parallel mehrere Slaves von einem Master bedienen lassen. Nur CS muss einen eigenen Pin haben zur Chipauswah.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
So Rückmeldung von Watterott ist da, man sind die schnell. Laut Herrn Watterott liegt das ganze an der Kombination Strangspannung <> Induktivität der Motoren. Meine Motoren sind wohl nur 1A Typen von Geeetech und werden durch die genannte Kombi bei 12V so heiß. Empfehlung ist auf 24 V umrüsten.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Ich nutze zwar keinen Octopi sondern einen Cubitruck mit Repetier Server. Da der aber ähnliche Probleme verursachen kann hab ich die USB 5V im Stecker abgeklebt und versorge den Drucker Ausschließlich über die 12V vom eigenen Netzteilvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Hab mal die werte für X und Y DRASTISCH reduziert auf 180 mm/s (hab ich irgendwo gefunden die Werte als Empfehlung) nutz bedingt etwas. Ref hab ich im Moment auf 0.7 V eingestellt Motoren werden immer noch ziemlich heiß. Anfrage bei Watterot läuft.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
schau Dir mal Deine Spindeln genau an hatte das gleiche Problem. Hat sich herausgestellt das ich zwar Tr8x2 Spindeln hatte aber 2 gängig, was dann eher Tr8x4 entspricht. Dafür spricht auch das deine Werte ca bei 200% liegen.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
So selbst mit NUR 0,7 V heizen sich die Motoren ziemlich auf, woran liegt das ? Der Strom ist ja eigentlich viel zu gering eingestellt woher kommt die Aufheizung also ?von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Habs gerade nachgemessen , Extruder hat 3,4 Ohm, X-Achse und Y-Achse haben 4,8 Ohm (die werden heiß), Z-Achse sind zwei an einem Treiber mit je 4,8 Ohm da wird nix heiß.von kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
So ich klinke mich jetzt auch mal hier ein. Hab seit ein paar Tagen auch 2208 Treiber verbaut, laufen super ruhig. Allerdings werden meine Stepper ziemlich heiß. Laut Geeetech Webseite sollen das 1,5A Stepper sein also hab ich erstmal 1,2 V Ref eingestellt, mit dieser Einstellung sind die Dinger so heiß geworden das mir die Befestigungen weich geworden sind (sind aus PETG gedruckte Teile). Jetzvon kleinerDrache - Elektrik & Elektronik
Hab mir hier im Forum eine PEI beschichtete 5mm Aluplatte gegönnt. War die beste Entscheidung in meinem Druckerdasein und garnet mal teuer.von kleinerDrache - Allgemeines
IMHO hat Silc3r in der Prusa Edition ähnliche Einstellungen wie Cura und sogar noch ein paar mehrvon kleinerDrache - Software
@Protoprinter Den Extruder hab ich auch allerdings mit ca 20cm Bowdenschlauch, will damit demnächst mal versuchen TPU zu drucken. Hast Du damit schon Erfahrungen sammeln können ?von kleinerDrache - Kommerzielle Angebote & Produktvorstellungen
@Wersy Hab das nicht nachgerechnet sondern einfach übernommenvon kleinerDrache - Allgemeines
Denke er bezieht sich eher auf die Maße vom ersten Post Soll 3.2 ist 2.85 Da kommt das ca. hin mit den 5% wenn allerdings der Testwürfel mit soll 20 ist 20.05 passt, hat das nicht mehr viel mit der Kalibrierung zu tun. Denke eher irgendeine Skallierung oder da addieren sich Fehler im gedruckten Objekt.von kleinerDrache - Allgemeines
Die Drehrichtung kannst Du in dem von Dir geposteten Bereich ändern, das Verhalten der Endstops kann man auch ändern aber in einem anderen Bereich der Firmware. Da die Achsen NUR 1-2 cm fahren deutet darauf hin das du genau das machen mußt, nämlich die Endschalter invertieren.von kleinerDrache - Software
Für die Lüfter geht das per G-Code im Endscript vom Slicer. FAN OFF : M107 Wenn der Drucker über das Heatbead hinaus fährt das wird in der Firmware hinterlegtvon kleinerDrache - Software
mit "kallibriert" meine ich ob Du die Steps richtig eingestellt hast damit bei geforderten 10mm auch 10mm gefahren werden und das nicht nur auf X, Y und Z sondern auch am Extruder.von kleinerDrache - Allgemeines