@Wurstnase Gen7 1.4.1, Repetier, Pololus.von TheZock - Mechanik
Hi. So sehe ich das vom Gefühl her auch. Die Frage ist halt wie man das systematisch angeht. An welchen "Stellschrauben" man drehen kann um dem Problem auf die Spur zu kommen. Grüße TheZockvon TheZock - Mechanik
Hi. Pulles? Meinst Du die Teile welche die Motor-Welle mit der Gewindestange verbinden? Nein, die sind stabil, aus Metal, und GUT fixiert, die habe ich nicht in Verdacht. Aber zur Sicherheit schraube ich die auch mal ab, WENN da was rutscht müsste man Spuren im Metal sehen. Grüße TheZockvon TheZock - Mechanik
Hi. Bei Schrittverlusten lag ich auch mit meiner Vermutung, daher habe ich den Motorstrom hochgedreht. Die Motoren werden nicht übermäßig warm bisher. Die Gewindestangen sind M10'er, gut gefettet. Auf den Treibern sind Kühlkörper aufgeklebt. Wobei ich gelesen habe das diese ihre Wärme eh eher nach unten ableiten. Also den Druck langsamer machen. Oder geht es hier garnicht um die Geschwindigkeitvon TheZock - Mechanik
@AlterBastler Ein bisschen Spiel haben die Achsen, aber eher wegen der flexiblen Kupplung. Das würde ein gewissen hin und her erklären, aber nicht eine kontinuierliche Abweichung. Grüße TheZockvon TheZock - Mechanik
Hi. Es geht hier ja im Detail um 2 Dinge. Die ich zusammen gekauft habe. Extruder-Mechanik und Hotend. Wenn ich das richtig sehe liegt es ja hauptsächlich am Hotend? Könnte ich das Hotend austauschen und Schrittmotor und Mechanik weiter verwenden? Welches Hotend würde passen? Oder muss ich die Mechanik mit austauschen? Welchen Extruder würdet Ihr empfehlen? Ansteuerung über Gen7 1.4.1 Board, bvon TheZock - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hi. Mein Wolfstrap hat ein seltsames Phänomen. Jeder Z-Schicht wird minimal in X und Y-Achse versetzt gedruckt. Das führt zu schrägen Objekten. In der X-Achse wesentlich stärker als in der Y-Achse. Ich drucke ein recht kleines Objekt, die Bewegung in X sowohl Y-Achse sind daher recht mittig vom Druckbett. Ich versuche es immer mit der "Bar-Clamp" vom Prusa i2. Hier habe ich das ganze auch als evon TheZock - Mechanik
@Stud54 Also meinst Du das hier das PLA im oberen Bereich zu warm wird, und deswegen verstopft. Hm. Oben sitzt ein Lüfter der die Konstruktion ganz gut runterkühlt. Ich habe sogar starke Probleme auf >200 Grad Temperatur zu kommen, Ich hab teils vor den Lüfter eine Pappe gehalten damit er wenigstens mal die Temperatur schafft. Müsste das Problem bei ABS nicht genauso auftreten? Warum kann icvon TheZock - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hi. Ich schraube immer noch an meinem Wolfstrap, und schraube nach wie vor gerne. Schönes Hobby. Nachdem ich mit meiner ersten Rolle PLA nur Probleme hatte, habe ich mir mal 2 andere Filamente in der Probiergröße bei eBay geordert. Vielleicht kommen meine Probleme ja vom Filament? Man liest so einiges. Also nach dem weißen PLA, noch einmal rose PLA von einem anderen Anbieter, und grünes ABS vonvon TheZock - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo. Ich habe hier vor mir einen Wolfstrap mit der Elektronik von Traumflug, Repetier Firmware, Repetier-Host-Anwendung, und einem dieser China-Direkt-Extruder. Ich versuche mit weißem PLA auf ein Heizbett (bzw. Glasscheiben oben drauf) zu drucken. Mit mäßigem Erfolg. Der Extruder scheint nicht immer extrudieren zu wollen. Warum auch immer. Vielleicht hat hier einer eine Idee. Wenn ich in dervon TheZock - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hi. Okay, now everthing is working fine and also the first prints are coming out. Thanks for the help! Best Regards Guidovon TheZock - Repetier
Thanks. So it's would be 7.5mm/s if 450mm/min. Seems that teacup uses mm/min. Somewhat confusing. I'd like to see repetier also using mm/min as unit, because it's what people are issuing in g-code. I read the info about minding the unit is mm/s in the configuration-docs on the webpage (http://www.repetier.com/documentation/repetier-firmware/rf-installation/) , but somehow i was not aware that ovon TheZock - Repetier
