QuoteReaching Hi Also wenn mans ganz genau nimmt sind diese Pads zwar zur Wärmeübertragung optimiert, aber wie bei jedem Übergang sind auch hier Grenzen gesetzt. Ob nun mit Wärmeleitkleber oder Pads, es ist eben so wie damals schon bei den Prozessoren, die immer schneller wurden und immer mehr Wärme auf immer kleinerer Fläche produziert haben. Da fingen die Probleme so langsam an, und genauso isvon Skimmy - Projekte
Das Maß X hab ich mit 10 geplant. Ob das jetzt 6 zuwenig sind... Wir werden sehen Habe die Zeichnung aber vorher mal reingereicht, da ist das niemandem aufgefallen.von Skimmy - Schwarzes Brett
Wulle... du kannst den so nicht hochklappen! hast du das noch nicht probiert? Hab dir das schon auf der letzten Seite geschriebenvon Skimmy - Projekte
Fotos von vorher zu nachdas wären supervon Skimmy - Allgemeines
Quotephili76 @Skimmy: damit die Mutter nicht außen am Kugellager schleift. Somit sitzt die Hülse am Innenteil des Lagers und darauf kann dann das Gewicht lasten. Mal schauen wie es wird, Montag sind die Aluplatten fertig dann können wir mal Z fahren lassen. Lg Philipp Ja, aber ohne Mutter bräuchte man ja dann die Hülse nicht... Also muss die Mutter einen Vorteil gegenüber "ohne Mutter" haben?von Skimmy - Projekte
Quotephili76 Unsere TR10 Lagerung: Abgedrehte TR10, Buchse im Kugellager als Auflage für die geteilte Trapezgewindemutter. lg Philipp Da ich auch eine TR10/2 einbauen werde: Warum die Messingbuchse und nicht direkt ins Lager? Und warum mit Muttern und nicht einfach auf Anschlag? Was hat das für Vorteile?von Skimmy - Projekte
Meine Meinung: Mach doch erstmal was, das man kennt und das funktioniert. AUsprobieren, ob was anderes auch geht, kannst du doch dann immer noch. Aber du musst dir halt die Frage stellen, ob du drucken oder basteln willstvon Skimmy - Projekte
wenn du noch keine Treiber hast, kauf dir DRV8825. Die sind, bis auf ein- zwei Spezialsituationen besser als die A4988. Aber schau, dass du die Version md20b kaufst, bei der md20a musste erst noch 2 Kontakte brücken. Unterschiede zum A4988 - maximal 45V anstelle von 35V Motorspannung, das ist bei mehr als 16 Microschritten auch sinnvoll - maximaler Motorstom von 2,2A anstelle von 2A - ein FAULvon Skimmy - Allgemeines
Druck ein kleines hohes Objekt, sowas wie ne 5mm Stange senkrecht nach oben. Dann kannst du vllt sehr gut erkennen, ob der Turm "schief" wird und wenn ja, in welche Richtung. Die Richtung sollte dir dann vllt einen Tipp geben, wo du suchen musst?! Oder du meldest dich dann mit dem Resultat nochmal hier?!von Skimmy - Mechanik
Was für einen Motor haste am Bowdenextruder? Und wenn du testweise den Bowdenschlauch kürzer machst, also den Motor über dem Hotend platzierst?von Skimmy - Projekte
Nik, sieht gut aus, auch wenn ich die Länge der Wellen und der Profile nicht kenne, der Rest scheint zu stimmen. Aber warum fängst du nicht erstmal mit ner normalen Gewindestange an, wenn du beim Auswählen und zusammenstellen schon Schwierigkeiten hast? Heb dir doch die Trapezspindel für später auf, du musst da nachher nichts umbauen ausser die Halterung an der Trägerplatte. Und die kannst du dvon Skimmy - Projekte
probier mal: #define invert_z_dir false und was ist mit dem z-endstop? ist der richtig? evtl auch mal umpolen zum probieren...von Skimmy - Projekte
Auch ein guter Preis, gerade bei ebay gefunden: 3D Printer Mega 2560 R3+ RepRap RAMPS 1.4 board + 5x A4988 Driver + optical endstop +LCD Controller 12864 für 55€ dier der ebaylink: klickvon Skimmy - Allgemeines
QuoteChri Als Fachkraft nennt man das eigentlich Konstruktive kritik, aber das ist hier wohl ein Fremdwort und das ist auch das warum das Forum hier mittlerweile so scheiße ist, man kann nicht konstruktiv diskutieren, jeder fühlt sich gleich persönlich beleidigt und angepisst ... Chri Du störst dich an deinen eigenen Reaktionen? ok Ich hab deinen Post nur zitiert und darauf meine Meinung geschvon Skimmy - Projekte
QuoteChri Kraft = MASSE * Beschleunigung Bei der gewählten Konstruktion werden die bewegten Teile am schwersten Nachteile: höchste bewegte Masse im Vergleich zu anderen Bauweisen (bei selben größen) Jupp QuoteChri Mehr tendenzen zu Lash/ringing durch die höheren Massen Jupp, Tendenzen... QuoteChri Langsamere Druckgeschwindigkeit im vergleich zu anderen Bauweisen durch höhere Masse Nö. Prusa schivon Skimmy - Projekte
Also, wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir kein Argument ein, dass gegen die hier gewählte XY-Variante spricht, was den Druck angeht. Das einzige, was vllt ein kleiner "Nachteil" sein könnte, ist der, dass der Drucker eine größere Standfläche benötigt, als wenn man das Hotend mehr verfahren würde. Aber mir wär das egal. Daher: schönes Projekt, zeig gerne mehrvon Skimmy - Projekte
