Hallo jojoS, das sieht aus wie ein gut isoliertes Heizbett. Das hat bei mir noch Potential. Auch eine Kabelkette hätte ich gerne. Deine sieht nicht gedruckt aus. Für das Smoothieboard habe ich mich auch mal interessiert. Aber die fest verlöteten Schrittmotortreiber haben mich seinerzeit nicht überzeugt. Ich habe bei mir inzwischen 3 mal ge-upgraded. Erst original A4988, dann DRV8825, dann TMC210von cosudor - Projekte
Hallo jojoS, ich habe die RAPS128 verbaut (Chip THB6128 mit 2.2A und "echten" 128 Microsteps). Die harmonieren perfekt mit dem RADDS Board. Da die Microsteps nicht wie beim SilentStick interpoliert werden, braucht man eine 32-bit Elektronik wegen der hohen Schrittfrequenz. Ich habe auch schon eine zweite Kugelumlaufspindel herumliegen. Allerdings sind derzeit auf der Gegenseite das RADDS-Board,von cosudor - Projekte
Hallo Jochen, danke für den Hinweis, aber bis auf die Kugelumlaufspindel sind die Teile alle von deutschen Lieferanten, das E3DV6 z.B. von youprintin3d.de. Werde beim nächsten Umbau aber mal die Schieblehre reinhalten (auch wenn ich leider derzeit keine Standbohrmaschine mein eigen nenne). Das mit dem neuen HAL für Marlin ist "good news". Mein Drucker hatte seit Dezember 2015 einen Dornröschenvon cosudor - Projekte
Hallo zusammen, wollte mich nach so einiger Zeit mal wieder im Forum melden. Habe meinen K8200 seit Ende 2014 an vielen Stellen umgebaut. Mechanisch: E3DV6(3mm), Riementrieb für Extruder, GT2 Zahnriemen für x/y, RM1204 Kugelumlaufspindel für z-Achse (einseitig) Elektrisch: Arduino Due/RADDS/RAPS128 (d.h. komplett 32 bit und 24 Volt) Weil Marlin4Due bei mir (allerdings vor 14 Monaten...) weniger gvon cosudor - Projekte
Quotebianchifan 1. Kondensator einbauen bzw. vergrößern 2. Evtl. zusätzliche Diode einbauen 3. Alternativen Lüfter ausprobieren Wahrscheinlich letzteres, obwohl ich inzwischen das Geräusch durch andere Modulation erst einmal los bin. Im Moment sind alle Lüfter neu, wegen 24V. Die Leistung ist deutlich zurückgegangen, den der original Vellemann Lüfter hatte 12V, wurde aber an 15V betrieben; dassvon cosudor - Elektrik & Elektronik
Hallo, habe jetzt endlich Zeit gefunden, meinen K8200 auf RADDS/RAPS128 umzurüsten. Obwohl die Steckerbelegung ähnlich ist, musste ich alle Steckverbinder austauschen, da der Platz auf dem RADDS-Board es nicht zulässt, die dicken kodierten Original-Stecker einzusetzen. Also jede Menge Arbeit für meine Dupond-Verbinder Crimp-Zange... Das ganze läuft jetzt mit Marlin4Due als Firmware. Neben divervon cosudor - Projekte
Vielleicht ist das auch ein Problemmit meinem Verständnis. Ich hatte Marlin4Due eher als einen "Fork" wahrgenommen, in den Du bei Gelegenheit Neues aus der "original"-Version übernimmst, dies aber immer nur in einer Richtung passiert. Wenn man alles, was für Due erforderlich ist, in die zentral Version zurückpushen würde, wären Verbesserungen dort für Due sofort verfügbar.von cosudor - Software
Habe gestern meinen K8200 endlich komlett auf RADDS umverdrahtet. (Hat ein wenig wehgetan, da die meisten Stecker eigentlich richtig belegt waren, nur etwas zu breit. Musste als 30 Duponts neu crimpen...). Die letzte Hürde war die Lüftersteuerung. Zunächst tat sich nichts. Nach einiger Weile Suchen habe ich dann in pins_RADDS.h die Definition #define FAN_PIN -1 gefunden, und (nach Konsulatiovon cosudor - Elektrik & Elektronik
Falls da sonst nichts mehr kommt, würde ich auch selber Hand anlegen. Dauert aber noch eine Weile, bis ich das hinreichend verstanden habe. Mein Hauptproblem ist, zu verstehen, was der Code momentan überhaupt tun soll. Ich möchte ja nicht gegen das gewollte Verhalten anprogrammieren. Ist die Differenz zwischen Marlin und Marlin4Due so groß, dass es sich nicht lohnen würde, das Ganze zu "mergen"?von cosudor - Software
Präzisierung: Wenn das Aufheizen fehlschlägt (thermal runaway protection !?), meldet das LCD richtigerweise "Heating failed". Aber die Meldungen für MinTemp und MaxTemp landen nur auf der seriellen Schnittstelle und nicht auf dem LCD. Gruß, Michaelvon cosudor - Software
Nach der Erkenntnis, dass meine dicken Finger den Back-Button hochohmig betätigt haben, habe ich mir die lcd-init nochmals angeschaut. Tatsächlich ist der "btn_back" weder als input, noch als pullup definiert. Ein wenig Rumsuchen in anderen Dateien hat mich überhaupt erst darauf gebracht, dass es btn_back gibt. Der Fix war dann einfach: #if BTN_BACK > 0 SET_INPUT(BTN_BACK); PULLUP(Bvon cosudor - Elektrik & Elektronik
Hallo, bei meinen "Trockenübungen" mit einem RADDS Board habe ich auch mit "Thermal Runaway Protection" und min/max Temperaturen rumexperimentiert. Bei einigen Betriebszuständen fährt Marlin in einen "Panik"-Modus und meldet über die serielle Schnittstelle als "famous last word" z.B: Error: MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 Error: Printer halted. kill() called! Auf dem LCD stehvon cosudor - Software
I couldn't find issues with the PULLUP so far (it seems like any pin defined as input has the pullup-definition as well), but my understanding of the code is still limited and incomplete. But yesterday I might have found the problem. In my "dry test" there is still no mount or case around the PCB boards, and when I manipulate the menu, my fingers touch the back of the PCB. When I touch it more ovon cosudor - Elektrik & Elektronik
One additional note: When I am deeper in the menu tree, it jumps back to main menu upwards level-by-level, not in one go. It even jumps upwards, when the "focus" is already moved to other menue entries (i.e. not on the first entry, which would be used to go back "manually"). When I stay in main menu, there is no beep or false input. Best regards, Michaelvon cosudor - Elektrik & Elektronik
Hi everybody, I am planning to replace the existing controlles in my K8200 printer with a RADDS/RAPS128 combination. For this I have a RAMPS 1.5 board with a genuine DUE and four RAPS128 mounted (in correct orientation, jumpers at 128 mikrosteps). Vref is set to 0.9V for all of them. I have compiled Marlin4DUE (latest from githup) with some adaptions (e.g. motor enable inverted). I have NOT covon cosudor - Elektrik & Elektronik