Ich habe den Monitor nun wie empfohlen auf NL&CR mit 115200 Baud gestellt und mitlaufen lassen während ich zum einen die Board-Infos abgerufen habe und anschließend versucht habe die FW zu flashen. In beiden Fällen hat der Monitor genau gar nichts angezeigt. Aber wie kann das denn sein, die Board-Infos wurden ja übermittelt, wieso sehe ich davon nichts im Monitor?!? Gruß, Chrisvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
OK, da ich keine Verbindung herstellen kann bleiben die beiden LEDs bei mir logischerweise aus. Sonst meldet sich da beim 'hochfahren' des Boards gar nix an LEDs? Den Portmonitor habe ich auch mal offen gehabt, da hat er nix angezeigt. Allerdings bin ich mir nicht sicher auf welche Baudrate der eingestellt war, werde ich gleich mal testen.von wbR80 - Elektrik & Elektronik
Moin Fridi, das habe ich leider bereits alles hinter mir. Ich habe wie gesagt an verschiedenen USB-Ports und unterschiedlichen Systemen getestet, immer mit dem selben Ergebnis. Auch die Portnummer habe ich verändert, von COM3 auf COM4 und COM10 aber das Board verhält sich immer gleich. Hast du zufällig darauf geachtet welche LEDs an deinem Board geleuchtet haben, als Du keine Verbindung herstelvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Hi, ja Repetier Server-Dienst ist beendet und der Host läuft auch nicht, trotzdem keine Verbindung In älteren Beiträgen und dem Wiki habe ich gelesen, dass die USB2Serial Firmware neu geflasht werden kann, aber ich bekomme das Board nicht mal wie beschrieben in den DFU-Mode. Ich fürchte ich komme hier nicht weiter, hat noch jemand eine Idee bevor ich das gute Stück einschicke? Gruß, Chrisvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Leider keine Änderung.von wbR80 - Elektrik & Elektronik
Hallo zusammen, mein neues Rumba ist gestern angekommen. Nachdem ich alles verkabelt habe startet das Board mit vorinstalliertem Marlin 1.1.0. Nun wollte ich mich an ein Update der FW machen, also USB-Verbindung hergestellt, Treiber installiert und die Arduino Entwicklungsumgebung installiert, soweit so gut. Das Board wird von Windows USB-seitig erkannt und ich kann unter der Arduino Entwicklungvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Hatte ich auch schon auf dem Schirm, nur ist mir auch hier noch nicht ganz klar wie sich das feinere Stepping genau auswirkt. Ich vermute bzw. erwarte einen ruhigeren Lauf der Motoren, aber ist das 'alles' ?von wbR80 - Elektrik & Elektronik
Da ich zu den Ungeduldigen gehöre habe ich jetzt ein RUMBA incl. 8825ern aus Deutschland bestellt. Kommt mit etwas Glück noch diese Woche an Vielen Dank nochmals an alle für eure Hilfe! Beste Grüße, Chrisvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Der verlinkte Verkäufer kommt mir bekannt vor, das ist ein Account von Geeetech. Die Preise dort sind wirklich nicht schlecht, aber die Lieferzeiten sind nix für ungeduldige. Wie sind denn eure Erfahrungen mit geeetech falls vorhanden? Ich bin da vielleicht etwas vorbelastet aufgrund des in meinem Fall enttäuschenden Supports in deren Forum. Gruß Chrisvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Danke, das ist doch ne Aussage. Nach einigem querlesen tendierte ich bisher schon zum RUMBA, die Sache mit dem schwächeren µC hat mich jedoch etwas verunsichert. Danke für die Aufklärung! Ich denke hier werde ich zuschlagen, kennt jemand eine gute Bezugsquelle? Bei den Preisunterschieden von über 100% wird doch bestimmt auch viel Schrott verkauft, oder? Gruß, Chrisvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Danke euch für die Hinweise, jetzt bin ich aber etwas verwirrt Nach allem was ich bisher gelesen habe würde meine Wahl aktuell auf ein RUMBA Board fallen, was ich noch nicht verstehe ist welche Nachteile der Rückschritt auf einen 8bit µC mit sich bringt und wie sich das hinterher für mich bemerkbar macht. Wird dadurch die maximale Druckgeschwindigkeit limitiert oder wie wirkt sich das? Danke fvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Es