Das Display und Octoprint bekommen die gleichen Daten. Ggf. sind die Daten nur zu unterschiedlichen Zeiten da. Was noch auffällt, dein Hotend fängt auch stark an zu schwanken. Deine Masse sind alle gescheit verbunden? Welches Board setzt du ein?von Wurstnase - Software
Bett auf Y-Achse? Sieht für mich wie nen einfacher Wackeljontakt aus.von Wurstnase - Software
Skimmy hat die Treiber in seinem Drucker auf die Seitenplatten aus Alu geklebt. Diese Winzkühlkörper helfen wohl nur wenn aktiv gekühlt wird. Ich hab meine auch unter nem Lüfter laufen.von Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Findet sich auch im Github ein Kommentar dazu. Bei den 3-5V Typen ist ein Spannungsregler aktiv. Der verheizt quasi das was zu viel ist. Mehr Spannung am Treiber bedeutet also mehr verheizen. Und das nichtmal wenig. 0.1W @ VM=12V 0.3W @ VM=24V 0.6W @ VM=36V 0.8W @ VM=45Vvon Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Sehr interessant! Das muss ich auch mal beobachten.von Wurstnase - Software
Ja und was hat das mit meiner Aussage zu tun? In dem Commit gestern wurden Rechtschreibfehler berichtigt und ein Absatz zu einem anderen Thema hinzugefügt.von Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Die Anpassung im Github zu den 5V-Treiber wurde vor 19 Tagen gemacht. Aber wie auch immer. Allgemein kann man einfach sagen, schalte nichts an deinem Drucker an solange keine Hauptspannung anliegt, weil der Treiber mit Vmot direkt an der Hauptspannung liegt. Wenn man also versucht einen Lüfter, ein Hotend oder was auch immer anzuschalten, wird alles über VIO versorgt, was den Treiber himmeln wirvon Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Oh, na dann hat es sich ja gelohnt zu fragen So wissen es jetzt hoffentlich alle. Zumindest gibt es jetzt keine Ausreden mehr.von Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Solche Artefakte hatte ich auch mit PETG. Bei einem Behälter hatte ich auf einer Seite so ein aussehen. Sieht aus also ob der dort mit einer anderen Geschwindigkeit fährt. Wenn du auch PETG einsetzt würde ich ggf. mal die Geschwindigkeit reduzieren und wenn möglich die Beschleunigung erhöhen. PETG mag keine großen Geschwindigkeitsunterschiede.von Wurstnase - Software
Steht aber hier recht deutlich in der FAQ. SilentStepSticks with variable 3-5V logic voltage At power-up the motor voltage VM should come up first and then the logic voltage VIO and on power-down the logic voltage VIO should turned off at first and then the motor voltage VM. Because the internal logic of the TMC2xxx driver is powered from VM. SilentStepSticks with 5V logic voltage There isvon Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Je nach Leichgängigkeit vom Drucker kann 800mm/s^2 schon recht viel sein für stealthChop. Ich würde da auf jeden Fall mal gucken. Ich kenne deinen Drucker nicht. Bei meinem Drucker und den TMC2130 ist 800mm/s^2 auf jeden Fall zu viel für stealthChop. Aber ich weiß nicht wie viel kräftiger der stealthChop2 von den TMC2208 ist. Vielleicht kann man auch einmal bei Watterott anfragen wie bei den TMvon Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Wie hoch ist denn deine Beschleunigung? Letzendlich laufen die TMC 2208 im stealthChop. Da haben die von natur aus ein bisschen weniger Wums als andere Treiber. Dafür sind die in dem Modus aber deutlich leiser. Also entweder Strom weiter runterdrehen und die Beschleunigung anpassen aka reduzieren, oder über UART umprogrammieren um in den spreadCycle Modus zu wechseln. Quote Which operating modevon Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Nen Hardware Debugger kann man immer mitlaufen lassen. Da kann man dann quasi auf Pause drücken und sich den Stackbund ähnliche Geschichten angucken und ggf. sehen wo er nun hängt. Aber dazu braucht man für den Due noch extra Hardware. Beim SAM3X ist das glaube ich ICE oder so ähnlich. Arbeite mit dem Due jetzt schon lange nicht mehr. Wenn du den gleichen Gcode woanders stabil laufen hast kannvon Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Nein. Wenn der Watchdog aus ist, ist er aus. Nach vier Tagen kann da ne Menge das Problem sein. Stack-Überlauf oder Variablen die nicht überlaufen sollten und das dann doch tun. Da kann man nur raten wenn man nicht einen Debugger mitlaufen lässt. Der Watchdog war es aber sicher nicht. Watchdog ist so was wie ein Totmannschalter. Wenn also der Watchdog an ist und man eine gewisse Zeit nichtvon Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Zumindest die eingesetzte Due Library. Der Watchdog muss während der Initialisierung eingeschaltet werden. Das wurde damals immer ausgeschaltet. Bobc hat da vor ein paar Jahren Mal einen Patch zu geschrieben der noch über ein Jahr bräuchte bis er dann eingebaut wurde. 