Hello Admins, please delete my account. Thanksby LAHUWI - Administration, Announcements, Policy
Ok danke für die aufklärungby LAHUWI - Offtopic
Aber das muss man ja dann jedes mal vor dem Losdrucken wieder Überprüfen, oder?by LAHUWI - Offtopic
Guten Abend, ich hab mir den Prusa gerade etwas genauer angeschaut und ich frage mich gerade wie die Z-Achse mit 2 Motoren Gerade gehalten wird.... die ist doch sau schnell mal schräg wenn man nach dem ausschalten die Gewindestange ein wenig verdreht....by LAHUWI - Offtopic
also inkrementelle wegmessung statt absoluter?by LAHUWI - Software
Hat hier im Forum zufällig eine Ahnung für was bei der Marlin Firmware die Einstellung: #define AXIS_RELATIVE_MODES {false, false, false, false} gebraucht wird? Grüße LaHuWiby LAHUWI - Software
Also das Drucken mit 0.3mm Düse ist echt mal kompliziert aber dank einem Alten CPU Kühler und nem Ventilator funktionierts schonmal besser Wo kaufts du denn den Teflonschlauch? hab da auf Anhieb in den Shops nichts gefunden... LaHuWiby LAHUWI - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Nachdem wir bisher immer 0.5 mm Gedruckt haben, habe ich einmal eine 0.3mm Düse ausprobiert.... Der Extruder dreht nach ca 1-2 minuten schon durch, weil das Material in dem PEEK Isolator Verklebt ist. Extruder Ist eine komplette Eigenkonstruktion die ich für den 0.3mm Veruch schon oft geändert habe Hat es denn überhaupt schonmal jemand versucht/geschafft 3mm ABS Filament mit einer 0.3 mm Düseby LAHUWI - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Wir haben mal ein paar Ausdrucke auf das FR4 Heizbett gemacht und das klebt Höllisch fest Noch haben wir aber ein kleines Problem. Wie man au en Bildern Erkennen kann, bilden sich kleine Wellen au der "Aussenhaut" und Waagerechte bohrungen ziehen kleine ringe nach. Ich habe irgendwo schonmal von dem Problem gelesen, hab aber leider Keine Ahnung wie man das nennt bzw. Behebt. Wäre nett wenby LAHUWI - Mechanik
Also Auf FR4 Zu Drucken geht ja Sehr Gut Wie lange haben die bei dir ungefähr gehalten? braucht man da bei normalem Gebrauch Wöchentlich neue oder eher 1 Mal im Monat? Werde mal nachfragen ob wir die Druckplatten auch in Größer bekommen können... Grüße Sebastianby LAHUWI - Mechanik
OK, so wie das aussieht druckt ihr also alle auf eine Verzugsarmen, beheizten und mit Kapton Überklebte Oberfläche? Wie Lange hält das Kapton dann da drauf? bei manchem muss man das ja fast Wöchentlich wechseln, da es Blasen wirft und sich ablöst... Gibt es dabei noch etwas zu beachten? und was haltet ihr von diesen Dauerdruckplatten die hier manchmal auftauchen? Taugen die was? kann man da ohnby LAHUWI - Mechanik
Hast du auch einen Arduino für die Step/Dir/Ena Signale? die nanotec haben wie ich das gesehen hab keine Step/Dir Eingänge oder?by LAHUWI - Elektrik & Elektronik
@theodleif: Wiso ein Foto? gibts n Verständniss problem? muss morgen mal schaun ob ich das Zeitlich gebacken bekomm.... @theMike: gute Idee jezt müsst ich die achsen nur dazu bringen die würstchen dann auch zu drehenby LAHUWI - Mechanik
nach einer kleinen Pause melde ich mich mal wieder mit einer kleinen Frage Ich habe mithilfe von einer normalen Lochstreifen Platinen ein Heizelement gebastelt (knapp 100W), das ich mit 4 Schrauben und Wärmeleitpaste von unten an ein Alublech geschraubt habe. Nun wird das ganze mit knapp 10,5A bei 12 V erhitzt und wird ordentlich warm. Dann habe ich ein Paar Tests gemacht: ABS direkt aufs Aluby LAHUWI - Mechanik
Also der Arduino war bei uns mit 25600 steps/Umdrehung zu sehr überfordert... die endstops haben nichtmehr zuverlässig reagiert.by LAHUWI - Elektrik & Elektronik
nach langem nachdenken wird komplett alles spannungsfrei sein... der arduino wird ja per USB mit spannung versorgt...by LAHUWI - Elektrik & Elektronik