geht um einen i3-Clon von Geeetech, genau genommen den i3 M201, wobei das Hotend bereits raus geflogen ist. Ich will damit maximal 2 Extruder + die 4 üblichen Motoren + Heatbed ansteuern. Heatbed und Hotend werden dabei mit 24V versorgt. Welche Nachteile hat denn RAMPS/Mega Combo gegenüber RADDS/DUE und wie wirkt sich das aus? Vom Preis her ist da tatsächlich ein Unterschied, aber wenn eine Rvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Quotebianchifan Erste Anlaufadresse dafür ist das zugehörige Forum, da die Firmware leider nicht offen zugänglich ist. Das ist ja ein Grund wieso ich das Board gerne tauschen möchte. Das Herstellerforum habe ich bereits kontaktiert und hier wurde mir bestätigt, dass die eingesetzte Firmware nicht ganz sauber ist. Beim Z-Homing fährt er mir z.B. jedes mal 75 Steps über den Endstop hinweg, was sicvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Vielen Dank für die Hinweise, das RAMPS fällt dann wohl raus. Nun stehe ich aber wieder vor dem Problem, dass ich mir nicht sicher bin welche Steuerung ich mir zulegen soll. Mir fehlt es hier leider noch an Erfahrung um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Boards richtig einschätzen zu können, ich hoffe ihr 'alten Hasen' könnt mir helfen hier keine Fehlentscheidung zu treffen. Wichtig wärevon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Hallo zusammen, nachdem mir mein GTM32-Board schon so einiges Kopfzerbrechen bereitet hat hängt sich das Board seit neustem mitten im Druck sporadisch auf und muss resettet werden. Heute ist er nicht nur nach einigen Layern stehen geblieben, er hat auch noch das Hotend auf knapp 300° hochgeheizt, obwohl der Druck nur mit 230° lief. Also Schluss mit lustig, jetzt soll was neues her. Jetzt stelvon wbR80 - Elektrik & Elektronik
Immer ein Schritt nach dem anderen, ich würde auch erst mal mit repetier weiter testen bevor du noch eine variable mit in die Gleichung bringst. Zu den Steppern, dreh die ruhig mal weiter auf. Die waren bei mir auch zu schwach, nachdem ich hier auch auf 1.1v erhöht hatte lief alles gleich viel runder. Die Kühlkörper hast du ja hoffentlich auf den Steppern kleben? Wo du den extruder montierst ivon wbR80 - Allgemeines
Dieser Layerversatz kann unterschiedliche Ursachen haben. Zuerst sollte auch an den X- und Y-Steppern die Spannung kontrolliert und ggf. angepasst werden, wie Du es bereits beim Extruder-Stepper getan hast. Die Jerk- und Beschleunigungswerte ebenfalls, evtl. sind die noch zu hoch eingestellt. Bei mir lag es daran, dass das Hotend während Reisebewegungen zu viel Material 'verloren' hat wodurch wävon wbR80 - Allgemeines
Bist Du denn sicher, dass da wirklich ne 0.5mm Düse drin ist? Wenn der Slicer glaubt die Düse hätte 0.5, in Wirklichkeit ist aber ne 0.4mm Düse verbaut, dann bekommst Du auch kein schönes Ergebnis. Ich muss zugeben, dass ich Cura nur sehr kurz verwendet habe. Beim Slic3r kannst Du angeben, wie breit eine einzelne Bahn wird.von wbR80 - Allgemeines
Was hast Du denn als Layerbreite eingestellt? Ich würde für den Anfang mal mit Layerbreite = Düsendurchmesser arbeiten. Hab grad mal nachgeschaut, ich habe X- und Y-Jerk auf 8 stehen und die Acceleration habe ich von 1000 auf 800 runtergesetzt. Amax_x und Amax_y habe ich auch auf 800 stehen, wobei die glaube ich nur bei 'Reisebewegung' zum tragen kommt, korrigiert mich bitte falls ich mich hiervon wbR80 - Allgemeines
Und wie sehen die jetzt Teile aus? Die Acceleraion und die Jerk-Werte habe ich bei mir auf jeden Fall runtersetzen müssen, ich kann dir gerne mal meine Werte durchgeben wenn ich nachgesehen habe. Für denn Slic3r gibt es unzählige Tutorials, da musste ich auch durch aber es lohnt sich auf jeden Fall genau zu wissen was man mit welcher Schraube am Slicer denn beeinflusst. Octoprint nutze ich nichvon wbR80 - Allgemeines
