Hallo zusammen, vor einiger Zeit habe ich OctoPrint implementiert alles hat geklappt auch mit dem RADDS-Display war alles gut, doch nach einiger Zeit ist die Anzeige am Display komisch geworden, ich hoffe man kann das Problem im Video-Link oder Foto erkennen. Clip mit Display Woran könnte dieses flackern liegen ? Danke im vorausvon Murix - Projekte
Grüß Dich Alex, Super Drucker mit tollen Ideen und Top Umsetzung. Ich bin grade in der Planungsphase, und so ein Z-Riemen und Servo mit Getriebe im neuen Drucker würde sich bestimmt gut machen. Vorteile liegen ja auf der Hand, die Nachteile halten sich in Grenzen... Grüße Murixvon Murix - Projekte
und weiter gehts.... Ein Problem das besonders beim schnellen Druck von PLA auftrat waren die ab und zu auftretenden Schrittverluste am Extruder sowie kurze Aussetzer beim Fördern bis hin zur Verstopfungen... Ursachen beim schnellen Druck von PLA ist der E3d-Lite einfach an seine Grenzen gestoßen der Billig-Extruder (mehr brauche ich nicht sagen denk ich) Fvon Murix - Projekte
Als nächstes möchte ich Euch die Innenraum Beleuchtung vorstellen. Diese besteht aus einer CREE MK-R H4 auf Star-Platine, welche indirekt an das 12-Volt-Netzteil angeschlossen ist, das Ein- und Ausschalten übernimmt ein kleiner Bewegungsmelder der außen an der Vitrine angebracht worden ist. Die Leitungen müssen natürlich noch schön verlegt werden aber das Licht ist einfach Super wirktvon Murix - Projekte
Hallo Niko, die Vitrine (Detolf) hat folgende Maße Breite innen: 395 mm Tiefe: 335 mm Höhe: 163 cm Nebenbei: Der Druckraum hat ∅180 mm x 230 mm Höhe Grüße Murixvon Murix - Projekte
Hallo Drucker Freunde, Ich möchte Euch hier noch einige weitere Veränderungen am Drucker vorstellen... Damit der Drucker mit der Zeit auch nicht verstaubt hat der Delta jetzt eine Umhausung bekommen (Clip) Die Deltas sind ja von Haus aus nicht besonders laut, trotzdem ist Drucker jetzt nochmal deutlich Geräuschärmer geworden Ein Fach für Filamentrollen darf natürlich nicht Fehlen...von Murix - Projekte
Hallo Graves, ist stimme meinen Vorredner 100% zu mit DesignSpark Mechanical machst du echt nix falsch im Gegenteil Grüße Murixvon Murix - Software
Hallo liebe Drucker, der Murixcube läuft ja schon eine ganze Weile ganz gut, und trotzdem wollte ich Euch die letzte Änderung nicht vorenthalten. Leider musste ich nach und nach Feststellen daß die Idee der Kraftübertragung an der Z-Achse mittels Umlenkung über einen O-Ring doch nicht so toll war da einfach zu viel Schlupf auftrat, (Wurstnase, Edwin hatten eben schon Recht) Dabei war auch fevon Murix - Projekte
Hallo Vexx01, erst mal sorry für die späte reaktion, leider kenne ich mich mit der Marlin Sofware überhaupt nicht aus.... für Deine Problem-Beschreibung könnte die Anleitung von Protoprinter jedoch hilfreich sein, am besen mal dort einlesen, wenn dann noch etwas unklar sein sollte noch mal melden. Grüße Murixvon Murix - Projekte
Hallo zusammen, es folgt ein Beispiel wie 3D-Drucker im Alltag uns das Leben erleichtern können Leider musste ich feststellen daß der Dämpfer an meinem Fortbewegungsmittel seinen Druck nicht mehr hielt sprich undicht geworden ist und zur Reparatur eingeschickt werden musste. So ein Seiss dachte ich mir und das grade jetzt wo es langsam wärmer wird... Naja da eine Reparatur schnell mal 2 Wochevon Murix - Projekte
Hallo Sobo, könntest Du mir noch 2 m PFA zu der laufenden Bestellung 5 M sw PTFE-Schlauch dazu packen... ..? 2.te Überweisung (PPal) folgt dann... Gruß Murixvon Murix - Schwarzes Brett
@Protoprinter Danke sehr für den Super-Feedback.... Wie angekündigt wurde der Verüterli noch aufgezogen.... besten Dank nochmal an Dolphhund Super Teil Hier in Action.... Die Temperaturschwankungen am Heizblock liegen nach dem Aufziehen der Silikonhaube (also wenn man jetzt nicht sehr schnell druckt) bei ca. plus minus 0,4´C vorher lag diese bei über plus minus 2,5´C hier noch ein bevon Murix - Projekte
Quotewindiesel Hallo, sieht gut aus, was du da gemacht hast. QuoteMurix Hallo Kevin, Dankeschön meine Antworten su wie weit hast du denn den PTFE schlach durch gesteckt? Der Inliner hat eine Länge von 25mm der Heatbreak selbst ist 28mm lang und bist du dir sicher mit den 25%? mein Tabellen buch sagt zu Titan 15,5 und wiki sagt 22 W/mK und V2A ist im Wiki mit 15W/mK angegeben.von Murix - Projekte
Hallo Dolphhund, hast Du meine PN ? Grüße Murixvon Murix - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo zusammen, es folgt kleines Update.... Leider musste ich nach und nach feststellen daß der Delta-Drucker noch lange nicht perfekt lief und noch an manchen Ecken dringend Optimiert werden musste. Am meisten machte mir jedoch das folgende Problem zum schaffen. Besonders während dem Druck von größeren PLA-Teilen kam es am Extruder leider doch wiederholt zu Schrittverlusten gefolgt von Düsevon Murix - Projekte