Hi. I just switched to repetier firmware and am i stuck in a configuration issue. The printer is a self built one with threaded rods. The mcu-board is a Gen7 1.4.1. #define XAXIS_STEPS_PER_MM 267 #define YAXIS_STEPS_PER_MM 267 #define ZAXIS_STEPS_PER_MM 500 I calculated these values, used them in teacup before (just multiplied with 1000 cause teacup uses steps/m not steps/mm). #define MAXvon TheZock - Repetier
@Hux Flux Das sieht nach original Pololu's aus. Den Strombegrenzer aber besser durch ausrechnen und ausmessen einstellen. Es ist nicht schwer und zumindest ich schlafe seit dem wesentlich ruhiger. Wenn ich daran denke das ich damals auch auf gut glück am Poti rumgeschraubt habe wir mir noch immer schlecht. Grüße TheZockvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Das Video habe ich zwischenzeitlich gelöscht, eher meinen ganzen Google-Account (den braucht mal leider für YouTube). Bei mir ist seit dem ich die original Pololus habe Ruhe. UND, ich würde jedem dazu raten den Strombegrenzer GENAU einzustellen, also mit ausrechnen+messen! Grüße TheZockvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Kurzer Einwurf... mit Repetier-Host funktioniert's, da RTS wohl nicht genutzt wird. Das DTR für's Reset verwendet wird habe ich auch im Pronterface-Source so gesehen. Wenn man da auf Reset drückt wird DTR kurz getooglet. Hatte micht gewundert und das im Source auf RTS geändert. Hat aber mein Problem natürlich nicht beeinflusst. RTS wurde ja so wie ich das verstanden habe genutzt da damit Avon TheZock - Software
Hi. Nach einigen experimenten bin ich jetzt soweit das ich langsam Python verstehe :-) Leider hat mir das alles nichts gebracht da es einfach nicht so funktioniert wie es in der Dokumentation steht. Sobald pronterface (bzw. printcore.py) die serielle Schnittstelle öffnet (über pyserial) wird rts auf high gesetzt. Sie betreffende Zeile: self.printer = Serial(port = self.port, baudrate = self.bvon TheZock - Software
Hi. Danke für den Tipp, klingt plausibel. Hast Du auch eine Quelle? Ich habe Ad-hoc leider nichts gefunden. Ah, ich glaube ich habe was interessantes gefunden: http://www.physicalcomputing.at/shop/article_A-1137600/Flexible-Aluminium---Kupplung-5mm_10mm.html?sessid=WVpPIDNUmpvu38DJ3Ty236AkFKs65J9F4s2XepnWTv1Tt6QB1Y1TJWZF4drBXIam&shop_param=cid%3D30%26aid%3DA-1137600%26 Mal bestellen und scvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Das Gen7 ist im Grunde schon flexibel, aber warum nicht das nutzen was auch vorhanden ist? Mit den Pololus kann man Schrittmotoren ansteuern, aber nicht nur für einen 3D-Drucker. Mir würde da z.B. ein Roboter-Arm einfallen. Mit 4 Achsen kann man da durchaus schon was machen. Man könnte auch in einem Mini-Gewächshaus die Temperatur regeln. Im Endeffekt ist's auch ein prima Türstopper und Brvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Uref = Imax x 0.4 KANN stimmen, muss aber nicht! Ich kram mal meine Doku raus, sekunde... Also, bei mir steht... Vref = (Imax x 0.7) x (8 x Rs) Imax findest Du im Datenblatt des Motors, bei mir waren es 1.68A 0.7 um nur mit 70% des maximalen Stroms zu fahren, da ansonsten der Motor zu warm wird. bei 100% steigt die Temperatur im Motor um 80 Grad Celsius was für Kunststoff schon kritisch ivon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. M8? M10. Aber ist für die Methode auch egal. Natürlich schwer zu bohren. Mein Nachbar ist Spengler, ich glaube ich frage den mal. Er macht zwar mehr in Heizung und Sanitär, aber vielleicht hat er ja eine Idee oder ein spezielles Werkzeug. Allerdings ist er eher nicht so der Feinmechaniker :-) Was den Schlauch angeht, ich hatte Probleme mit den Schlauchschellen. Der Durchmesser ist doch sehrvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Eine Frage die ich Ad-Hoc nirgends im Forum gefunden habe. Ich habe eine Wolfstrap gebaut, mit Traumflug's Gen7 Board und Teacup Firmware. Beim testen mit der Arduino-Software funktioniert alles wie es sollte. G-Code wird angenommen und ausgeführt. Wenn ich Pronterface starte und mich mit dem Board verbinde scheint Pronterface die RTS-Leitung auf High zu setzen, was für das Board ein High avon TheZock - Software
