Hallo, Ich hab irgendwie Mist gebaut mit meiner Marlin Konfiguration. Alles läft soweit, nur die X-Achse will nicht so. Wenn ich manuell bewege über Pfeiltasten funktioniert alles. Versuche ich aber zu homen, bewegt sich die X-Achse ca. 1cm entgegen der Nullposition (Alle Schalter sind bei Min) und bleibt dann stehen. Ist da ggf. die Geschwindigkeit zu schnell eingestellt (wo - ich bin schon evon onki - Software
Hi, I have paused my work on a Hypercube and modified something on the Marlin firmware. The problem now is when I home the X-axis the axis just moves about 1cm in the wrong direction and then it stops. When I try to move it by hand it works OK. Is it the homing speed and where can I change the homing direction? Current config is attached. Best regards Onkivon onki - Firmware - Marlin
Hallo, ich habe den Hypercube Evo mit der Linearschienen-Modifikation nachgebaut und bin immer noch auf der Suche nach einer geeigneten Dual-Hotend Halterung (E3D). Gerne auch mit Lüfterintegration. Das Problem ist die Aufnahme der Linearschinen-Version. Da hab ich bisher nichts passendes gefunden. Einen Dual-Halter hab ich mal ausgeduckt aber durch die innenliegende Z-Sensor-Halterung laden divon onki - Extruder, Hotends & verschiedene Materialien
Hallo, letztlich ist es mir egal, welches System ich verwende, solange es funktioniert. An Marlin auf dem Arduino-basierten Board (Mega2560) hat mich das ständige kompilieren und serielle übertragen gestört. Bei Marlin2 und dem LPC1768 ist die Übertragung aber mit der SD-Karte möglich, was bei meiner Anordnung praktischer ist. Smoothie hat den Charme, dass man nur die Config neu übertragen mussvon onki - Projekte
Hallo, So - ich bin einen Schritt weiter. Smoothie hat mich dann doch vergretzt. Also schnell VSCode installiert und Marlin 2-.0 mit den Dateien von BigtreeTech compiliert und auf CoreXY , TMC2130 (X/Y) und 2208 (Z, E0,E1) eingestellt. Auf die Karte und umgeflasht. Es hat auf Anhieb funktioniert. Ich muss noch wegen des Homing experimentieren (X/Y würde ich gern sensorless machen, aber das mit dvon onki - Projekte
Hi, I am having a strange issue with my Hypercube and Bigtreetech SKR V1.3 board (Smoothieware). Working on the config.txt file I was able to adjust settings for the Z-axis (direction, speed etc.). But for unknown reasons the CoreXY mode (arm_solution) is not accepted at all. Both motors are working but only in single mode. When I use the touchscreen to move x-axis one motor moves, when using Yvon onki - CoreXY Machines
Hallo, irgendwie will das Board mit Smoothieware keinen CorXY machen. Weiß der Feier warum. Ich denke ich werde wohl nicht um ein DuetWifi-Board herumkommen, auch wenn dann die ganzen Schrittmotortreiber für die Tonne sind. Oder gibt es eine Möglichkeit die Bigtreetech 32-bit Boards auf Marlin umzuflashen? Sicher - Marlin ist was die Parametrierung betrifft umständlicher, weil ich ständig neue Fvon onki - Projekte
Hallo Stefan, Das Problem ist aber, dass sich immer nur ein Motor bewegt. Es scheint als sei die Konfiguration "coreXY" ignoriert geworden zu sein. Bewege ich eine Achse läuft der eine, bewege ich die andere Achse läuft nur der andere Motor. Gruß Onkivon onki - Projekte
Hallo, hier noch die aktuelle Konfiguration von der Karte. Gruß Onkivon onki - Projekte
Hallo Stefan, ich nutze aktuell das Board hier: Das Problem ist, das ich CoreXY in der Config angegeben habe, diese Änderung wird aber offenbar komplett ignoriert. Andere Änderungen dagegen schon. Sinn von der Einstellung CoreXY ist ja das beide Motoren jeweils für X und Y verantwortlich sind. Dem ist aber nicht so. Es läuft immer nur einer. An X und Y arbeiten TMC 2130, der Rest ist mit 2208von onki - Projekte
Hallo, So nach einer längeren Pause (Sommer ist Modell-Flugsaison) wage ich mich wieder an meinen Hypercube. Alle Achsen lassen sich bewegen, jedoch gelingt es mir bisher noch nicht X und Y korrekt anzusteuern. Der Hypercube nutzt dazu ja beide Motoren, was in der Konfig festgelegt wird. Irgendwie hab ich den Eindruck, dass die Konfiguration meine Änderungen geflissentlich ignoriert. Zudem suchevon onki - Projekte
Hallo, am Wochenende hat sich hinsichtlich des Druckers leider nicht so sehr viel getan. Die Linearschinen sind eingetroffen und ich konnte bereits zwei der drei schienen neu schmieren. Dabei hab ich aber das Kurzprogramm verwendet. Ich habe sie in IPA mit Pinsel am Stück gereinigt und anschließend getrocknet. Dann habe ich mit einer Spritze Lagerfett aufgetragen und durch die Bewegung der Kugevon onki - Projekte
Hallo, Wenn man einmal einen Lauf hat... Mein "Produktionsdrucker" (Geeetech i3 Alu) muckt gerade herum und schiebt in 1-2cm Druckhöhe teilweise die Druckteile vom Tisch, sodass derzeit keine neuen Teile für XY-Achse gemacht werden können. Auch das Smoothieboard-Klonding macht keinen mechanischen Mucks. Ich kann alles wunderbar über den Touchscreen bedienen doch kein Motor regt sich auch nur eivon onki - Projekte
Hallo, für mein aktuelles Projekt habe ich mir ein Smoothieboard-Klon gekauft (PopPrint MKS1.0). Als Steppertreiber habe ich TMC2208 im Einsatz sowie ein Touchscreen. Die aktuelle Smoothieware ist installiert. Leider geben die Schrittmotoren kein Lebenszeichen. Egal welch Achse, nichts geht. Die Treiber sind aber OK, da die Stepper mit einem anderen, alten Board problemlos funktionieren. Weder üvon onki - Elektrik & Elektronik
Hallo, So - der Rahmen ist fertig und die nächsten Bestellungen sind getätigt. Ich habe zwei E3D V6 Klon-Hotends bestellt. Die werde ich noch auf 24V Heizpatronen umrüsten. Extruder ist noch unklar. Als Board setzte ich eine Smoothieboard basierte Variante ein mit Touchscreen und TMC 2208 Treibern ein. Die Montage der Z-Achse gestaltet sich etwas schwierig weil einige meiner Druckteile aufgrundvon onki - Projekte
Hallo Julien, Danke für deine Anregungen. Ich bin aber eher der 10C Flieger, da viel Strom auch viel Verlust bedeutet :-). Die Foldback-Klammern meinte ich genau nicht, da die sehr nach oben auftragen. Ich meine die einfachen Edelstahl-Klammern ohne Hebel. Werden glaube ich auch bei Bilderrahmen verwendet. Bei meinem GeeeTech i3 Alu habe ich links neben der X-Achse rund 15mm Offset. Dort treibvon onki - Projekte
Hallo Julien, Danke - Senf würzt die Sache immer richtig. Die 32Bit ARM-Cortexe hab ich auch schon mal angeschaut. Da blicke ich aber noch nicht durch. läuft dann dort auch Marlin und wie kann ich das dann selber kompilieren (hab die Arduino IDE)? Oder sind die Teile schon Fix & Fertig wie das Duet2? Wie schaut es denn mit 24V bei den Ramps aus? Kann das aktuelle (müsste 1.6 sein) denn 24Vvon onki - Projekte
Hallo, an meinem bisherigen Drucker hab ich auch ein GT2560 A+ Board nachgerüstet und die Firmware angepasst und geflasht. Als Elektroniker fällt mir so etwas nicht schwer. Die Ramps Boards sind auch nett und bieten eigentlich alles was ich benötige. Mich stört eigentlich nur diese Huckepack-Geschichte und die nicht verpolsicheren Pfostenstecker. Das GT2560 V3 Board tut sich hinsichtlich des SPvon onki - Projekte
Hallo, gerade habe ich die Teile für den Rahmen meines Hypercube Evo bestellt und mein Geetech i3 Alu druckt auch schon die ersten Teile für den neuen Drucker. Nach längerer Sondierung fiel die Entscheidung auf den Hypercube Evo, da mir die Maße ganz gut passen und der Rahmen auch ganz nett aussieht. Zudem wollte ich mal wieder was mit Aluprofilen bauen. Am i3 gefällt mir die etwas wabbelige Auvon onki - Projekte
Hallo Pascal, da ich bisher auch nur eine 12V Heizung nutze (war halt bei dem Drucker so) kann ich zu einem möglichen Zeitgewinn nichts sagen. Wenn du eine 12V Elektronik hast, ist der Beste Weg zur Ansteuerung so ein MOSFET-Zusatzboard. Da wird das "Steuersignal" an deinem Board mit einem dünnen Steuerkabel abgegriffen und die Versorgungsspannung bzw. das Heizbett dann an dem Board angeschlossvon onki - Druck- und Heizbetten
Hallo, ich nutze derzeit einen Geeetech I3 Alu, der aber schon ziemlich komplett elektronisch uimgebaut worden ist auf ein GT2560 Board mit teilweise TMC2208 Treibern. Das wird von einem Octoprint-Server gesteuert und funktioniert soweit prima, da ich beispielsweise die Daten direkt aus dem Slicer an OC senden kann ohne erst Dateien zu erstellen und hochzuladen. Nun plane ich den Bau eines Hypevon onki - Elektrik & Elektronik
Hallo, ich hatte die Folie am Sonntag nur einen einzigen Druck lang und nun sicher nie wieder. Das Ding wird mit "heat resistant" beworben, hat sich aber bei 80°C Betttemperatur in der Mitte aufgebläht. Das Werkstück aus PETG war auch nicht mehr ohne Schaden von der Folie zu bekommen und daher hat beides den direkten Weg in die Tonne genommen. Warum verwendet man für kritische Haftungsproblemevon onki - Druck- und Heizbetten
Hallo, 230V an einem heißen Druckbett sind mir zu heiß im wahrsten Sinne des Wortes. Von der zwingend nötigen Erdung aller metallischen Komponenten ganz zu schweigen. Mein Kompromissvorschlag wäre eine 24V Heizmatte. Benötigt weniger Strom als die 12V Version und ist sicher. Gruß Onkivon onki - Druck- und Heizbetten