Hallo zusammen, seit letzter Woche habe ich auch eine 0,4er Mafa-Düse im Einsatz und ich habe das Gefüh daßl PLA sich leichter durchdrücken lässt.... Grüße Murixvon Murix - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
5 Meter Schwarz Gruß Murixvon Murix - Schwarzes Brett
Hallo zusammen, den 3D-Virus habe erst seit Anfang letzten Jahres... Habe in dieser Zeit bereits 3 Drucker gebaut. 1x modifizierter Sparkcube (links) 1 x Murixcube ein Corexy mit Uni-Body als Eigen-Konstruktion (rechts im Bild) 1 x Delta Drucker ähnlich Kossel Mini aber kein Bausatz o.ä. (Ist noch nicht ganz fertig....) Alle Projekte waren super spannend wie lehrreich.... Malvon Murix - Allgemeines
Hallo Alex, danke anbei die Speed Angaben im Simplfy und ein kleines Video Grüße Murixvon Murix - Projekte
Und ist der Drucker einmal Kalibriert kann der Druck nach dem Einstellen vom Düsenabstand zum Heizbett endlich starten, die ersten Testwürfel waren nicht schlecht, und nach ein paar kleinen Anpassungen wurde auch richtig gedruckt. Bei längeren Drucken musste ich leider feststellen das der Kauf eines E3D-Clones aus der Bucht doch keine so gute Idee war, denn mit der Zeit klemmte das Filamentvon Murix - Projekte
Ich muss schon sagen einen Delta zu Kalibrieren hätte Ich mir nicht so schwer vorgestellt... Da kann man als Neuling auch ganz schnell mal an seine Grenzen stoßen. Im Nachhinein weiß ich warum ich mir hier so schwer getan habe, es lag hauptsächlich an dem genannten mechanischen Fehlern die voraus gegangen waren, und wohl auch daran dass Delta Kinematik für mich absolutes Neuland war... Sind dvon Murix - Projekte
Nach dem Vermessen aller Rods mussten leider zwei Stück gekürzt werden dafür wurden sie mit einem 4mm Cabon-Stab der genau dem Innen-Durchmesser entspricht verstärkt. Beim Kleben wurden die Drehgelenke mit den Augen in eine Aufnahme mit 2 Passstiften aufgesteckt (siehe Foto) nur so ist sichergestellt daß alle Rods genau gleich lang werden. Die oben in diesem Beitrag dargestellte Methodevon Murix - Projekte
Als nächstes steht das Einrichten der Endstops so wie die Kalibrierung der Verfahrwege am Effector an... hier zu war die Anleitung von Protoprinter sehr hilfreich Auf Empfehlung von Toolson habe ich mir (zum Glück) eine Messuhr gegönnt... Im Verlauf der ersten Messungen musste ich leider feststellen daß die Mechanik noch Fehlerhaft ist... tja das nennt man dann wohl Lehrgeld Eine der Svon Murix - Projekte
Damit das Gewinde für das Pushfit nicht in den Effector aus PLA geschnitten werden muss, wo es dann später nur heraus gerissen werden könnte z.B. wenn die Düse verstopft o.ä. wurde dieser auf der Oberseite durch eine kleine Alu-Platte verstärkt....von Murix - Projekte
Als nächstes wurde das Hotend (E3D-Klon) mit PLA-Kühlung montiert und verkabelt, die Halter dafür stammen aus dem Thingi.... Hotend Kühlung und 2x PLA-Fan bestehen aus 30mm Lüfter...von Murix - Projekte
Ok es geht weiter... Am Heizbett wurden drei 40W-Heizpatronen eingesetzt und die Anschlussleitungen parallel in zwei Stränge gelötet, die über zwei Bürstenstecker (mit Goldkontakten) auch einfach zum Abklemmen sind. Die Heizpunkte wurden zusätzlich mit Isolierkappen aus ABS abgedeckt welche mit hitzebeständigem Silikon aufgeklebt worden sind (das Silikon hat auch den Vorteil das es beim Isolievon Murix - Projekte
Hallo zusammen, nachdem ich herausgefunden gefunden hab, daß die Opto-Endstopps auf dem RADDS nicht laufen (danke nochmals Axel), wurden mechanische Endschalter verbaut. Anschließend konnte der Höhenversatz als Offset zu den X-Y-Z Endstops ermittelt bzw. ausgemessen werden, welche dann als Stepps/mm eingegeben werden müssen. obwohl Rodlänge und der Deltaradius im Repetier eigentlich stimmtevon Murix - Projekte
"Invert enable signal" Danke Mr. Beta genau wegen dem haben sich die Achsen nicht bewegt es kann weiter gehen.....von Murix - Projekte
Folgenden Darstellung zu den Raps habe ich finden können... Da ich die Motoren identisch (wie am Murixcube) an DRV8825 oder Pololu aufgelegt sind, werde ich diese entsprechend der Darstellung ändern und probieren.... Quelle Leider bin ich mit den Opto-Endstopps nicht weit gekommen es seint so dass es wohl gehen müsste...von Murix - Projekte
Nach dem die Endstopps und Motoren so wie das Netzteil mit dem Board verdrahtet worden sind, konnte das RADDS auch mit Repetier Host verbunden werden. Leider bin ich auf 2 Probleme gestoßen Problem 1 Die Raps-Stepper sind aufgesteckt und am Board ist an X-Y-Z 128 Stepps gejumpert... Gleich beim Einschalten vom Netzteil werden die Achsen auch angesteuert, lassen sich aber überhaupt nicht bewegvon Murix - Projekte