Io posso fare tutte le prove che volete con la dovuta assistenza e nel limite dei tempi che sono stretti e nel limite delle mie conoscenze che non sono un granchèby paolopa - GCODE, Software e Firmware
QuoteMr.Goblin Comunque la RADDS non c'entra niente perché non fà altro che riportare i pin della Due al driver dell'asse. Non c'è hardware in mezzo che possa influire, magari va male con un tipo di driver (io uso i DRV8825) e bene con altri. Anche io uso i DRV8825 però se vedi le foto non dico che sia perfetto ma comunque si nota che è meglio la stampa con la modifica che ha suggerito il Mago,by paolopa - GCODE, Software e Firmware
Mi permetto di dissentire con Mr.Goblin Io un miglioramento lo ho notato, non è perfetto ma meglio non ho più i pezzi traslati sull'asse Y ma rimane comunque delle imperfezioni sui layer. Metto 2 foto che fanno vedere il box stampato pima e dopo vicini: Vista in un senso e in un altro. Si nota che quella sotto è quella sempre traslata Mentre l'altra non è perfetta ma comunque migliore, ioby paolopa - GCODE, Software e Firmware
Proverò anche io......by paolopa - GCODE, Software e Firmware
Eccomi nuovamente ad avere problemi dopo l'ultimo aggiornamento dalla 4.3.2 stabile con Pulse a 2 alla 4.3.3 con Pulse a 2 Intanto riepilogo la composizione della stampante: Cartesiana, Radds V1.6 DRV8825 Ho stampato un Box 70x50x20 e mi sono reso conto che risultava molto traslato sull'asse Y. Controllando meglio la stampa, si nota un errore dei layer che non sono precisi nel salire anche suby paolopa - GCODE, Software e Firmware
Dopo il fix del Mago che ringrazio, ho caricato La 4.3.3 e messo in stampa da SD ma sul Nextion 7" con la versione Diamond rispetto a prima riscontro 2 problemi: 1. in stampa sul display non vengono rilevati i valori X Y e Z 2. Non viene rilevato il funzionamento della ventola che reffredda l'Hot End Metto sotto una foto per far capire meglio.by paolopa - GCODE, Software e Firmware
Sto cercando di addiornare la mia delta dal MK4duo 4.3.15DEV al MK4duo 4.3.3 facendolo da configuratore caricando il file Configuration_Overall.h In fase di caricamento però ricevo una seroe di errori: Arduino:1.6.11 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" sketch\src\feature\probe\probe.cpp: In static member function 'static bool Probe::set_deployed(boby paolopa - GCODE, Software e Firmware
Ho finito di montare il BLT sulla cartesiana aggiornata con ra Radds e MK 4.3.2 ma ho dei problemi nel farlo lavorare, basandomi su quello che ho installato sulla Delta ho provato a configurarlo nella stessa maniera, ma lanciando G28 al secondo tocco riscende la sonda invece di restare in alto e và in allarme dato che l'asse Z non è salito a sufficenza. Non sò se mi sono spiegato metto anche il lby paolopa - Elettronica e meccanica
siccome nessuno mi ha risposto deduco che si la resistenza serve non messa come in figura per via che la radds non supporta i 5V e con questa dovrei avere 3,2V anche se qualcuno ne ha messa una da 330 e non da 240 Ohm. comunque guardando su Google+ Antclabs ho trovato anche questa immagine: dove sembra ma non mi è chiaro, che venga data una tensione in ingresso di 5V sui connettori del servo.by paolopa - Elettronica e meccanica
Premetto che tutto il mio lavoro che sto svolgendo sulla stampante cartesiana dove stò montando la radds+drv8825 è partito per poter usare in realtà sull'altra stampante (delta della 3dmakerlab) il Bltouch e il nextion insieme, cosa impossibile in quanto sulla scheda a 8bit non vi è spazio a sufficienza. Comunque, intanto che stò facendo delle prove con radds+drv8825 seguibile quìRadds 1.5 eletby paolopa - Elettronica e meccanica
Quotepieri70 Tentando che? La calibrazione dell'estensione falla. Falla prima col filo come se stessi stampando. Estrudi 100mm con comando tipo G1 E100 F100. Controlla che siano spinti 100mm effettivi e fai la proporzione per calcolare gli step/mm. Poi stampa dei cubetti vuoti con parete singola di spessore noto (es 0.46) e controlla che sia stampata la parete a 0.46mm. Con questo aggiusti il flby paolopa - Elettronica e meccanica