QuoteMcQuack Hi Skimmy, Wenn ich mir deinen Bautread anschaue bin ich mir ziemlich sicher, dass Du sehr schnell zu guten Druckergbenissen kommst. Das Wichtigste ist nämlich "erst Denken dann machen" dann erspart man sich die meisten Fehler...... Und denk dran, wenn's los geht ruhig Blut bewahren und trotzdem nochmal alles prüfen. dann klappt das schon. Gruß Uwe Danke Ich muss mal erwähnvon Skimmy - Projekte
Quotescv36 Der A4988 Treiber hat eine Ausgangsleistung von 2.2 Ampere, mit N17 ....411 2.5 Ampere läuft dieser schon über der Grenze daher wäre es besser den direkten Kontakt zwischen Chip und Kühlkörper mit Schraubenkleber herzustellen. Ich verwende dafür mittlerweille bei dem 4ten Druckeraufbau Superkleber. Auch wen Du mit einem 80er Lüfter Aktiv kühlst wird dieser den Chip nicht treffen. Dievon Skimmy - Projekte
Auch heute wieder ein Statusupdate: Zuerst einmal: Alle haben die zusätzlichen 6€ bezahlt, super Dann war ich gerade die Platten abholen, von wegen KW 26 Die Platten sind wasserstrahlgeschnitten, auf den ersten Blick scheint alles i.O. - werde das aber nachhher nochmal überprüfen. Auf den Fotos ist sehr schön zu erkennen, dass die Befestigungslöcher für die Z-Spindel nur zum aufbohren vorbevon Skimmy - Schwarzes Brett
Quotescv36 Der Kühlkörper bleibt kalt, der Chip wird Heiss!!! Es ist Allgemein bekannt (Ist sogar hier im Reprap Forum nachzulsesen) das Klebepads Wärmeabfuhrhemend sind! Du hast Chip-Klebepad-Aufstockung-Klebepad-Kühlkörper zusammengefügt und betreibst die Stepper mit Nema17 2.5 Ampere Motoren. Viel Freude bei Schrittverlusten und späterer Fehlersuche die Dir graue Haaransätze bescheren werden,dvon Skimmy - Projekte
Auch heute war der Postbote wieder fleißig 2 Solid State Relais DC/DC40A (man weiß ja nie, was man noch vorhat )1 "professional" Powersupply, 12V/33A1 Raspberry Pi (schon ins Gehäuse gebaut) Ach und die Kühlkörper auf den Treibern habe ich auch aufgestockt. Fühle mich so direkt wohler Beim runternehmen der Kühlkörper ist mir übrigens positiv aufgefallen, wie sehr das doppelseitige Wärmelevon Skimmy - Projekte
Gerade nochmal nachgerechnet: ich habe 37 Cent über Das wird in den Drucker investiert oder wollt ihr das wiederhaben? Aktueller Status: - Igusmuttern in der Fertigung - Alu-Platten in der Fertigung - Jede Menge Polster bereits im Abstellraum - ich sammle bereits passende Kartonsvon Skimmy - Schwarzes Brett
Wie Plastikschmelzer geschrieben hat, hab ich meins auch von ebay. Zwar nicht diese Auktionen, aber ähnlich... Die Wellen waren diese hier:von Skimmy - Projekte
Statusupdate von heute: Bestellbestätigung der Platten erhalten, Abholtermin leider noch nicht bekannt, voraussichtlich in KW 26. Bekomme dann telefonisch bescheid. Diejenigen, die auch eine Igus-Mutter über mich bestellt haben, muss ich leider bitten, mir nocheinmal 6€ zukommen zu lassen, ich habe mich bei der Bestellung vertan und die Version ohne Flansch bestellen wollen. Die Version mit Flavon Skimmy - Schwarzes Brett
Heute wieder bester Laune Zuerst ein super tolles Angebot von jsturm erhalten Danke schonmal! Danach kam der Postbote: Und brachte mir eine 24V/40W Heizpatrone sowie zwei Thermistoren (100k). Und gerade bekam ich eine Mail von E3D Dort hat man sich für meine Rückmeldung bedankt und schickt mir als Ersatz ein kpl. neues Hot-End *whoop-whoop* Dual-Extruder ich kommevon Skimmy - Projekte
Quoteloco Bei der Repetier Firmware kann man zwischen 3 oder 4 Frequenzen zwischen 15 und 122Hz wählen. Werd das mal probieren wenn ich mein SSR einbaue. Hab hier zwei Fotek 40DD liegen. Hab das auch gerade gefunden und wollte es postenvon Skimmy - Elektrik & Elektronik
Quoteloco Wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, funktioniert die PID Regelung aber mit einem PWM Signal. Die Effektivspannung liegt dann vielleicht bei 6V, aber das eigentliche Signal besteht nur aus 0V oder 12V. Und da Transistoren (die sind doch im Leistungsteil in den SSRs?) schnell genug schalten können, sollte doch auch die PID Regelung funktionieren. PWM beim Arduino funktioniert mivon Skimmy - Elektrik & Elektronik
Quoteloco Ich weiß was Bang Bang ist und ich weiß was PID ist Mir gings nur um das warum. du hast es nicht verstanden, weil die beiden Vorredner es viel zu kompliziert erklärt haben. Das heißt, Sie haben Nix falsches gesagt, aber auch nicht wirklich auf deine Frage geantwortet. Bei der bangbang-Steuerung wird an und ausgeschaltet. 12V oder 0V bei der PID Regelung wird eine variable Spannung(uvon Skimmy - Elektrik & Elektronik
Quoteloco War bei meinem auch so. Hab die Seiten mit nem kleinen Gaslötbrenner heiß gemacht und etwas nach innen gebogen. Hab deinen Rat mal befolgt Der Halter ist jetzt richtig fest. So wie ich es eigentlich erwartet habevon Skimmy - Projekte