Da waren wir wohl gleichzeitig am schreiben ^^ Ja Du kannst das über das Display normalerweise einstellen. Bei mir unter Menü -> Printer Settings -> Motion Settings Hier kannst Du unter anderem X-Steps/mm, Y-Steps/mm, Z-Steps/mm und E-Steps/mm einstellen. E steht für Extruder. Darüber sagst Du dem Drucker, wie viele Schritte der jeweilige Motor machen muss um 1mm weit zu fahren. Was ist dvon wbR80 - Allgemeines
Na da sind wir doch auf den Weg der Besserung Jetzt auf jeden Fall mal die Extruder-Steps kalibrieren und sicherstellen, dass der Extrusions-Multiplikator auf 1 steht und damit mal ein paar Testwürfel drucken. Hast Du die Steps für x, y und z schon kalibriert? Welche Layerhöhe versuchst Du zu Drucken, welches Material bei welcher Temperatur? Die Anzahl der Perimeter und die Auswahl des Füllmuvon wbR80 - Allgemeines
Beobachte mal genau wie sich das Antriebsritzel verhält wenn es klackt. Springt das bei jedem Klack ein wenig zurück? Wenn ja dann hat der Motor nicht genug Power, blockiert und springt auf den letzten Vollschritt zurück. Hier sollte, wie Siggi schon erwähnt hat, mal die Referenzspannung am Stepper-Treiber überprüft werden. Dazu musst Du mit einem Multimeter zwischen der Einstellschraube auf demvon wbR80 - Allgemeines
Mit Unterlegscheiben habe ich anfangs auch gearbeitet um mehr Druck hinter die Feder zu bringen, hatte aber auch nicht lange Erfolg damit. Der Aufbau auf dem Bild ist an und für sich ganz einfach, zuerst musst Du ein Loch oben durch den Hebel bohren, Durchmesser ca. 3mm. Dann steckst Du eine Schraube von oben durch, die lang genug ist um durch den Hebel bis zur Bodenplatte zu reichen und schraubsvon wbR80 - Allgemeines
Hi, solche Ergebnisse hatte ich anfangs mit meinem Geeetech i3 M201 auch, schuld war bei mir am Ende die Klammer oder der Hebel am Extruder, der das Filament gegen das Ritzel drücken soll. Die Federspannung allein hat bei mir nicht ausgereicht, das Ritzel hat ständig durchgedreht und dadurch kam logischerweise viel zu wenig aus der Düse. Ich habe mir im ersten Schritt damit beholfen: Bild Leidevon wbR80 - Allgemeines
Danke für die Tips, das erleichtert einem die Auswahl etwas! Im Geeetech-Forum wurde mir mehr oder weniger bestätigt, dass es sich hierbei um ein Firmware-Problem handelt (bei mir fährt er ständig 75 steps zu weit, ist mit den alten Gewindestangen natürlich kaum aufgefallen) und mir wurde empfohlen über die configuration.h mit Z_HOME_RETRACT_MM zu arbeiten. Das ist aber ohne Zugriff auf die Datevon wbR80 - Allgemeines
Wo genau liegt der Unterschied zwischen der 8bit und der 32bit Version? Ich investiere hier gerne auch ein paar Euros mehr. Hauptsache ist, dass ich habe eine Steuerung habe, die dann a) möglichst weit verbreitet ist, denn ich werde bestimmt noch die eine oder andere Frage dazu haben b) Autobedleveling unterstütz c) von Haus aus vernünftig konstruiert ist (das Bsp mit den zu dünnen Leiterbahnenvon wbR80 - Allgemeines
Vielen Dank für das nette Angebot Minihawk, da werde ich bestimmt noch gerne drauf zurückkommen. Im nächsten Schritt wird auf jeden Fall das Board getauscht, ich bin nur noch total verunsichert worauf ich gehen soll. Da gibt's so viel Auswahl, ich muss noch viel lesen...von wbR80 - Allgemeines
Danke, leider kann man an der GEEEjunk Firmware nicht wirklich viel einstellen. Man kann zwar über das Druckermenü einige Werte ändern, aber alles was hier nicht angeboten wird ist für mich unerreichbar, da die Firmware leider nicht veröffentlicht wird. Ich hab mal mehr aus Verzweiflung heraus einen Thread im Geeetech Forum abgesetzt, mal sehen ob ich ne brauchbare Antwort erhalte, aber ich machevon wbR80 - Allgemeines
Macht nix, trotzdem Danke für die Tipps. Ich kann nicht ausschließen, dass das nicht mit den alten Gewindestangen auch schon so war. Falls die Firmware hier nach auslösen des Endstops noch ein paar Schritte weiter fahren sollte, dann hätte das mit den alten Gewinden viel weniger ausgemacht. Wahrscheinlich fällt es erst jetzt auf wo die Steigung so groß ist. Jetzt fährt er nach auslösen noch exavon wbR80 - Allgemeines