salve ho fatto ulteriori test e il risultato è stato comunque buono per non dire ottimo,ù. Trovo solo delle differenze sulla stabile che mi sembra un pelino migliore della dev e se devo dire che noti differenze con il pulse sinceramente se non per il rumore dei motori che sembra migliorare in alcuni momenti, direi che io non li ho trovati apprezzabili. Mentre noto differenze in realtà marcate fby paolopa - Elettronica e meccanica
Quotelaudix Ciao a tutti. Ho modificato il parametro "MINIMUM_STEPPER_PULSE" mettendolo a 1 (a proposito non ho trovato il modo di farlo da configuratore online), la stampa è in corso... queste le prime impressioni: per quanto riguarda il difetto delle onde verticali queste sono sncora presenti per quanto riguarda il rumore mi sembra che questo sia aumentato, nei tratti rettilinei (sia X che Y)by paolopa - Elettronica e meccanica
Eccomi inizio a mettere quello che ho potuto fare fino ad ora, dato che ho avuto problemi nel fare le correzioni meccaniche ( mi ha portato via più tempo del previsto ). Comunque dopo che sono riuscito a rimmetrla in linea ho avuto uno strano problema, avviando la stampa sa SD partiva il riscaldamento del piatto arrivato a temperatura classico scattino di disimpegno dei motori e niente di più hoby paolopa - Elettronica e meccanica
Buongiorno a tutti e grazie delle prove che state facendo, avendo una giornata di ferie stamattina ho rispolverato le istruzioni delmontaggio della Hictop e scorrendole trovo delle quote a primo impatto diverse, ora non ricordo se le avevo cambiate in corsa per aggiustare le stampe, ma piccole differenze ci sono. Comunque ho preso martello e scalpello, goniometro e squadre per controllare la meccby paolopa - Elettronica e meccanica
All'ora tanto per conpletezza, e in attesa del test di laudix, ho avuto un paio di orette per fare dei test e ho cannibalizzato la mia delta dei drive a4988, montati sulla radds e iniziato a fare i test con la DEV e i drive a4988 e tutti i test risultano sballati alla stessa maniera sia che lasci il pulse a 0 che a 2 o a 3. Continuando i test e usando questa volta la Stabile sempre con i drive aby paolopa - Elettronica e meccanica
Quotepieri70 Esatto, sulla seconda core ho sostituito i drv8825 di XY con i TMC solo per questioni di rumore (è un box di legno e faceva abbastanza cassa armonica), ma non era un rumore di mal funzionamento era solamente rumore normale degli stepper con i drv8825... Sulla stable non avevo MAI toccato il pulse, neanche sapevo che era.. Quindi era a zero! Questo sia sulla stable della seconda che dby paolopa - Elettronica e meccanica
Quotelaudix Ciao a tutti. Scusate ma non mi è chiarissimo il problema (almeno sono un po' dubbioso), io ho una RADDS con i DRV8825 e non mi sono accorto di particolari problemi (ma magari non ho controllato bene). Guardando le foto postate (le due cornici azzurre) mi sembra che il problema sia di ortogonalità tra X e Y nel senso che l'angolo dovrebbe essere di 90 gradi ed invece o è maggiore o mby paolopa - Elettronica e meccanica
Quotepieri70 QuoteSicon quante corexy hai? Tre Una con RAmps 1.4 e tutti drv8825. Va bene con la stable Una con Radds 1.5 aveva drv8825 su tutti gli assi e stampava benone con la stable. Ora ha i TMC2100 su XY e DRV8825 su Z (nema17) stampa mooolto bene con la stable, la dev non ho ancora provato La terza la sto facendo per un amico, è quella su cui ho provato la dev poichè voglio montare gliby paolopa - Elettronica e meccanica
QuoteSicon Scusa pero', prima avevi scritto questo: Quotepieri70 No, io su X e Y ho i TMC2100, questi non mi han dato nessun problema con la stable e con la dev. Sulla Z ho un nema23 con DRV8825. Con la stable va benone. Con la dev se lascio il pulse a 0 fa un rumoraccio e non fa spostamenti dimensionalmente corretti. Con Pulse = 2 fa un rumore decisamente migliore e mi sembra che anche le quoteby paolopa - Elettronica e meccanica
