Cela ressemble plutôt à un décalage de l'axe X. Vérifie la tension de la courroie, l'absence de point dur et le bon réglage du potentiomètre du stepstick.by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
As-tu quelques chose pour vérifier la température de surface du plateau ? Je soupçonne que le mirroir ne diffuse pas la chaleur de la même manière que le verre nu. Essais peut être d'augmenter la T°.by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
L'adhésion des couches est aussi fortement dépendante de la qualité du PLA. J'ai par exemple constaté une grande différence entre du PLA de plastic2print (blanc) et du Dutch PLA de RWW.by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
QuoteStrofePar contre très bon choix pour la version optique pour le Z mini... Remarque intéressante. Question de précision ?by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Chez moi ça fonctionne.by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Je pense que le message de didierh était ironique et voulait souligner ta faute de frappe. Néanmoins comme il le dit, un exemple de fichier que tu essaie d'importer nous serait très utile. Car Thingiverse n'est qu'un site de partage et n'a strictement rient à voir avec le format de fichier utilisé. Ce n'est pas toujours du STL et chaque fichier est généré de manière différente par son auteur. Eby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Sans la J-Head ça fonctionne correctement ou pas ? C'est aussi l'occasion de vérifier si la longueur extruder correspond à la longueur demandée dans Repetier et d'ajuster les pas/mm si nécessaire. Et à quel vitesse réalise tu l'extrusion ? Essaie déjà à 200mm/min. Tu peux également essayer de monter la T° à 240°.by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
QuoteTiTTaNJ'ai une buse de 0.4m avec un layer height de 0.4 et un first laye height fr 0.3. Normalement le layer height ne devrait pas dépasser 80% du diamètre de ta buse. Donc 0.32mm dans ton cas. Pour les côtes intérieure, personnellement j'ajuste le diamètre du nozzle, légèrement supérieur au diamètre réel. Certains mesure le diamètre du filament à la sortie de la buse mais je trouve ça trby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
QuoteGuizmo12 La photo décris bien le problème Sauf que sans connaître le modèle d'origine on ne sait pas vraiment ce qui relève du défaut ou pas. Même là j'ai du mal à cerner ton problème. Est-ce l'inclinaison de la pièce ou le décalage vers 2cm ?by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Qu'est ce qui te pose problème exactement avec les steps / mm ? Pour les calculs tu peux utiliser . Sinon une bonne vieille règle de trois, tu mesure les déplacement avec les réglages actuels et tu calcul la bonne valeur de la manière suivante : step_per_mm = (déplacement_demandé * step_per_mm_actuel) / déplacement_mesuré) Et si je peux me permettre une remarque générale : prend le temps deby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
QuoteLeonnie32Je ne sais pas si j ai le bon marlin QuoteLeonnie32Non pas cartésienne Faudrait savoir. On veut bien t'aider mais c'est pas clair du tout ton truc. Essais de nous expliquer en détail ce que tu as fais et ce qui fonctionne exactement, ça sera un bon début. Par exemple quand tu dis que les déplacement fonctionnent en manuel, C'est simplement que les moteurs bougent ou bien les mouvby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Ton slicer est-il bien configuré pour avoir le centre du bed en 0 ? Pour Slic3r par exemple, c'est dans Printer settings / Print center.by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
En fait à ce que je vois t'as commenter toutes les lignes de l'autolevel. Il suffait simplement de commenter la première ligne pour le désactiver ;-) Donc au final ça : //#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line) //#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // There are 2 different ways to pick the X and Y locations to probe: // - "grid" modeby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Ligne 337, essais de remplacer : //#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING Par #ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELINGby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