1.5.8 klingt nach uralt. Da solltest du definitiv Mal ein Update machen. Danach müsste der Watchdog laufen.von Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Welche Arduino IDE hast du? Es hat fast eine Ewigkeit gedauert bis das bei Arduino ordentlich implementiert war.von Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Wenn der Watchdog aktiviert ist und nicht auslöst muss er von der Firmware resetet worden sein. Es gibt einen Gcode bei Repetier der den Watchdog künstlich auslöst. Vielleicht einmal checken ob das läuft. Quote ##How to test Watchdog ? Connect repetier host and send M281 command. This will generate a timeout after showing "Triggering watchdog. If activated, the printer will reset." in serial tvon Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Es invertiert nicht die Richtung von deinem Hotend. Es invertiert die Richtung von einem Motor. Anstatt X und Y redet man hier normalerweise von Motor A und Motor B. Da die Konfiguration allerdings auch für kartesische Drucker funktionieren soll, steht da X und Y. Es gibt also mehrere Optionen. Motor A invertieren Motor B invertieren Motor A und Motor B tauschen. Insgesamt also 8 unterschiedlivon Wurstnase - Software
Es gibt in den Einstellungen Custom-Gcodes die je nachdem ausgeführt werden. Diesen könntest du ja immer nachträglich anpassen.von Wurstnase - Software
QuoteNikNolte das ist ja schön.. bin in englisch nicht so gut, dass ich ihm das erläutern könnte.. Nutze zB Google Translate. Mit ein wenig Energie und Geduld bekommst du das schon hin. Wenn du einen Drucker augebaut hast, dann sollte das ja locker gehen.von Wurstnase - Software
Ich habe absolut keine Probleme mit der neuesten Version. Wenn du denkst, dass es da Probleme gibt, dann melde sie doch im Github. Nur dann kann Foosel dran arbeiten.von Wurstnase - Software
So, Fehler sollten jetzt behoben sein. Muss ich mir selbst an die Nase fassen Hab zwar viel getestet. Aber nie die Endstopps...von Wurstnase - Software
Moin, ich habe mir mein Merlin versaut. Hauptsächlich das PEEK-Teil und der Inliner dazu. Vor einiger Zeit hat irgendwer sowas mal selbst hergestellt. Vielleicht hat derjenige noch Zeugs da? Oder vielleicht wer anderes will sein Merlin loswerden?von Wurstnase - Schwarzes Brett
Schicke mir mal bitte beide Ordner komplett von deinen beiden Versionen. Ich guck da dann die Tage mal rüber. Ggf. fällt mir was auf.von Wurstnase - Software
Also wir müssen uns nur einmal auf die Z-Achse konzentrieren. Der Rest interessiert hier ja nicht. Über M119 kannst du den Status der Entstops einmal prüfen. Welche Teacup-Version hast du denn runtergeladen? Die aktuelle Master oder die Experimental? Oder tritt der Fehler bei beiden Versionen auf?von Wurstnase - Software
Von wann ist deine "alte" Version? Unterscheiden sich die config-files?von Wurstnase - Software
Quoteangelo Habe mal laut gedacht, sorry. wenn ich ein Foto vom zerstörten RAMPS-FD eingereicht bekomme Vielleicht doch mal die Fresse halten. Wir sind hier bei DIY!von Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Hier der Link zur 5V Version.von Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Es gibt den TMC2100 in zwei Varianten. Wenn man den Treiber nur an nem Atmega mit 5V Logik nutzen möchte sollte man den mit reiner 5V Logik kaufen. Dadurch hat man weniger Hitzeprobleme weil dort der interne Spannungsregler ausgeschaltet ist. Siehe auch hier.von Wurstnase - Elektrik & Elektronik
Looks like wrong baud rate.von Wurstnase - Firmware - experimental, borrowed, and future