Hat jemand die gleiche Erfahrung mit hoeherer Motorspannung gemacht?by lutz_dd - Elektrik & Elektronik
... und mit 12V ist das Abschalten erstmal nicht mehr aufgetreten :-o Viele Gruesse, Lutzby lutz_dd - Elektrik & Elektronik
Mach jetzt erstmal mit 12V weiter ...by lutz_dd - Elektrik & Elektronik
Ich benutze ein FabScanShield auf RadioFaro (3.3V AVR = VIO @ Stepstick) bis gestern mit 2xSilentStepStick (xy, Vr=1.4V) und 1xA988 (z) ... funktioniert mit 12V ohne Probleme. - Seit 30 Minuten ist der Treiber der z-Achse auch ein SilentStepStick (Vr=1.3V). - VM auf 24 erhoeht - Module mit den kleinen Kuehlkoerpern versehen und darueber ein 40mm Luefter. - Oberflaechentemperatur der Module caby lutz_dd - Elektrik & Elektronik
Ohne Luefter bleiben die Stromwerte im "idle" konstant ... und die Verlustleistung steigt, wie zu erwarten, linear an. Nach Modul-Ringtausch/Austausch und Nachloeten einer kalten Loetstelle am Y-Modul geht jetzt alles ... auch das Umschalten von MS=CFG1. Da sind wohl ein paar Herausforderung gleichzeitig aufgetreten. Gruss Lutzby lutz_dd - Elektrik & Elektronik
Ich hab ein FabScanShield auf RadioFaro. - CFG1@Module=Pin MS @ FabScanShield. - Modul-Pins CFG2 & CFG3 hab ich entfernt. - Pin MS kann ich vom PC aus umsteuern. Die (geloeschten) Stromwerte waren Gesamtstromaufnahme des Shields *inklusive* Luefter. Durch den Luefter ging der Strom mit steigender Spannung auch hoch. Das ControllerBoard (3.3V) wird ueber den Regler im USB-Chip versorgt.by lutz_dd - Elektrik & Elektronik
Kommentar Stromwerte geloescht ... da Luefter gemessen.by lutz_dd - Elektrik & Elektronik
Muss mir jetzt keine Gedanken mehr machen, wie ich eine leise Kuehlung bereitstelle ... nach update_3 muss ich mir doch Gedanken machen. Vormittags ein Modul verkehrt eingesteckt ... ergibt sofort ein schoenes 3.3V Controllerboard Ausstellungsstueck ... und das ganze ohne Rauchzeichen. Jetzt bei 1A_rms mal das Pin CFG1 von 0 auf 1 geschaltet. Im 5A Netzteil klickerte kurz das Relais fuer den Auby lutz_dd - Elektrik & Elektronik
Danke Jörg ... bekommt langsam ein Bild fuer mich. Das Calculation Sheet ist mir bisher entgangen. Ich komm langsam ins Gruebeln, welchen Weg die "recirculation currents" nehmen, wenn Rdson=0.8Ohm und ein Strom > 0.9A eingestellt wird ... dh. MOSFET oder DrnSrc/Bulk-Diode. Mit 12V & Luefter und weiterhin VREF=0.53V bleibt jetzt die Temperatur bei ca. 40degC auf der Kuehlkoerperoberflaechby lutz_dd - Elektrik & Elektronik
(etwas off-topic) War gestern im Globus-Baumarkt (DD-Nord) und es gab 2.50m Coaxis 27.5mm AluProfil ... ca 30Euro, wenn ich mich recht erinnere.by lutz_dd - Projekte
... aber gleichzeitig sinkt normalerweise die ON-Zeit im Stromchopper.by lutz_dd - Elektrik & Elektronik
IMHO ... die Termindiskussion lenkt ab. --- Ich hab 4 Module entsprechend SilentStepStick-TMC2100_v10.pdf (schwarzes PCB, §v-5V) die zwar noch "steppen" ... mit VREF=0.53V aber ... 80degC schnell (<60sek) erreichen, trotz der zusaetzlichen kleinen Kuehlkoerper. ... eine Abhaengigkeit der Verlustleistung zum Steppermotor haben ([email protected], 1.8mH vs. 42BYGH1861A-C @ 2Ohm, 2mHby lutz_dd - Elektrik & Elektronik
@helijoy Hat sich das thermische Verhalten des Treibers nach dem Messstress geaendert? Gruss Lutzby lutz_dd - Elektrik & Elektronik
For me as of today ... topic accomplished PS. The crosstalk from the motor wires to the endstop wire in the same bundle is the root cause. Just for negative step values the firmware evluates the end stop (weak pullup, grounded when active). This topic topic describes the crosstalk issue and solution.by lutz_dd - General
Thank you folks for your help. It seems to be the firmware. The attached simple firmware let the motor spin CW / CCW with no step loss (0.3millisec step period, no ramping).by lutz_dd - General
It's having a simple logarithmic ramp starting with 60.0x1ms, going down to 1.0x1ms over 128 steps and vice versa for stopping the motor. A full rotation takes about 8secs at 16x microstepping (6400 steps for one rotation). much slower (5 millisec) ... no difference, step loss just in one direction twice the speed (500usec) ... no difference, step loss just in one direction The standalone motorby lutz_dd - General
Running at 0.4A has the same issue ... need to lower the current down to 0.25A to have step errors in both directions. Without additional cooling it is hard to run the boards for a longer time. Short test (until thermal protection has turned off) using 2.2A coil current did not show a change of the described behavior (direction dependency). Standalone motor ... please see lower left section ofby lutz_dd - General