Sodele. Die original Pololus sind angekommen, wurden zwischenzeitlich fertig gelötet und eingesetzt. Resultat, alles läuft. Bei vielen Hin-/Her-Tests hat auch der Schrittmotor kein einziges mal das beschriebene Symptom gezeigt. Da der Fehler nur sporadisch aufgetreten ist, möchte ich nicht sagen, er ist WEG, aber bisher habe ich ihn nicht mehr gesehen. Alle Achsen verfahren jetzt so wie man esvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Übrigens, zum einstellen habe ich eine ganz nette Methode gefunden die bei mir wunderbar funktioniert hat. Ich habe ein Voltmeter so angeschloßen das eine Messspitze an GND geht (ich habe es hinten in einen der Netzteil-Anschlüsse reingeschoben) und die andere an einen Schraubendreher mit unisolierter Spitze. Mit dem Schraubendreher habe ich den Poti gedreht und dabei die Spannung am Schraubvon TheZock - Elektrik & Elektronik
So... 4 "original" Pololu's geordert. 21% MWSt, nicht schlecht :-) Achja, ich hab jetzt 4 Treiber von reprap.me abzugeben, jemand interesse? :-) Na jetzt bin ich gespannt wie sich das ganze mit den neuen Teilen verhält. Im Idealfall lösen sich damit alle Probleme in Luft auf. Und wenn nicht, das Jahr ist noch lang. IRGENDWANN hab ich mal nen funktionsfähigen 3D-Drucker :-Dvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Wie geschrieben war der Verfahrensweg doppelt so hoch wie angegeben, trotz richtiger Berechnungen im Vorfeld. Das erklärt sich auch ganz gut wenn etwas mit den Microstepping-Leitungen nicht stimmt. Der Pololu steuert den Schrittmotor trotz der Einstellung auf Halbschritte mit Vollschritten an. Daher dann auch der doppelte Verfahrensweg. Irgendwas stimmt mit dem Pololus nicht. Wenn ich bei gvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Nachdem mir aufgefallen ist das die Z-Achse doppelt so schnell verfährt wie konfiguriert habe ich nochmal ein paar Sachen nachgemessen. Anscheinend sind 2 der 4 Pull-Up-Widerstände welche die MS1-MS3 Leitungen der Pololus versorgen "defekt". Kommando zurück, es sind nicht die Widerstände, es sind die Pololu's. Wenn man diese tauscht, ändern sich auch die Widerstandswerte. Sehr seltsam. Kann esvon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Ich hatte jetzt mal wieder ein paar Minuten Zeit für meinen Wolfstrap. Nach dem lesen und verstehen vieler Datasheets und Dokumente bin ich aktuell wie folgt verfahren: Die Pololu's habe ich auf eine Vref von 0.47V eingestellt. Meine Motoren können max 1.68A, und Rsense ist bei den Pololus von mir 0.05Ohm. Scheint also alles recht "normal" zu sein was das angeht, da diese Werte auch in denvon TheZock - Elektrik & Elektronik
So, Mal wieder ein paar Minuten gefunden. Ich habe mal geschaut, der verwendete A4982 hat laut Datasheet nur MS1 und MS2, MS3 gibt's nicht. Ich habe den Verkäufer von meinen "Stepsticks" mal gefragt wo MS3 wohl hinführt und warum er das Teil Stepstick nennt, obwohl es vom Original-Design wohl erheblich abweicht :-/ Mit dem fest verdrahteten MS1 (immer High) kann ich aber wohl Halbschritte und Svon TheZock - Elektrik & Elektronik
Hi. Ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden und versucht das ganze an's laufen zu bringen. Leider nicht erfolgreich. Ich habe mir jetzt die Werte für Steps_Per_M ausgerechnet. X-Achse 1066666, Y-Achse 1066666, Z-Achse 2000000. Der Motor ist ein SY42STH47-1684A mit 200 Schritten pro Umdrehung. X und Y-Achse sind M10 (Steigung 1,5) und die Z-Asche ist M5 (Steigung 0,8). Das Stepping habe ich aufvon TheZock - Elektrik & Elektronik