QuoteSicon Ti quoto la parte dove pieri70 si e' accorto del problema sull'asse z e ha risolto con pulse 2 Quotepieri70 A me col pulse a 0 faceva proprio un rumoraccio lo stepper della Z un nema 23 con drv8825. E non faceva movimenti corretti come dimensione. Messo a 2 sembra ok. X e Y non ho problemi monto dei tmc2100 Si daccordo ma mi sembra che pieri70 dica anche che con questa stampante nonby paolopa - Elettronica e meccanica
QuoteMagoKimbra Quotepaolopa Scusate stavo facendo una riflessione, questo significa che sono i drv8825 a essere fuori parametri in millisecondi rispetto agli altri drive richiedendo un impulso più ampio e lungo. Ma ora non ricordo ma chi ha montato i 2 tm2100 sugli assi X e Y e lasciato il valore a 0 dovrebbe avere l'errore anche sull'asse Z anche se magari più trascurabile in quanto mosso dallby paolopa - Elettronica e meccanica
Scusate stavo facendo una riflessione, questo significa che sono i drv8825 a essere fuori parametri in millisecondi rispetto agli altri drive richiedendo un impulso più ampio e lungo. Ma ora non ricordo ma chi ha montato i 2 tm2100 sugli assi X e Y e lasciato il valore a 0 dovrebbe avere l'errore anche sull'asse Z anche se magari più trascurabile in quanto mosso dalle barre filettate che dalle cby paolopa - Elettronica e meccanica
QuoteMagoKimbra Quello è il parametro da cambiare MINIMUM_STEPPER_PULSE mettete 2 o 3... Appena possibile, farò altre prove, ma il parametro deve essere centrato? Nel senso potrei portarlo anche a 4 o 5 e salire fin quando la stampa risulta allineata.by paolopa - Elettronica e meccanica
QuoteMagoKimbra Che tipo di stampante hai?? Grazie della risposta che hai fornito su questo post Comunque stò lavorando su una Hictop alluminio 3DP-11 cartesiana e il problema è l'accoppiata Radds DRV8825by paolopa - Elettronica e meccanica
girovagando sul forum ho trovato questa discussione anche se vecchia dove dice che c'è un problema di base risaputo, l'ultimo post Check the thread Radds stable I have the same problem , its because the dvr8825 is too slow for the arduino due/ firmware , it need a longer pulse or something and other things, If you are on repetier there a setting for that, if you are on ReprapFirmware Dan is tryby paolopa - Elettronica e meccanica
QuoteSicon In MK4DUO le modifiche vanno fatte nel configuration_overall perche' altrimenti se le fai in altre parti le sovrascrive di fatto non impostandole. Se puoi rifare la prova cambiando MINIMUM_STEPPER_PULSE a 2 nel configuration_overall ci togliamo il pensiero che possa essere quello il settaggio problematico (ti ringrazio comunque per le prove che stai facendo, la mia stampante con raddsby paolopa - Elettronica e meccanica
Ho fatto la prova sulla stabile mettendo il valore a 2, sotto le due stampe fatte a Pulse 0 e Pulse 2 Il risultato non cambia di una virgola risulta sempre e solo traslato sull'asse X, ruotando il pezzo controllando l'asse Y questo risulta perpendicolare alla riga. le due stampe sono uguali non cambia nulla, io ho cambiato il valore solo sul file "configuration_feature" salvato il tutto e cariby paolopa - Elettronica e meccanica
QuoteSicon Ma nel codice della 4.3.2 hai sempre messo quel parametro degli step pulse a 2 per fare questa prova? Sinceramente no, avevo capito che sulla stabile non servisse, e servisse solo sulla dev. Se riesco proverò stasera.by paolopa - Elettronica e meccanica
All'ora, stamattina ho avuto un'oretta di tempo per ricontrollare il tutto e provare a fare Delle stampe di prova con la 4.3.2stabile e riscontro che anche se lieve ci sono ancora dei problemi di allineamento delle strutture gli spostamenti non sono regolari. Il classico cubetto di prova risulta anche se in maniera poco percettibile traslato sull'asse X in maniera regolare, ora il cubetto è 20x10by paolopa - Elettronica e meccanica