The Setup ... just the empty slider is moving (not the entire axis with the motor).by lutz_dd - General
Holding torque (0.8A coil current) does not allow me to move the slider by hand. And in this context I would expect issues in both directions. The slider runs smooth enough (I think) ... the bushings are not that tight after stress test has been applied.by lutz_dd - General
It smells like firmware ... applying +6400 steps runs smooth while -6400 steps runs with sparkles. If the connector is flipped the direction of the slider changes, but the firmware keeps running smooth while doing executing +6400 and the -6400 still comes with the sparkles. But ... it does not really match to the standalone-motor setup (even a stress test running 50usec step period did not showby lutz_dd - General
Have replaced the A4988 board by a 2nd board with 1000uF decoupling cap attached ... no improvementsby lutz_dd - General
I have surprising direction dependent step loss ... setup is Arduino clone w/ own stepper firmware A4988 Pololu with R4 shorted using 16x microstepping sitting on FabScanShield @ 24V power supply 42STH38-1684MB-12 stepper motor (0.9deg, 33Ncm) @ 0.8A coil current ... holding torque is high enough to hold the slider at the position even when I try to move it by hand. running a simple router axisby lutz_dd - General
Hallo, hab noch 3x DirektDelta-Motorhalterungen (siehe auch Bild) fuer "Nema-17" und "Nema-17 mit Planetengetriebe" kostenlos in Dresden (DD-Buehlau, Schauburg + 15km ) abzugeben ... bring ich vorbei - kost nix, deshalb Reichenweiteneinschraenkung PLA (orange) Bohrungen fuer Schrittmotor "NEMA-17" bzw. "NEMA-17 mit Planetengetriebe 5,18:1" Nur fuer Experimente sinnvoll, da der 3D-Druck einen Winby lutz_dd - Schwarzes Brett
Python Programm in RepetierHost eingebunden (python "\gcode_calib.py"). Grundeinstellung ist jetzt ueberschreiben der generierten GCode-Datei (und es wurde noch ein Fehlstelle korrigiert). Damit wird schlussendlich im RepetierHost auch gleich das modifizierte File geladen ... fertig zum Druck.by lutz_dd - Software
@ronaldofpv .... die angesprochen Winkelkompensation kann ich aber leider nicht finden. Muesste ja mit 0.95 F > 0.93 drin sein. @vinmicgra ... Falls die Einstellungen in der Firmware sind, ist fuer mich nur der Weg ueber die USB-Schnittstelle interessant (zB. wie fuer meine Schrittmotorkorrektur "M92 Z768"). @lutz_dd ... RepetierHost - DruckerEinstellungen/Erweitert ... mal versuchen dby lutz_dd - Software
Ich hab mal mein setup ueberprueft ... *** Drucker *********** K8200 ... Kauf April 2014 *** Software *************** RepetierHost V0.95F (lt. Window Kopfzeile) *** Firmware (lt. log-Fenster im Repetier-Host) ********* 18:35:43.213 : Marlin 1.0.0 18:35:43.213 : echo: Last Updated: 2013-03-08 | Author: VELLEMAN - GELOEN 18:35:43.213 : echo: Free Memory: 5530 PlannerBufferBytes: 1232 ... 18:35:43.by lutz_dd - Software
winkelGesamt.jpg ... bei der Gesamtansicht nicht von der Parallaxe durch das (Nah-) Fotografieren mit dem Tablett irritieren lassen. Die Schenkel sind gerade und fast rechtwinklig. Es ist ein sehr irrefuehrendes Gesamtbild. winkelVonOben.jpg ... hoffentlich kann man die Verschiebung der beiden Schenkelspitze zueinander erkennen. Es ist etwas unscharf. Jeder Schenkel ist an der Spitze WxL=6mmx4mmby lutz_dd - Software
@Zopf .... Vorverzerrung hab ich gerade fertig fuer den GCode. Das Korrigieren der Koordinaten beim STL Erzeugen in FreeCAD ist aber wirklich die bessere Loesung ... da kann ich auch gleich den Lochdurchmesser korrigieren. Mir gefaellt es in keiner Weise, dass ich fuer Loecher nicht einfach das Sollmass verwenden kann. @Zizibee ... das Grunduebel ist mein Anschlagwinkel, den ich damals beim Bauby lutz_dd - Software
Die Wellen neu ausrichten ist eigentlich auch meine Preferenz, aber das Justieren auf 0.05Grad genau halte ich ohne mechanischen Aufwand (Halterung, Winkelmesser) nicht zuverlaessig machbar. Das Loesen und wieder Festziehen der Schrauben liegt schon im Bereich meines aktuellen Fehlers. Deshalb ist auch wiederholtes Drucken nach einer Justage und Messen aus meiner Sicht nicht zuverlaessig/stabil gby lutz_dd - Software
Followup for completeness ... the reported (one week ago) 0.4mm error comes from XY angle error (about 0.2deg) of my K8200 3D printer.by lutz_dd - Delta Machines