recht billige nonames.... haben kanpp 40€/Stück gekostet... genaues modell kann ich dir morgen geben... wobei wir doch nicht mit 25600 schritten/Umdrehung fahren können... verpackt der Arduino nicht aber jezt mit knap 6000 steps gehtsby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
ich kapiers nich wie ich die einstellen muss..... Aber vorhin haben wir das Problem Gelöst. Der Arduino war mit den 25600 Steps/Umdrehung überfordert und hat desshalb wohl verzögert reagiert... mit 3200 gehts jezt schon viel besser und er reagiert sofort Nutzen jezt doch Sprinter mit Prinrun... Grüße LaHuWiby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
spricht leider immernoch nur verzögert oder garnicht an :/ komischerweise reagiert der Arduino beim Inputtest programm sofort........ muss wohl an der Sprinter Firmware hängen..... was nuzt ihr so an firmware? die Teacup kapier ich irgendwie nich... und merlin bekomm ich erst garnich aufn Arduino :/ Grüße LaHuWiby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
ok. Danke für eure Hilfe. Am Montag wird getestet. LaHuWiby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
Funktioniert einwand frei! auch mit 25600Step/Umdrehung. Eine echt Gute Lösung für einen etwas größeren/schwereren RepRapby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
unsere Lösung wird sein, die Spannung für dei Motoren mittels NotausRelais zu brechen. Dankeby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
oh stimmt das hört sich gut an... wundere mich eh, das die mit Pullups arbeiten... bei meinem Privaten Projekt arbeite ich eig. auch nur mit pulldown..... danke LaHuWiby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
oops falscher threat... sorryby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
Seit gestern bewegt sich endlich unser RepRap Eigenbau das Problem ist nur das wir beim "Home" fahren die Endschalter überfahren.... angeschlossen sind diese nach diesem Schaltbild: Rein theoretisch funktionieren diese Einwandfrei (habe dies mit einem Arduino Inputtestprogramm geprüft), doch wenn wir auf home fahren, reagiert der Endschalter sehr eigenwillig. Mal hält die Achse sofort an, aberby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
Mal ne ganz andere Frage: Ist es möglich einen Notaus Taster in die Tonokip firmware bzw Ramps zu Intigrieren? Am besten so, das der Druck danach Fortgesetzt werden kann....... Hat sowas schonmal jemand versucht? Grüße Team LaHuWiby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
Da wir bei unserem Alu-Selbstbau 3D-Drucker etwas größere Motoren (Nema23; 75V; 2,8A; 1,89Nm; Trinamic QSH5718-76-28-189) benötigen und uns schon oft die Normalen Pololus abgeraucht sind, würden wir gerne Folgendes Tun: DIe signale des Ramps Boards nutzen, und mit einem externen Stepper Driver (Motion Control, MSD542) dann die Motoren Betreiben. Vom Ramps Board kommen die Signale: Step, Dir undby LAHUWI - Elektrik & Elektronik
@Wolfgang: Erstmal vielen dank für die einschätzung. gibt es denn ne möglichkeit die motoren mit einer anderen Steuerung trozdem zu nutzen, oder müssen wir uns neue Motoren beschaffen (wenn ja, welche kannst du uns empfehlen?) Grüße LaHuWiby LAHUWI - Altes Forum
Hallo Leute, Wir haben jetz nochmal ein paar Bilder unseres Druckers für euch. Es ist auch ein Bild der Kleinen Platine dabei die uns durchgeschmort ist. Außerdem haben wir hier die Motordaten unserer Schrittmotoren: QMot.eu50-0036 QSH 5718-76-28-189 Lot no: 0945070(1.001) mit der Frage ob diese Motoren wirklich verwendet werden können. Team LAHUWIby LAHUWI - Altes Forum
Hallo Leute, Unseren 3D Drucker und den Extrunder haben wir selbst entworfen (ein Bild wurde beigelegt) nachdem wir uns über den Reprap Mendel Drucker informiert hatten.Wir versuchten unseren 3D Drucker in Betrieb zu nehmen, den wir mit NEMA 17 Motoren antreiben wollen. Außerdem verwenden wir das Arduino MEGA 2560 Board und das RAMPS 1.3 Board zur Steuerung. Als wir Testweise einen Motor antreiby LAHUWI - Altes Forum