Schau dir mal diesen Schaltplan an, unter Power der Anschluss X4-3 ist +5V 5A. Die Diode D1 kann man auch auslöten, dann bekommt der Arduino nur Power vom USB und nicht von den 12V des Netzteils! Wenn es ohne Ramps funktioniert, sollte es so klappen!von destruktor - Elektrik & Elektronik
Also das muss ohne homeing funktionieren! Für wieviel Ampere sind deine Motoren ausgelegt? Hast du mal Vref an den Treibern gemessen und eingestellt. Meine Treiber haben nichtmal nen Messpunkt dafür, blos mal so am Rande erwähnt. Ist dein Versatz jetzt kleiner? Vref muss auch für jede Treibervariante anders eingestellt werden. Ein Foto bzw. die Bezugsquelle wäre hilfreich!von destruktor - Elektrik & Elektronik
Ich wollte schon immer mal nach Wien, schade wird wieder nix! Dann Druck mal was schönes...von destruktor - Elektrik & Elektronik
Das ist ne gute Idee mit dem Nachmessen nur mit dem Netzteil am Ramps. Das kann sich nämlich bei Kurzschluss auch abschalten. Nur mit dem Ramps sollte es bei 12,25V bleiben. Mann kann auch den Strom Messen! Aber bei Kurzschluss wird Dir die Messgerätesicherung kommen. Ist aber schon seltsam, das es zwei Drucke durchhält! Wie lang bzw. Was waren das für drucke? Mit Heizbett? Naja - erstmal muss dvon destruktor - Elektrik & Elektronik
Messe mal die 12V kontinuierlich beim Aufheizen des Bed. Bricht es dann unter Last ein? Wenn es dann wieder funktioniert!von destruktor - Elektrik & Elektronik
Das Kupferband hab ich da, jetzt muss mir nur mal irgendwann ne DauerdruckAluPlatte ins Haus flattern, dann ist Tiffany Zeit...von destruktor - Druck- und Heizbetten
Jo war das gleiche dilemma hier! Habe dann auch die Temperatur.cpp bearbeitet, das es funktioniert! Habe so ähnlich, den störenden Programteil auskommentiert. //if(input > (temp + 20)) { // SERIAL_PROTOCOLLNPGM("PID Autotune failed! Temperature too high"); // return; //} Also ich mach das nicht mit P sondern mit E, hehe. In Configuration.h steht da... // FIND YOUR OWN: "von destruktor - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Skeinforge is leicht, erstmal einiges abschalten und dann brauch man garnicht mehr viel verändern! Da sind lauter Reiter die ich garnicht brauche... Und ja, ich hab damit angefangen und hatte mal kurz Sicer benutzt aber bin wieder bei Skeinforge gelandet.von destruktor - Allgemeines
Ich würde jederzeit skeinforge wieder nehmen, da findet man es im "Cool" reitervon destruktor - Allgemeines
Ende gut, Alles gutvon destruktor - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Benutze mal den Prusacalculator um die Configuration.h in der Marlin Firmware anzupassen, dann nochmal flashen... Das wird schon... kommst du aus Berlin?von destruktor - Elektrik & Elektronik
Da steht die tatsächliche Reihenfolge der Schalter 1-5, aufs PCB gedruckt. Sogar auf der Pibot Shopseite ist es falsch in der Erklärung!von destruktor - Elektrik & Elektronik
EDIT: gelöscht, z funktioniert ja! hmvon destruktor - Software
Hm wie fang ich an? Also 120mm/s Drucken macht spass Die Treiber verrichten also ihren Dienst und wie zu erwarten können die Motoren mit ausreichend Strom auch schön schnell drucken. Aber einfach war das nicht! 1.Problem Ich kann es mir nicht erklären woran es liegt, aber vielleicht kann das ja einer Aufklären so soll der Treiber eingestellt werden! so musste ich den Treiber einstellen, davon destruktor - Elektrik & Elektronik
Pünktlich zum Wochenende sind sie also angekommen, die TB6600 Pibot´s... ... Dann hole ich mir mal ne Packung Pizza und dann gehts ans einbauen!von destruktor - Elektrik & Elektronik
Also ich mach dann mal da mit den Pibot´s weiter... (sind endlich angekommen ) Edit: für THB6064 steht der Fred natürlich noch zur Verfügung... Ich will was lesen hier, demnächst!von destruktor - Elektrik & Elektronik
Ich geb mal meine Erfahrung weiter, eventuell auch um sie bestätigen zu lassen. Also meine 2,5A Motoren laufen auf den Stepsticks mit 1A, also ziemlich unterbelichtet... Ewig liefen die so bei 1/16 Mikroschritt bei maximal 40mm/s feed. Aber auch in dieser geschwindigkeit hatten die Probleme einen Kreis ohne wobbler abzufahren, also nie schon rund. Jetzt habe ich mal auf 1/8 Mikroschritt runtergvon destruktor - Elektrik & Elektronik
schon gefunden, incl. poludapter +2€. Mein andere Bestellung wird erstattet, also dann werd ich wahrscheinlich die PIBOT bestellen.von destruktor - Elektrik & Elektronik
Wenn ich das so lese bin ja verunsichert EDIT: Ich sehe grad, schaut gut aus...von destruktor - Elektrik & Elektronik
Ich hab nen 24V 300W Netzteil für 18,50€ bei Ebay ersteigert (selbstabholerpreis)! Auf 27V hochgedreht und läuft im Druck bei 26,5V stabil!von destruktor - Projekte
Also ich bin kurz davor auf buy zu klicken. Die Sache ist die, ich habe 2,5A Motoren und das ist jenseits von Pololu und Stepstick. Feedrates über 40mm/s kann ich vergessen, und selbst bei weniger gibt immer wieder unschöne effekte (stottern ohne schrittverlust) stellenweise. Was meine Suche ergeben hat ist, das diese THB6064 schneller als deren Vorgänger TB6560 auf Pulse reagieren können. Einvon destruktor - Elektrik & Elektronik
Wenn du es dieses Jahr noch Entsorgst dann brauchste nächstes Jahr nur ein neues organisieren. gesundes Neues!von destruktor - Elektrik & Elektronik
Jup hat geknickt! Na dann hab ich auch gleich mal nen Controllerlüfter angeschlossen und den Strom erhöht und siehe da 150mm/s Retractspeed mit den V4 Direktantrieb kein Problem! Also ich möchte nicht Ausschließen das man den Wade mit anderen Zahnrädern und Röhrchenfilamentführung umfunktionieren kann, aber für mich läuft der V4 Original jetzt super.von destruktor - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Mir würde ja gefallen mein Androidhandy als display zu verwenden. z.B. mit nen zweiten comport per bluetooth direkt an der Firmware.von destruktor - Software
Die Haargummis sind, das es nicht so klappert beim verfahrenvon destruktor - Druck- und Heizbetten
Bild 2 ist schon eine Steigerungvon destruktor - Allgemeines
Ja genau, die Zahnräder neu drucken, mit kleinerer Untersetzung , war mein nächster Gedanke. Aufgegeben habe ich den Direktantrieb aber noch nicht! . Wenn alles andere läuft werde ich mich daran nochmal Versuchen. Ich werde mal Messen wie schnell der Wade so kann und hier Posten...von destruktor - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Oh Whatsapp, muss ich mal wieder installieren...von destruktor - Allgemeines
über einen halben meter pro Sekunde? echt?von destruktor - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien