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(RepRap en Français)
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Salut,
Je sais pas pour la carte SD, mais pour les mouvements, on dirait que ça vient des MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
Sur les anciennes versions de marlin, c'était
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
Dans la 1.1.8 on trouve a priori ça:
// Min software endstops curtail movement below minimum coordinate bounds
#define MIN_SOFTWARE_ENDS
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Grim
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
G29 puis M500 ne sert a rien de mémoire (le "palpage" n'est pas stocké dans l'EEPROM)
Il faut modifier ton "start GCODE" dans Slic3r pour refaire un G29 après le G28 (le palpage doit s'effectuer a chaque début d'impression).
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Grim
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Ton M280 est après le M84 (disable motors), donc a priori après que la buse soit placée en 0,180 (sinon, ça sert a rien de couper les moteurs!)
Cela dit, si tu veux faire une pause, tu peux surement utiliser le G4 :
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Grim
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Tu as essayé de brancher le connecteur dans l'autre sens?
Sinon, si tu es a l'aise avec le firmware de la carte, le sens de rotation peut aussi être inversé a ce niveau la
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Grim
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Une piste pourrait être la retractation non?
D'après le wiki E3D V6:
Quote
Misconfigured Retraction
Choosing slicer settings is a bit of an art and everyone has their particular preferences as to how they print. The following guidance is to help people avoid common configuration pitfalls.
A common issue is massively excessive retraction distances. In direct configurations retraction of 0.5 to 2m
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Grim
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Quotecameleon
Donc je vais vissé la buse au max sur le bloc d'aluminium, qui devrait me donner une chance de plus.
Pas trop au max quand même, prévoit une petite marge pour le serrage a chaud pour éviter les fuites
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Grim
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Dans le configuration.h de Marlin:
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
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Grim
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"Est ce que quelqu'un sait si l’EEPROM est réécrite lorsque l'on change de Firmware?"
A priori avec Marlin non.
La commande M500 enregistre les paramètres actuels dans l'EEPROM
M501 charge les paramètres de l'EEPROM en "valeur actuelles"
M502 recharge le fichier configuration.h dans l'EEPROM
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Grim
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Quote
1- La HotEnd fuit de partout lors des impressions, le plastique en arrive même à passer par le taraudage de la buse. J'aurais oublié quelque chose au montage ? Y'a-t-il un produit pour parfaire l'étanchéité ?
Tu as bien suivi la procédure et fait un serrage a chaud de ton e3d v6?
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Grim
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En gros, sans les jumpers une impulsion va faire tourner le moteur d'1 pas. Avec les jumpers : 1/128ème de pas (maximum, limité par ton polulu après).
Donc basiquement une meilleure précision, et surtout des valeurs de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT cohérente
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Grim
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Je pense que niveau Marlin, tu es bien. Par contre au niveau de ton logiciel de tranchage, tu dois pouvoir (re)préciser que tu n'as pas de plateau chauffant, ce qui devrait eliminer du gcode généré la partie "Chauffe et attente de la chauffe du plateau"
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Grim
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Juste une idée comme ça, c'est pas l'eeprom ton soucis?
Quand tu changes les valeurs du configuration.h et que tu renvoi ton marlin a l'arduino, es-tu sur qu'il charge bien ces valeurs, et pas celle de l'eeprom?
Essaye de faire un M502 après avoir modifié le configuration.h et envoyé ton firmware, cela a pour effet de recharger les valeurs "par défaut", soit celle du configuration.h
Tu peux aussi
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Grim
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Quotebertrandp
J'ai bien compris que l'on ne devait pas dépasser 80% de la taille de buse pour le paramètre Layer Height, soit dans mon cas 0.4x0.8=0.32
J'ai mis 0.2 comme valeur, quelle incidence au lieu de 0.32 ? la hauteur de ma pièce est correcte
Pour un pièce de 10mm de hauteur, tu auras 10/0.2=50 couches ou 10/0.32=31,25 couches (du coup 31 ou 32 je suis pas sur, donc trop ou pas assez ha
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Grim
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Un truc par contre me chiffonne:
Quote
Achat donc d'un Extrudeur Hexagon 1,75mm/0,4mm
Quote
Ensuite j'ai tenté l'impression du cube (layer height) 0,5 mm ci-après
Si je ne dis pas de bêtise, dans la théorie il ne faut jamais imprimer un hauteur de couche (layer height) supérieure au diamètre de sa buse.
Du coup, si tu reprends tes 4285 mais que tu règles lors du tranchage a une hauteur de couc
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Grim
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Les valeurs du configuration.h sont les valeurs "par defaut" qui sont inscrite dans l'eeprom lors du 1er lancement (ou si l'eeprom est vide), Repetier ne modifie pas ce fichier, mais directement l'eeprom.
Si tu veux retrouver les valeurs du configuration.h dans l'eeprom, il faut lancer un M502 (Revert to the default "factory settings.")
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Grim
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Je suis désolé mais je pige que dalle a ton truc.
Est-ce que, quand tu place quelque chose sous ton capteur, ta tension de SORTIE passe bien de 4.5V a 0V?
Si tes 4.5V en sortie sont constant, c'est normal que ca reste en trigger, et aucun réglages de firmware n'y fera rien!
SI ta tension en ENTREE passe de 9V a 0V c'est pareil, c'est pas normal.
Ta tension d'ENTREE doit être a 9V stable, et ta te
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Grim
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Oui, au temps pour moi, j'étais fatigué hier! Les pullups sont bien activés déjà.
Par contre.... ta tension de SORTIE passe de 9.2V a 0V ? Tu envoie 9.2V sur le pin du Z-Endstop de l'Arduino?
Si oui, j'ai bien peur que tu ne l'ai cramé, il ne faut pas envoyer plus de 5V dessus, d'où le pont diviseur!
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Grim
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QuoteOui, c'est testé, il est toujours ouvert, jamais triggered.
Quote la tension chute
La tension chute de combien a combien?
Ensuite, active tes pullups
#define ENDSTOPPULLUPS (vire le #)
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Grim
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Tu as testé la détection de ton capteur avec M119?
Si il est bien "triggered" quand il detecte une "présence" et "open" quand il y a rien, c'est bon.
Si "non", il faut inverser sa logique dans le configuration.h de Marlin
Si il ne change pas d'état qu'il y ai quelque chose devant ou pas, c'est que ton montage est foireux.
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Grim
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RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
Une idée comme ca : c'est pas la logique de détection du capteur des fois?
Que dit un M119 quand ta tête est suffisament loin du plateau? Si tu as "Z Triggered" alors ton capteur pense qu'il detecte le plateau... et ça remonte... et comme il le detecte toujours, ca continue de monter (pas certain que ça soit ça, mais ça a du sens... en un sens!)
Si c'est bien ça, il faut que tu edite la logique
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Grim
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J'ai pas regardé en details, mais dans ton startGcode, tu as bien :
G28; home all
G29; palpage
(les parties après les ";" n'ont aucune importance)
Et surtout pas de G28 après le G29 (ce qui remet a 0 le palpage effectué)
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Grim
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Je ne pense pas que le MAX_BED_POWER de Marlin change grand chose, vu que la sortie est utilisé en commande du SSR, la puissance délivrée au plateau venant de l'alim via le SSR et pas de la Ramps.
Peut-être un soucis au niveau du SSR. Quand tu arrives a tes 28° 30°C, le SSR est toujours actif ou il se coupe (en gros, vérifier que tu as toujours 12V au bed quand la temperature stagne)?
Après je
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Grim
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