T'as surement mis en commentaire un "#ifdef" ou un "#if" au dessus de la ligne 717 du Configuration.h Envois le fichier au complet si tu ne trouves pas.by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Tu n'a pas de soucis en Z ? Si les deux profilé ne sont pas parfaitement parallèle ça peut coincer à partir d'une certaine hauteur. La tête peut alors éventuellement taper contre l'impression et créer des décalage. Et j'ai déjà eu des cas où le blocage d'un axe faisait couper d'autres moteurs. Par manque de puissance je suppose. Tu peux essayer de desserrer les visses qui maintiennent le profiléby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Quelle carte utilise-tu ? Il faut la configurer pour s'alimenter depuis le 12v au lieu du 5v de l'USB. Sur la minitronics par exemple, c'est un simple cavalier à déplacer.by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Ça ressemble clairement à un problème de moteur qui saute des pas. La partie logiciel n'est pas en cause. Ce genre de décalage à partir d'une certaine hauteur est typique d'un contrôleur qui surchauffe et se coupe ponctuellement ou réglé un poil trop faible et ne décroche que sur certains mouvement. Vu que c'est une Foldarap et que tu semble avoir réglé correctement les contrôleur, je parieraisby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Quotebonjour1 Salut , je crois que c'est une bonne piste , parce que j'ai vérifier mais au lieu que ça soit le z qui ne soit pas bien calibré , c'est en faite le y et le x , oui quand je fait un déplacement de 10 milimètre dans l'axe z c'est parfaitement 10 mm alors que pour le z et le y 10 mm dans Repetier correspond exactement pour les deux à 1,5mm , c'est bizarre et je crois que c'est liée avby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Une idée aussi, es-tu sûr que ton axe Z soit correctement calibré ? Par exemple si tu montes le Z de 10mm dans repetier, la tête a-t-elle effectivement monté de 10mm ?by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
C'est curieux ça. Parce que dans le G-code que tu a montré, l'impression commence par "G1 Z0.350" (G0 et G1 sont ici équivalents) correspondant à 0 + la hauteur de la première couche. Or si un G0 Z0 (G1 et G0 sont ici équivalents) mets bien la tête à 0, je ne vois pas pourquoi ton impression commence à "2cm". Là je suis largué mais d'autres pourront surement te répondre, il n'y a pas si longtempby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Au lieux d'envoyer un M114 tu peux aussi faire un G0 Z0 après le home Z. Si la tête monte, c'est bien ça.by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Assure toi que dans Configuration.h la ligne contenant "#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING" commence bien par // : // #define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING Cela désactive l'option. Mais pas dit que ce soit l'origine de ton problème. Et oui pour la commande M114 j'en suis sûr : C'est curieux que ça ne fonctionne pas.by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
La commande M114 doit te renvoyer la position actuelle de la tête. Si après un home Z la valeur de Z renvoyée par M114 est différente de 0, tu as probablement l'auto bed leveling avec un Z offset défini dans ton firmware. Il faut dans ce cas le désactiver. Sinon au vu du gcode, la tête remonte bien de 5mm après le homing mais ensuite elle est censé revenir à la hauteur de la première couche, 0.3by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Juste après un home Z manuel, que te renvois la commande M114 ? Poste-nous aussi les 20 premières ligne d'un gcode que t'essais d'imprimerby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Les réponses sont peut être un peu rudes mais si tu ne fais pas l'effort de donner un minimum d'info on ne pourra pas t'aider. Il y avait pourtant plein de choses à dire ! : - Quelle carte ? - Quel système d'exploitation ? - Quel logiciel pour contrôler l'impression ? - Quelle vitesse pour la communication série ? - Un message d'erreur ? - Le contrôle manuel est-il possible après l'arrêt ? -by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Looks like you don't have any jumper on the board, under the drivers. All of them are required for 1/16 micro steeping.by Mikadoh - Stepper Motors, Servo Motors, DC Motors
Ça pourra peut être t'aider :by Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Quotebonjour1et j'ai remarquer que le point 0 est vers le cote du end stop sauf pour l'axe x Donc ton end stop est placé à droite sur l'axe X c'est ça ? Dans ce cas il est en position maxi. Donc il faut le brancher sur le port x max et laissé effectivement X_HOME_DIR à 1 Pour le Z, si tu le déplace en manuel sans avoir fait de home z avant c'est normal qu'il s'arrête avant de toucher le end stopby Mikadoh - RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone