Updated news... No problem solved. I changed the signal lenght to 10us, but nothing changes. Now I have found a level shifter that I can try... But I'm not sure that this would be the problem... My next test will be connects X and Y engines directly to Duet, without external drivers. However... I have just now placed an order for linear actuators to transform the X and Y assex in a full ball scrby wec71 - CoreXY Machines
Comunque sia... ho appena ordinato gli attuatori lineari... Che tanto un upgrade in tal senso lo volevo comunque provare. Ci vorrà almeno un mese per averli tra le mani... E altri 15/20gg per trovare il modo di montarli...by wec71 - Elettronica e meccanica
Ciao ragazzi. E grazie ancora per le risposte. Allora... Il timing l'ho alzato a livelli più che sicuri: impulsi da 10us (il manuale riporta 2,5us) ma non cambia nulla. La corrente impostata sui driver esterni per i nema23 in uso è più alta di quella dichiarata dai motori (di poco, 0,3 A). I motori non scaldano, non fanno rumori strani e non vibrano. In hold mantengono più che bene. Non so se è qby wec71 - Elettronica e meccanica
Ciao. Purtroppo niente da fare... Modificato la durata degli impulsi in configurazione ho lo stesso risultato. Rismonto tutto ? Escludo i driver esterni su X ed Y ? Qualsiasi consiglio sull'ordine da seguire nei controlli é piú che gradito !!! Buona serataby wec71 - Elettronica e meccanica
Yes DC42. You are right. It's my mistake. Sorry, I wrote what I remember, but the connection that I made are right. wec71by wec71 - CoreXY Machines
Hello guys. For The_digital_dentist: the cable to the controller are 20 cm max. I think you are right with China quality... For dc42: the external drivers are connected to the expansion breakout board. To avoid 3,3v to 5v logic problem, I connect all the negative signals to 5v from the expansion board breakout (as specify in the Duet manual). Maybe that the connection to 5v are not a solution,by wec71 - CoreXY Machines
Ciao a tutti. In questo weekend ho potuto dedicare poco tempo alle prove... Tuttavia sono riuscito a testare tutti i cavi di trasmissione della potenza ai motori X ed Y: hanno tutti una resistenza misurata di 1,8 Ohm, stabile. I connettori sono solidi e ben agganciati. Non credo che il problema possa essere lí. Mi sono accorto che nei comandi M569 di settaggio della lunghezza dei segnali per gliby wec71 - Elettronica e meccanica
Hi The_digital_dentist. I checked all wire with a multimeter and I saw the same resistent value (1,8 Ohm) on any single wire. I tested the X movement setting M569 on highest value than what is written on external driver manual. I had no time to print a sample object, but a multiple series of move on right and left seems to be correct. Is it possible that the value written on the manual are too mby wec71 - CoreXY Machines
Ciao WhiteDevil e truck64. Come sempre grazie mille per le vostre risposte. Dunque... per i materiali...beh... nessuno dica a mia moglie quanto ho speso !!!! Vorrei avere ancora una casa dove tornare ogni tanto... Il problema dei segnali TTL e CMOS l'ho considerato in fase di progettazione basandomi su quanto scritto nei forum e nella documentazione della Duet. In effetti l'unico modo di piloby wec71 - Elettronica e meccanica
A dire il vero ho anche un altro dubbio... La breakout board prende i segnali dalla Duet3d... Essendo che i segnali poi vanno all'optoisolante del driver esterno. Non ho trovato indicazione sulle impostazione della corrente minima da fornire sulle specifiche della Duet. Ci sono quelle del driver che indicano un segnale minimo di 0,3 A. Ho settato la scheda a 0,5 A massimo nel config. E' correttoby wec71 - Elettronica e meccanica
Ciao whitedevil. Grazie per la precisazione sui motori. Avevo capito male... No, non ci sono rumori di perdite di passi dai motori. Purtroppo potrò verificare i cablaggi e la corrente solo da Sabato. La corrente è controllata dal driver esterno ed è impostata via pin nel valore massimo. Per questo tipo di motore l'ho settata a 0,2 A in più di quanto riportano le specifiche (intendo che se le spby wec71 - Elettronica e meccanica
Hi The_Digital_dentist. Thank you for your kindly answer. You give me something to check. Unfortunately I can't check connectors and wires until Saturday... The acceleration setting is not high... I had lower all setting values for test. I use external driver for two reasons: 1) I want to be able to change motors (nema 23) with other kind of motors with highest current if I need (I use plug-in cby wec71 - CoreXY Machines
Hello everybody. I am new on the forum so I want to introduce myself ... I am a computer expert with a passion for electronics and technology. I have been interested in 3d printing for about 2 years. My first printer was a Tronxy x5sa that, for a good start, arrived with the motherboard line driver broken ... So 2 minutes after I finished mounting the printer, I started a printer upgrade witby wec71 - CoreXY Machines
Grazie mille Carlo. In effetti le tue osservazioni possono dare spiegazioni al problema... Io però credevo (forse sbagliando) che in una CoreXY il movimento del carrello X avvenisse con il motore Y in "blocco" (quando si muove solo X naturalmente)... Sbaglio ? Credo anch'io che le pulegge possano essere IL problema... Ma capire perchè........ boh... Continuo però ad avere quella sensazione (tuttby wec71 - Elettronica e meccanica
Ciao a tutti. Sono nuovo del forum e quindi mi presento... Sono un informatico appassionato di elettronica e tecnologia. Ho iniziato ad interessarmi alla stampa 3d da circa 2 anni. La mia prima stampante é stata una Tronxy x5sa che, giusto per iniziare bene, é arrivata con il driver di linea su scheda madre andato... Quindi 2 minuti dopo aver finito di montare la stampante ho iniziato l'upgrade sby wec71 - Elettronica e meccanica