Hallo Gemeinde, seit ca. 3 Jahren Besitzer eines K8200 und seit ca. einem Jahr den zweiten stark modifizierten im Keller, bin ich immer noch begeistert und zufrieden mit dem Velle. Aber: Bei kleinen Teilen reicht mir inzwischen die Druckqualität nicht und die Geschwindigkeit könnte auch höher sein. Nun habe ich durch Zufall den NexD1 auf Kickstarter entdeckt und überlege neue Wege zu gehen. (Zumvon stefan8200 - Projekte
Hallo Don, Ja, genau so siehts aus. Ich konnte mich noch an deinen Beitrag erinnern. Jedoch hab ich es damals schon nicht verstanden. Ich denke wenn man eine stark schräg hängende Düse hat, wie auf deinen Bildern, ok, lass ich gelten. Aber wenn man die Schräge mit bloßen Auge nicht sieht, kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das so große Auswirkungen hat. Aber ich werde es auf jeden Fall kontvon stefan8200 - Projekte
Hallo zusammen, Habe das Problem mit den Schrittverlusten auf der Z-Achse in den Griff bekommen. Zunächst die Unter-/Übersetzung (ich weiß immer nicht, was richtig ist!) geändert (Bild Z-Achse). Da war das Problem fast behoben, aber noch nicht ganz. Dann habe ich den Tip von BerndJM aufgegriffen (mit dem Motor ständig unter Strom setzen), und ab da war alles ok. Danke nochmal dafür. Nun habe icvon stefan8200 - Projekte
Hallo zusammen, @ maudo Danke, eigentlich plane ich noch einen 2ten Extruder mit 0.3mm Düse (für filigrane Teile) neben dem jetzigen. Ist schon alles zum Umschalten vorbereitet. Der inaktive Extruder wird dann über ein Scharnier nicht hinten geklappt. Habe alle Werte auf Minimum probiert, leider ohne Erfolg. @Rebecca Eigentlich sind die Spindeln von einem deutschen Versand. Wo der die her bezvon stefan8200 - Projekte
Hallo Oliver, ja, die Kugelspindeln laufen schon ziemlich schwer in ihrem Fett. Nicht zu vergleichen mit einer Mutter auf einer Gewindestange. Aber beide Spindeln waren von Anfang an so. Deine Treiber hast du ganz schön hoch eingestellt. Ich meine in der Anleitung gelesen zu haben, dass 0,55V das Maximum sein sollte. Vielleicht habe ich auch meinen kleinen Riemen zu stramm. Bei den GT2 Format habvon stefan8200 - Projekte
Hallo Bernd, obwohl ich zwischendurch (glaube ich) das Problem erörtert habe, ist dies eine gute Idee. Dass werde ich nochmal probieren. Ich habe inzwischen den Z-Arm abgebaut und den Riemen abgespannt, und mit nur einer Spindel habe ich keine Schrittverluste mehr. Also werde ich wahrscheinlich eine höhere Untersetzung vom Motor zur Spindel brauchen (aktuell 1:2), damit er mehr Power bekommt.von stefan8200 - Projekte
Hallo, danke erstmal für eure spontanen Antworten. ja Oliver, deine Rechnung ist richtig und meine Einstellungen auch. Bei DRV8825 auf 2560 und beim 4988 auf 1280. Das Problem liegt beim Start des Motors. Wenn ich per Hand 10mm fahre, sehe ich wie die Spindelachse genau 2x rotiert und die Z-Achse fährt 10mm hoch. Wenn ich 10mal auf 1mm drücke, kommt am Ende nur ca. 1,8 Umdrehungen raus und die Z-von stefan8200 - Projekte
By the way... weiß jemand was man hier einstellen kann (Configuration.h)? #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1200,1200,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. Der Wert für die Z-Achse ist ziemlich niedrig. Kann es vielleicht sein, dass ich dadurch beim Beschleunigen Schritte vevon stefan8200 - Projekte
Nochmal ich, habe gerade versucht das mathematisch anzugehen. Vielleicht habe ich ja einen Denkfehler: Meine Spindel ist eine Standardspindel 1605. Bedeutet 5mm Steigung pro Umdrehung. Wenn ich 0,1 mm Steigung erreichen will, müsste ich 360°/50= 7,2° drehen. Meine Riemenuntersetzung (aus Bild druck2 oben) hat genau 1:2, da 20 und 40 Zähne GT2-Pulleys verbaut. Somit muss der Motor das doppelte 14von stefan8200 - Projekte
Verdammt, wenn man versucht auf dem Handy zu tippen... Also weiter im Text: Ich habe nun alle meine vorhandenen Varianten der Pololus ausprobiert. Die originalen, die DRV8825, mit und ohne Decay-Brücke. Alles das selbe Ergebnis. Wenn ich im Handmodus 0,1mm Schritte fahre, kommt die Gesamthöhe nicht korrekt heraus. Habe das ganze am Original-K8200 nachgemacht, und da passt es. Ich vermute nun, dvon stefan8200 - Projekte
Hallo Oliver, Diese Variante kannte ich noch nicht, aber ist ja nix grossartig anders als das Original. Zu meinem Problem: Ja den Faktor hatte ich schon angepasst in der Firmware. Und auf langen Z-Fahrten passen auch die Höhen. Ich habe nun alle meine vorhandenen Variantenvon stefan8200 - Projekte
Nachtrag: Beim Schreiben des Beitrags zuvor ist mir eine Idee gekommen: Bin mal 20mm mit 0.1mm Schritten in Handbetrieb gefahren und siehe da, die Verluste waren noch größer! Am Ende war die Gesamthöhe nur noch ca. 10mm. Das heißt bei jedem Start verliert der Treiber Schritte. Dann fiel mir das Thema mit der Decay-Brücke ein und dies werde ich jetzt probieren. Ich werde das Ergebnis berichten...von stefan8200 - Projekte
Hallo Gemeinde, bin schon seit Jahren stiller Mitleser und will mich jetzt auch outen. Habe soeben meinen modifizierten zweiten K8200 (Druckbereich 300x200x300, Bild druck1) fast fertiggestellt. Die Z-Achse ist mit 2 Spindeln über einen großen T5-Riemen verbunden, und aufgrund des etwas höheren Kraftaufwands habe ich einen zusätzlichen Riemenantrieb (Bild druck2) eingefügt. Den Abgleich in Marlinvon stefan8200 - Projekte